高44平1井卡钻事故处理报告

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1、高44平1井卡钻事故报告—、概况高44平1井位于河北省蠡县桑园镇大杨庄村南约230米处,是一口二开水平井、开发井,设计井深3338.43米。市渤海钻探第四钻井公司40607钻井队承钻,渤海钻探定向井技术服务分公司提供全井定向技术服务。二、基础数据该井于2011年5月19日一开,7月17日二开,当前井深为2866.89m。卡钻发生时间:2011年7月31013:10卡钻吋井深:2866.89米钻头位置:2866.89米卡钻时井身结构:4444.5.4mmX400.10m+少339.7mmX398.47m+4215.9mmX2866.89mo三、事故经过2011年7月31日8:20

2、,高44平1井钻至2860.87米,单根打完后测斜,测斜数据为:测深2842.97,井斜82.31度,方位67.19度。测完斜接单根后根据地质要求继续定向增斜,下午13:10定至2866.89米时钻压加至10吨,因工具面几分钟内没有变化,上提钻具至120吨未能提出(悬重80吨),后多次上提下放无效,确认发生卡钻事故。钻具结构:①216mmM1952CX0.35m+O172mml.25°单扶单弯螺杆X8.46m+411*410X0.29m+回压凡尔X0.38m+LWDX14.09m+①127mm无磁加重钻杆X9.30m+①127mml8°钻杆XI125.61m+①127mm加重钻

3、杆X166.51m+①159随钻震击器X3.58m+0127mm加重钻杆X82.5m+①127mml8°钻杆。U!四、施救过程(一)第一次泡解卡液根据现场拉卡点深度为2400米左右,由工程院提供解卡液配方,2011年8月1日8:30注入密度为1.19克/立方厘米解卡剂27.5方,浸泡井段2866-2078米,浸泡时间97小时。钻具活动范围0到1800KN,配合随钻震击器震击多次无效。于2011年8月5H9:30替出解卡液,处理泥浆,准备测卡车测卡。8月5EI测卡。仪器下放至2588米后,由于井斜大(64度),不能继续下行,经测卡该处未卡。(二)第二次泡解卡液1、根据测卡深度,采

4、用SR-301解卡剂。2011年8月6日13:00注入密度为1.18克/立方厘米解卡剂15方,浸泡井段2866-2450米。钻具活动范围0到1800KN,配合随钻震击器震击多次无效。2、爆炸松扣由于随钻震击器距钻头1337-1341米,震击器效果差,决定松扣下移震击器。8月8H16:00于井深2596.73米爆炸松扣成功。鱼顶2596.73米,鱼长:270.16米。3^下入震击器对扌II8月9口1:30更换震击器,震击器距钻头位置270米。下入结构:①159mm安全接头+①159mm开式卜'击器+①159mm超级上击器+①127mml8°加重钻杆X2柱+①159mm加速器+01

5、27mml8°加重钻杆XI根+O127mml8°钻杆X31柱+0127mml8°加重钻杆X20根+①127mml8°钻杆。于9日8:00对扣成功。4、钻具活动范围0到1800KN,配合震击器震击多次无效。上击总计187次。于2011年8月11日7:35替出解卡剂,循环处理泥浆。浸泡时间114.42小时。替解卡剂上返过程中未见较纯的解卡剂,均为混浆。密度1.17克/立方厘米。(三)第三次泡柴油2011年8月11H20:00注入柴油14方,浸泡井段2866-2533米。钻具活动范围0到1500KN,配合震击器震击无效,上击总计92次。8月12日13:30替出柴油。浸泡时间17.5小

6、时。顶替柴油过程中未见纯柴油返出,柴油混入泥浆中,柴油混浆密度最低1・08克/立方厘米,粘度:73秒。(四)第四次泡解卡液8月14日0:30注入密度为1.16克/立方厘米SR-301解卡剂15.5方。浸泡井段2866-2623米。钻具活动范围0到1500KN,配合震击器震击,转盘转动10-15圈,均无效。至2011年8月16日10:30替岀解卡剂,循环处理泥浆。浸泡时间58小时。替解卡剂上返过程中未见较纯的解卡剂,均为混浆。密度1.16克/立方厘米。(五)第五次泡胶液8月16H16:50注入密度为1.02克/立方厘米、粘度41秒胶液40方。浸泡井段2866-2301米。钻具活动

7、范围0到1500KN,配合震击器震击,转盘转动15圈。18:00至18:05注胶液10方,至18:45活动钻具配合震击器震击,转盘转动均无效。至20:40顶替胶液完。胶液浸泡时间1.92小吋。(六)第六次泡酸8月17B18:00注入15%盐酸8方。浸泡井段2866-2616米。至19:00活动钻具,钻具活动范围0到1500KN,配合震击器震击,转盘转动15圈。至21:00顶替酸完。酸浸泡时间1小时。经以上措施该井仍未能解卡,为了避免事故进一步复杂和损失扩大,经研究决定放弃施救,于8月20日1

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