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时间:2019-02-22
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1、.桥梁混凝土空心板裂缝原因分析及其预防措施摘 要本文以仙港大道涵井互通桥预应力混凝土空心板发生裂缝为实例,分析了裂缝的原因,并提出改进措施,使预应力混凝土空心板表面裂缝得到了有效的控制。 关键词预应力空心板裂缝预防措施1工程概述 仙港大道(仙游疏港公路)工程建设项目全长26km,全线采用二级公路标准设计,设计速度80km/h,路面为沥青砼路面,全线采用半封闭式设计。工程总投资约7.0亿元,是市、县重点建设项目之一。其中仙港大道涵井互通桥,桥孔为2×20m预应力混凝土简支空心板,全桥一联,全长54.00m
2、。设计荷载:公路-Ⅱ级,桥面宽度:2×[0.5m(防撞栏)+12.0m(行车道)+0.5m(防撞栏)]+6.0m(分隔带)=32m,斜交100,0#桥台采用U型桥台,基础采用桩基础,2#桥台采用U型桥台,明挖扩大基础,1#桥墩采用柱式桥墩。该桥共有空心板梁52片。在预应力混凝土空心板钢绞线张拉前,发现有部分已预制好的空心板出现不同程度的裂缝。2桥梁空心板的设计 仙港大道涵井互通桥梁空心板的设计,为后张法钢绞线预应力混凝土结构。标准跨径20m,板梁高90cm,宽125cm;空心板的梁顶、底板厚度均为12c
3、m,肋板厚度为28cm;空心板钢绞线选用标准强度fpk=1860MPa,普通构造钢筋为直径10~12mm,间距为20cm,混凝土等级强度为C50;预应力锚具采用OVM15型锚具,预应力钢绞线张拉控制应力0.72fpk=1339MPa。其预应力钢束构造布置形式见图1,图中单位为cm。...图1预应力钢束构造布置图3裂缝分布情况 根据现场统计,在已预制好半幅26片梁中有8片出现裂缝,其中边梁2片,中梁6片。裂缝梁的裂缝位置基本都在梁跨端附近(见图2),在梁板顶面,裂缝多发的位置在箍筋处,裂缝长度为26~13
4、5cm,缝宽为0.05~0.11mm,沿截面高度呈上宽下窄状,深度不大,一般在5~10mm以内,在梁底板处,多发生在横向钢筋处,裂缝也为沿梁纵方向,多属于深进或部分贯穿裂缝。图2空心板梁裂缝分布示意图...4空心板裂缝原因分析 导致预应力混凝土梁裂缝的原因有许多,就本工程而言,据现场检查分析,笔者认为产生桥面板裂缝的原因有如下几点。4.1原材料因素 水泥采用炼石P.O42.5R,经检验符合规范要求,水泥用量:459kg/m3,坍落度值为50~70mm。设计配合比(重量比):水泥:碎石(大/小):砂:水:
5、外加剂=1:1.42/1.16:1.27:0.37:0.008。 (1)在混凝土施工时,一般施工人员偏于保守,水泥用量超过高限,特别是在新的混凝土评定标准提高以后,其水泥用量比以前增加了5%左右。由于水泥用量的增加使混凝土凝结收缩量增大,造成表面裂缝。尤其是高强混凝土因采用高标号水泥且用量大,这样在混凝土硬化过程中,水化放热量大,将加大混凝土的温度升高,从而使混凝土的温度收缩应力加大。在叠加其他因素的情况下,很有可能导致温度收缩裂缝。 (2)水灰比过大。在拌制混凝土的过程中,有的拌和设备计量不准,随意性
6、较大。由于水灰比过大而造成离析现象,其结果是粗骨料沉于下部,多余水分上升,振捣后水泥浆上浮到顶板,从而使混凝土强度不均匀,下部强度大,顶板强度小,混凝土强度较弱区往往是裂缝容易发生的部位。浮浆过多发生收缩现象较为明显,在每根箍筋处顶板横向裂缝较为严重。 (3)砂、碎石含泥量超限。在施工过程中,有时砂、碎石的含泥量超限,这样它们与水泥之间的胶结力有所下降,造成混凝土的强度和抗渗性降低,并且产生网状裂缝。4.2施工工艺因素 (1)...混凝土拌制方面的原因。拌和设备采用500型强制式搅拌机,拌和时间为1mi
7、n(规范规定1.5~2min)左右。时间过短,影响了混凝土的均匀性,造成坍落度偏大,和易性较差。混凝土的坍落度是混凝土施工检测手段之一,在施工过程中准确控制坍落度,可提高混凝土的内在强度及混凝土表面光洁度。在施工时如果忽略了高温下坍落度的损失量,会使混凝土和易性和粘性降低,造成混凝土离析,使混凝土构件表面出现蜂窝、麻面、露砂等缺陷,从而减弱混凝土内在强度。经坍落度仪测定,该桥梁浇筑砼的坍落度值为110mm(设计是50~70mm),由此断定水灰比超过了设计用量,水灰比过大,混凝土干缩量加大,从而产生干缩裂
8、缝。 (2)混凝土浇注方面的原因。工地采用插入式振动器振密,振捣过程出现过振现象,致使混凝土表面粗细集料离析,靠近模板的混凝土表面细集料集中。 (3)内模胶囊上浮、胶囊漏气或抽拔过早。混凝土浇筑过程中,混凝土对胶囊有较大的浮力,如果胶囊固定不牢,就会发生胶囊上浮现象,造成顶板厚度减小,这种情况也极易造成裂缝。内模胶囊因为制造质量或在施工中有所损坏,造成在混凝土浇筑过程中漏气,气压下降。在混凝土几乎没有强度的情况下,如果发生漏气现象,顶板混凝
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