钢铁冶金设备论文-转炉煤气干法(lt)净化回收技术的国产化

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1、转炉煤气干法(LT)净化回收技术的国产化国家已将节能减排,改善环境提升到关系全局的战略高度,强调所有民众要有认清其极端的重要性和紧迫感,而冶金节能减排是治理之重点,消化了国外先进技术,自主研发创新,提升我国节能环保的技术装备水平,是冶金科技工作者的历史责任。一.概述氧气转炉炼钢采用吹氧冶炼,在吹炼过程中,其烟气量烟气成份和烟气温度随冶炼阶段呈周期性变化。同时在吹炼过程中,会产生大量烟尘和CO气体,特别在吹炼中期CO浓度可达80%以上,一般情况下,转炉煤气成份中CO的含量占55~66%(体积百分比),其烟尘成份中金属铁占13%,FeO占68.4%,Fe2O3占6.8

2、%,当CO含量在60%左右时,其热值可达8000KJ/Nm3,而烟尘量一般为10~20kg/t钢。从中可以看出,在氧气转炉炼钢中,转炉煤气中CO含量很高,烟尘中铁含量也很高,因此都有很高的回收利用价值。通过转炉煤气的回收,不仅可以节约大量能源,而且对烟尘加以综合利用,变废为宝,同时又净化了大气环境。l国内外概况和发展趋势随着氧气转炉炼钢生产的发展,炼钢工艺的日趋完善,相应的除尘技术也在不断地发展完善。目前,氧气转炉炼钢的净化回收主要有两种方法,一种是煤气湿法(OG法)净化回收系统,一种是煤气干法(LT法)净化回收系统。日本新日铁和川崎公司于60年代联合开发研制成功

3、OG法转炉煤气净化回收技术。OG法系统主要由烟气冷却、净化、16煤气回收和污水处理等部分组成。其烟气经冷却烟道后进入烟气净化系统,烟气净化系统包括两级文氏管、脱水器和水雾分离器,烟气经喷水处理后,除去烟气中的烟尘,带烟尘的污水经分离、浓缩、脱水等处理,污泥送烧结厂作为烧结原料,净化后的煤气被回收利用。系统全过程采用湿法处理,该技术存在的缺点:一是处理后的煤气含尘量较高,达100mg/Nm3以上,要利用此煤气,需在后部设置湿法电除尘器进行精除尘将其含尘浓度降至10mg/Nm3以下;二是系统存在二次污染,其污水需进行处理;三是系统阻损大,所以其能耗大,占地面积大,环保

4、治理及管理难度较大。鉴于以上情况,德国鲁奇公司和蒂森钢厂在60年代末联合开发了转炉煤气干法(LT法)净化回收技术。LT法系统主要由烟气冷却净化回收和粉尘压块三大部分组成,其烟气经冷却烟道使烟气温度由1450°C左右降至800~1000°C,然后进入烟气净化系统。烟气净化系统由蒸发冷却器和圆筒型电除尘器组成,烟气通过蒸发冷却器使其温度继续降至180~200°C,同时通过调质处理,使烟尘的比电阻降低并收集了粗粉尘,经过初步处理的烟气进入圆筒型电除尘器,经过进一步的净化,使其含尘浓度降至10mg/Nm3以下,以获得最佳的除尘效果。由电除尘器和蒸发冷却器收下的粉尘经输送机

5、送到压块站,在回转窑中将粉尘加热到500~600°C,通过压块机采用热压块的方式将粉尘压制成型,成型的粉块可直接用于转炉炼钢。LT法主要的优点:一是除尘效率高,通过电除尘器可直接将粉尘浓度降至10mg/Nm316以下;二是该系统全部采用干法处理,不存在二次污染;三是系统阻损小,煤气发热值高,回收粉尘可直接利用,节约了能源;四是系统简化,占地面积小。因此,LT法干法除尘技术比OG法湿法除尘技术有更高的经济效益和环境效益。由于该系统具有能耗低,除尘效率高,并取消了污泥系统,转炉煤气与粉尘均得到了综合利用,并可以部分或完全补偿转炉炼钢过程的全部能耗,有望实现转炉负能耗炼

6、钢的目标,因而获得世界各国的普遍重视和采用。到目前为止,转炉煤气干法(LT法)净化回收技术在德国、奥地利、韩国、澳大利亚、法国、卢森堡等国得到应用,与此同时,美、英、日也开始采用该技术,应用总数已达40套以上。转炉煤气干法(LT法)净化回收技术在国际上已被认定为今后的发展方向。l经济效益和社会效益分析由于氧气转炉干式电除尘技术具有独特的优越性,所以被越来越多的国家所采用以取代OG法。采用干式电除尘技术,不但经济效益明显,且环境效益也佳。16根据宝钢转炉煤气湿法(OG法)净化回收系统及干法(LT法)净化回收系统运行的经验,采用干法电除尘技术,每吨钢可节约电1.1度,

7、节水3吨,并可回收10.5公斤含铁75%以上的烟尘和相当于20升左右燃料油的优质煤气.此外,每吨还可节约生产费用2.5元人民币。我国目前广泛采用的转炉湿式除尘系统(OG法),除宝钢外,一般大、中型转炉除尘吨钢耗电平均为6度,小型转炉除尘耗电平均10~15度。转炉煤气的回收率很低,转炉除尘的污水处理复杂,污泥均未合理的综合利用。如果一个年产300万吨钢的大型氧气转炉炼钢车间由OG法改用LT法干式电除尘,假定它们回收的能量和烟尘相等,仅节电,节水和节约生产费用三项合计的年经济效益年,按最保守的估计也在1700万元以上。其中:节约工业用电:0.4x1.1x=900万元(

8、每度电按0

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