wns相变加热炉节能探析

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1、WNS相变加热炉节能探析【摘要】相变加热炉是盘二联的原油加热设备,2003年由青岛益青机械有限公司制造生产并投入使用的,担负着我站原油脱水的加热升温工作。特别是近年来油田已逐步进入开采后期,进站原油物性的改变以及水量的增大,使集输站加热负荷增大,原油加热升温工作越来越重要,该加热炉的使用成为提高脱水温度,降低能源消耗的必然举措。但是该设备试运行后,经常出现喘震、设备运行噪音大、水击等现象,不能投入正常的运行,为保证我站的原油脱水工作的正常运转,我们积极进行研究和改进,力争使相变加热炉正常运行。【关键词】相变加热炉;结构、原理1・相变加热炉的结构、原理简介该相变加

2、热炉是由一台锅炉和位于其上的一台换热器组成的综合设备,由锅炉产生的饱和蒸汽进入换热器,与换热器内的管程进行对流换热,把热量传递给管内的原油介质,以达到给原油加热的目的。1.1锅炉本体WNS型锅炉为卧式内燃锅炉,其结构为三回程锅壳锅炉,采用波形炉胆,螺纹烟管和光管烟管组成,燃料系统将天然气送至燃烧器,喷入炉胆进行燃烧,火焰在炉胆内燃烧后经转向室进入第一对流管束,再经前烟箱,转入第二对流束,最后从后烟箱进入烟囱,排向大气。锅炉配用全自动进口燃烧器,燃烧器上配备有全自动的燃烧控制器及监测系统,提供全自动吹风、点火、燃烧等程序控制,故有全自动操作、高效、经济、安全节能等

3、特点。1.2原油加热装置该装置为四管程浮头式换热器,结构为一园形外壳内装有由很多平行管子组成的管束,其中参与热交换的原油分四次由壳内流过,饱和蒸汽则在管外流过,这样依次流过各组管束,最后由出口流出,冷却下来的水蒸汽则经过回水通道回到锅炉中去。1.3进气或回水通道该通道为两根三寸钢管,是连接蒸汽锅炉的顶部与换热器低部的重要通道。工作时锅炉产生的饱和蒸汽就是通过该通道进入到换热器内,并将冷凝后的水蒸汽送回到锅炉内的一条通道。2.现存问题分析在相变加热炉试运行过程中,我们发现该设备无法正常运行,达不到预期的目的。主要问题分为以下几点:(1)喘震震动及噪音大:该炉运行中

4、在大小火转换时震动的厉害,设备运行的噪音较大,使人产生较大的焦虑烦躁情绪和不安全感,严重影响了工人的生产状态。据分析产生问题之一的原因是:燃烧器配备的自动控制系统(系德国扎克公司生产的)的设计存在问题,致使加热炉运行时的燃气比调节不到位,据观察其只存在着一、二段火焰转换时自动调节,致使设备运行时引发震动。问题产生的原因之二是:烟道的通风障碍,烟道的通风量不足,引起锅炉烟道的喘震,造成震动厉害,噪音增大。(2)锅炉运行时水击现象严重:设备在运行中经常出现水击现象,严重时出现缺水事故,由上述相变加热炉的介绍可知,该炉与换热器的结构存在问题,进汽通道和回水通道是一根管

5、线,而进气与回水通道是连接锅炉本体与换热器的关键部位,当它面积狭窄无法保持畅通时,冷却水就无法回到锅炉中来。3•原因分析,制定解决措施(1)针对烟道的通风障碍,查找烟道的通风量不足影响因素,经分析,发现一处设计不合理,一是烟道设计为直角拐角,影响了出气速度,二是烟道的防雨帽离管线的距离较近,减少了出气量。解决的办法是将直角拐角改为45度的缓坡拐角,较少流动障碍,增加流动速度。其次是增加防雨帽离管线的距离,增大通风面积。(2)针对燃烧器上的自动燃烧控制器的设计不合理问题,我们仔细分析了燃烧控制器的执行机构,是一快开阀门控制着风门的开度,以调节燃气比例,为此建议重新

6、设计燃烧器控制系统为一线性比例调节调节燃气比,执行机构设定为拉杆控制,使得燃气比调节按照一定比例呈线性上升。从而避免了其因转换过快而引起得炉体震动。(1)针对进汽通道和回水通道是一根管线,造成了回水下不来的问题,解决的方法是改变进换热器的进汽通道,右下方进改为从上方进,改变回水管线的回水方式,由回水进锅炉的气相顶部改为进锅炉的水相底部,减少了汽相的阻力,便于水回到锅炉中来。4•取得的效果改造后较好的解决了以上的问题,不仅能为脱水原油进行较好的加热,也解决了加热设备紧张的问题。这次改造共计投入资金10万元。如果与原来的加热炉相比,效率提高了15%以上,大大节约了天

7、然气的用量,同时也节约了资金,其计算结果如下:日产量:1150吨;原油含水:10%;水量:128吨;C油=2.093C水=4.1868温升△t=20°C炉效u=85%则有:Q油二C油mAt/3600={2.093X(1150—24)X103X20}4-3600=557.164千瓦Q水二C水mZt/3600={4.1868X(128—24)X103X20}4-3600=124.053千瓦Q负二Q油+Q水=681.217Q总=681.2174-0.85=801.432千瓦每天产热量q=801.432X24=19234.368千瓦.时lkwh=3.6X103/389

8、79=0.0924m3每

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