提高炼钢窄成分控制合格率分析

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1、提高炼钢窄成分控制合格率分析摘要:通过对莱钢炼钢转炉冶炼的钢种现状分析,分析炼钢工序钢水窄成分控制命中率低的原因,运用系统控制,并不断探索操作模式,提高操作水平和高拉碳水平,大大降低钢水的氧含量,大大提高钢水成分命中率,确保后续轧制钢坯连铸生产顺行,提高产品质量,降低消耗,产能效果显著。  关键词:窄成分控制;铁水脱硫;连铸机    0前言  当今钢铁企业的竞争越来越激烈,为了在市场上占有一席之地,必须优化产品结构,提升产品品质,以质量立市,减少质量异议,开拓更广阔的市场,使莱钢由大做强。通过对在炉前正式实施窄成分控制,提高矩形坯质量各项指标,降低合金消耗,保证轧材质量的稳定性,

2、切实提高产品的实物质量,打造品牌炼钢,提质做强炼钢,提高窄成分的合格率,为炼钢提质做强打下坚实的基础。  1冶炼窄成分控制现状分析  以莱钢四号转炉经常冶炼的钢种为例。  1.1实施窄成分以前的钢种化学成分(主要是五大元素如下表)  1.22009年下半年窄成分控制合格率  2原因分析  2.1铁水、铁块的硫含量高。由于各种原因,铁水脱硫灌数和扒渣灌数达不到100%,使得入炉铁水的硫高,个别批次铁块的硫含量比较高,而转炉脱硫的能力比较低,实施窄成分后对硫要求更严格。  2.2石灰有效成分低,含S、SiO2高。石灰是炼钢主要造渣料,且具有脱P,脱S能力,用量最多。其质量好坏对吹炼工

3、艺和产品质量有重要的影响。所以对石灰的质量要求也很严格,要求含S和SiO2,CaO含量高,否则影响脱P、脱S效果。  2.3操作水平不高。一助手控制炼钢的整个过程,其对一炉钢的好坏起着重要的作用。前期的化渣情况影响去P,中期碳氧反应剧烈,若把握不合适出现“返干”现象,影响脱P脱S,后期炉渣化的不透,不能稳定脱P成果,还不利于脱S的进行,要做到全程化渣;终点控制的“双命中”情况影响着钢水的氧含量和钢水温度;过程的喷溅情况等操作因素。  2.4C、P准确率。可以说炉长是对整炉钢的一个把关者,在打开样勺后,炉长能够迅速的判断出,碳含量及P是否超标,在配加碳时,需要综合性考虑影响增碳剂回

4、收率,若取样不具有代表性,炉渣没有化透等因素影响炉长看碳、看P。  2.5配加合金的水平。影响合金回收率的因素很多,一助手操作的稳定性,对出钢量和终点的把握,合金加入的顺序,放过程中下渣情况,出钢口情况,对钢水余锰的估计等考虑不周和计算失误可能造成Si和Mn的不合。  2.6放钢过程下渣。不管是放钢前期下渣还是放钢后期未挡住渣,对合金和增碳剂的回收率都有很大的影响,为了降低成本,我们都是按照中下线配加,若采取措施不及时,可能会影响合格率;还可能造成回P现象;增加钢中的夹杂物含量等危害。  2.7精炼工的操作水平。4#连铸机生产275×380mm2和320×410mm2断面时,精炼

5、需要喂硅钙线,进一步脱氧及去硫,有时精炼工对于喂线的数量把握不准,使硅超标;有时取样时间和取样位置不合适,可能造成窄成分不和。  3控制措施  1)首先制定出关于提高窄成分的原则和指导思想:主要是研究影响五大元素的因素,提高操作水平,执行标准化操作,稳定终点控制情况。  2)经认真总结,研讨出九种操作模式,影响合金回收率的因素分析,减少对成品钢中的Si、Mn影响,执行标准化操作,减少对脱P脱S的影响效果,提高对终点控制的“双命中”率和合金的配加,做到初渣早化,过程渣化好,终渣化透,操作稳定。  3)学习冶金原理,掌握影响合金的回收率因素,达到Si、Mn控制合格率为100%,提高操

6、作技能,提高职工对产品质量意识,提高放钢技能,确保放钢整个过程不下渣不卷渣。  4效果分析  4.1直接经济效益。自实施窄成分以来,不断探索操作模式,一助手的操作水平和炉长的高拉碳水平得到很大提高,大大降低了钢水的氧含量,过去合金的配加的思路是按照中上线配加,现在各方面的操作水平都提高了,合金的配加思路为中下线,这样每吨钢大约节约6.0×10-4Kg(0.0006kg)硅锰合金。  按照硅锰合金进厂价格为7800吨/元,每吨钢水则节约成本:  6.0×10-4×7800=4.68  按炼钢厂4#转炉年产量110万吨钢计,年可降低成本:  110×4.68=514.8万元  4.2

7、间接经济效益。实施窄成分以来,钢中的夹杂物降低,钢水的洁净度的高,质量缺陷大大降低,铸坯的轧制质量得到提高;高拉碳水平提高后,减少了氧气消耗,降低了吨钢耐材消耗,降低了钢水中的有害气体含量,降低了钢铁料消耗,余锰含量高。    参考文献:  [1]杨秀、章奉山,RH-KTB工艺生产超低碳钢[J].钢铁研究,2004.02.  [2]吴明、季东林,系统控制炼钢工序提高成分命中率[J].炼钢,2009.01.  [3]宋满堂、于华财、徐明、王新华,IF钢主要成分冶炼控制的生产实践[J

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