降低转炉出钢温度的实践

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1、降低转炉出钢温度的实践吕凯辉(福建三安钢铁有限公司炼钢厂综合科,福建泉州362411)摘要:福建三安钢铁公司炼钢厂通过优化入炉原料结构、改进冶炼工艺、减少炉内待钢时间和钢包周转个数(加快热修包速度、加强钢包烘烤)、提高连铸拉速等措施,HRB335E钢的转炉出钢温度由1680℃降至1655℃,连铸钢水收得率由97.91%提高到98.86%,铸坯合格率达到99.96%,平均日产钢量大幅提高。关键词:转炉;出钢温度;实践1前言评价转炉生产操作水平的主要标志是出钢温度,出钢温度是否合理直接影响钢的产量、质量和钢铁料消耗等经济技

2、术指标。福建三安钢铁有限公司炼钢厂(下简称“三安炼钢厂”)年产粗钢200万t,现有2座在线倒灌站、1座600t混铁炉、3座50t氧气顶底复吹转炉(目前装入量55t,出钢量为近51t)、R6m弧160mm×160mm四机四流连铸机3台、椭圆形50t渣线加高钢包30多个,主要冶炼HRB系列(HRB500、HRB400E、HRB400、HRB335E、HRB335等抗震热轧带肋钢筋)普碳钢及Q235、Q300等低碳钢为主。2转炉出钢温度的确定出钢温度的高低取决于钢的熔点、浇铸所需的过热度及出钢和浇铸过程中钢液的温度降低值,即

3、:T出=t熔+Δt过热+Δt降2.1钢的熔点的确定t熔=1538-ΣTi×i%式中,i———钢水中的某一化学成分含量。2.2钢液过热度的确定钢液的过热度应高于其熔点一定数值,即应具有一定的过热度,以保证浇铸操作能够顺利进行,同时获得良好的铸坯质量。钢液的过热度Δt过热主要根据浇铸的钢种和铸坯的断面来决定。铸坯断面大时,散热慢,过热度可取低些。在相同的浇铸条件下,操作水平高者可在较小的过热度下浇出合格的钢坯,这对降低生产中的热能消耗、提高炉衬寿命、提高铸机拉速、降低生产成本大有益处。2.3出钢及浇铸过程中的温降出钢及浇铸

4、过程中钢液的温度降低Δt降,随生产流程和工艺过程的不同而变化,一般由以下几方面组成。(1)出钢过程中的降温。生产经验数据表明,大容量钢包出钢过程中的温降为20~40℃。(2)转运过程中的降温。从出钢完毕到精炼开始前,在运转和等待过程中钢液的温度也会降低。该过程中的温降主要是钢包内衬的继续吸热和通过渣层散热。因此,钢液在转运过程中的温降与钢包容量、转运时间及液面覆盖情况有关。(3)精炼过程中的温降。钢液在精炼过程中的温降,取决于具体的精炼方式及精炼的时间等因素。(4)精炼结束至开烧前的温降。从出钢到精炼这段时间,钢包内衬

5、已充分吸收热量,它与钢液间的温差很小,几乎达到平衡。因此,该过程中的温降主要是钢包向环境散热,温降速度随钢包容量的不同为0.2~1.2℃/min范围内,等待时间越长,温度降低越多。(5)浇铸过程中的温降。钢液从钢包注入中间罐的过程中与出钢过程相似。该过程的温降与铸流的散热、中间罐内衬的吸热及液面的散热有关,其中液面散热是主要因素。生产实践证明,出钢温度过高,不仅增加冶炼中的能量消耗,而且在出钢和浇铸过程中钢水极易吸收气体,二次氧化严重,并对钢包和浇铸系统的耐火材料侵蚀加剧,从而增加外来夹杂物。同时,也增加炉后连铸前的调

6、温时间等。所以,三安钢铁厂通过长期的生产实践,从以下几个方面来降低出钢温度。3降低出钢温度的措施3.1提高炉前一倒双命中率3.1.1吹炼温度控制吹炼过程枪位控制的基本原则是:继续化好渣、化透渣、快速脱碳、不喷溅、熔池均匀升温。(1)保证前期温度不能过低。前期操作枪位控制要低,造渣料分批加入,使C-O反应正常进行,温度快速平稳上升。(2)中、后期温度不宜过高,保证C-O反应不过分剧烈而消耗太多FeO,致使炉渣返干。碳火焰出现时,枪位可控制得高些,氧压调低些,减缓C-O反应速度,使炉渣保持一定的FeO含量。可从碳花活跃程度

7、判断炉内渣况,再通过调整枪位来调整炉渣,控制C-O反应速度,使温度稳步上升。但软吹时间不能过长,避免出现波浪式的温度变化。(3)防止过程温度突然下降。第二批渣料要分批加入,吹炼中期切忌一次加入大量造渣料或冷却剂,使炉内局部温度急剧下降,C-O反应突然受到抑制。3.1.2高拉碳控制(1)要有相对稳定原料条件,包括成分温度等物化指标。(2)副炉长的基础操作要到位,保证适宜的温度和良好的终渣,减少补吹处理和后期大幅调整。(3)根据对炉型的把握,控制好出钢口更换的倾角。综合考虑各种因素,终渣成分尽量控制在:R=2.5~3.2,

8、MgO=7%~10%。保持炉底稳定,防止炉底大起大落及炉口严重结渣。减少喷溅和后期补吹次数,可有效地降低钢水、炉渣的氧化性,降低钢水、炉渣对出钢口的侵蚀,为提高出钢口寿命创造了条件。3.1.3改进效果出钢口内径由2004年的110cm、出钢时间为7min、出钢温度为1740℃,改进到2010年的出钢口内径为135cm、出钢时间为4

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