欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:33500228
大小:64.50 KB
页数:8页
时间:2019-02-26
《发耳电厂“6.26”3号汽机断油事故调查报告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、发耳电厂“6·26”3号汽机断油事故调查报告6月26日,按照调度安排,发耳电厂3号机组20:13分并网运行,21:39分机组负荷349MW,3号机组跳闸,首出润滑油压低低;经现场检查发现,主机油箱油位65cm,汽机断油;紧急进行人工盘车。一、事故经过发耳电厂3号机组于6月25日01:31分停机备用。6月25日08时12分,热机部汽机本体班工作负责人吴卫贤、工作班成员两人进行3号机组润滑油输送泵更换工作。09时51分,单元长李华彬批准开始工作;6月26日18时54分工作结束。6月26日18时55分四值单元长谢廷练令巡操员周刚:拿着3号机润滑油输送泵更换工作票去现场恢
2、复安措;周刚拿着扳钩到达现场后,先打开3号机主油箱至主机润滑油输送泵进口一次门(打开13)、3号机主油箱至主机润滑油输送泵进口二次门(打开13);再打开3号机净油箱至主机润滑油输送泵进口管道1号放油门被打开(打开23);19:10分周刚现场收回所有警示标示牌,并告知单元长谢廷练安措已恢复。19:05分,发电部五值副操陈林接班时现场检查3号机主油箱油位,当时油位172cm,3号机组6月26日7——19时51分27秒汽机冲转,20:13分并网运行,21:38分机组负荷349MW,21:38分21秒3号机交流润滑油泵自启动,21:39分03秒3号机直流事故油泵自启
3、动,3号机组跳闸,首出润滑油压低低;经现场检查发现,主机油箱油位65cm,净油箱油位从0升至130cm,汽机断油跳机。事故发生后,23点30分公司总经理林跃立即赶到现场,召开现场会,采取紧急措施,用行车对3号汽轮机转子进行盘车,每半小时盘180°;同时对三号汽轮机进行闷缸处理。6月27日,公司邀请贵州试验院专家到现场对3号机进行检查,经过讨论制定了《防止汽轮机大轴弯曲后续处理方案》,并按方案进行处理。二、事故调查事故发生后,公司总经理立即召开现场会,成立以总经理为组长的事故调查组,对事故进行调查。从26日晚开始共对12人进行问话调查,27日巡操周刚主动承认其操作错
4、误,并对整个操作过程如实交代。事情真相清楚之后,又对8人进行单独问话调查,通过对整个过程的了解,把技术培训、运行管理,人员结构等方面存在的问题充分暴露出来。调查组调查员工上岗取证情况,发电部巡操周刚于2010年7月1日,经人力资源部上岗考试合格后,执行巡操岗位工作;发电部单元长谢廷练于2010年9月19日,经人力资源部上岗考试合格后,执行单元长岗位工作。调查组到现场进行调查,7——3号机主油箱至主机润滑油输送泵进口一次门打开13;3号机主油箱至主机润滑油输送泵进口二次门打开13;3号机净油箱至主机润滑油输送泵进口管道1号放油门打开23;3个门上均未悬挂“禁止
5、操作”警示牌。调查组对主油箱油位报警装置进行检查,主油箱油位低及低低报警信号未发;检查主油箱油位报警发信开关,该开关型号:UQK-66C-3-F966,厂家:上海国泰净化仪表工程有限公司(见附件1)。主机润滑油箱液位低低液位低低定值:距油箱顶部1896mm。润滑油箱液位低,液位低低接线如下:DCS液位低微动开关1液位低微动开关2检查发现润滑油箱液位低、液位低低各有一个微动开关坏,由于每组信号由两个液位开关串联后发信,由于其中一个液位微动开关故障,液位低及低低信号未发出油位低信号报警。润滑油箱液位开关为浮球式液位控制器,正常情况下只能与磁翻板比较,核查信号是否发出;
6、3号机组从投运以来,由于油箱油位从未达到低报警值,因而未能发现微动开关存在故障。这种浮球式液位控制器在机组运行时,不能进行实际液位传动试验;液位开关校验检查工作,只能在机组等级检修时才能进行。调查组对巡检记录进行检查,发现6月26日7——,发电部运行人员只进行了两次巡检,19点05分接班人员检查油位后,未再巡检油箱油位。巡检主油箱油位,未按2小时巡检一次的要求进行巡检。三、事故原因分析及事故性质(1)直接原因1、巡操周刚误将3号机主油箱至主机润滑油输送泵进口一次门、3号机主油箱至主机润滑油输送泵进口二次门、3号机净油箱至主机润滑油输送泵进口管道1号放油门打开,3号
7、机主油箱润滑油自流到净油箱,导致主油箱油位低,润滑油打空泵,造成润滑油油压低低,汽机跳闸,是本次事故的直接原因。(2)间接原因1、发电部四值单元长谢廷练,未认真对巡操周刚进行交代,对此重要系统,未引起高度重视,派人进行监护。2、对重要油系统工作恢复后,发电部在开机前未认真进行系统检查,造成操作人员误操作后,未发现阀门被打开。3、3号机组主油箱油位发信器故障,未发油位低报警,从而未让运行人员及时发现油位降低,及时采取应对措施。4、运行人员未按时巡检,未及时发现油位降低。四、暴露的问题(1)发电部员工对系统不熟悉,技能水平低。(2)汽机润滑油系统主要阀门未悬挂“禁止操
8、作”警示牌
此文档下载收益归作者所有