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时间:2019-01-20
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1、DCS控制系统在步进梁式加热炉上的应用作者:梁彬 杨玉民 倪枫 邓俊岗 1 引言 安钢高速线材轧钢加热炉是一座性能优良的步进梁式加热炉,其有效尺寸:20700×12700mm。额定加热能力为:120t/h,最大加热能力:140t/h。坯料规格:单排布料时:150×150×12000mm;双排布料时:150×150×5800mm;非定尺坯料:9000-12000mm;最大坯重量:2190kg。燃烧介质:高焦炉混合煤气,低发热值为7536±210kJ/m3。最大用量24812m3/h。其热工控制系统是由Rockwell公司的ProcessLogi
2、xDCS系统完成。步进炉内炉料步进及炉料进、出由西门子PLC控制。其中高速离散控制、过程控制和安全控制融合于一个Logix控制平台上先进的控制技术,使加热炉的炉温的控制精度在±5℃,升降50℃仅需12min;编写的空燃比自动寻优器软件代替热值仪和氧气分析仪的功能,实现了燃料流量和空气流量的优化配比,从而使燃烧达最佳状态。2 系统硬件的组成 高线加热炉使用Rockwell的ProcessLogixDCS控制系统(编程软件为ControlBuilder和DisplayBuilder)。本系统配置了操作站、服务器、控制站3个部分。其结构如图1所示。
3、图1加热炉控制系统结构图(1)服务器 为了高效利用过程参数,本系统配置了DELL服务器,系统平台为WindowsNT。配置了ProcessLogixServer后,服务器具有了实时数据库和功能完善的功能模块。用户可以用ContorlBuilder组态和优化用户控制程序,用DisplayBulder制作HMI。同时,用户可方便地用C语言编写自己的特殊功能模块。同时,服务器还完成打印报表的任务。在操作站出现特殊情况时,服务器还要兼操作站的所有功能,服务器是通过CONTROLNET网从控制器收集数据和向控制器发送命令,通过乙太网向操作站传送数据和接
4、收命令。(2)操作站 操作站由研华工控机和基于Windows地址:北京海淀闵庄路3号清华科技园·玉泉慧谷电话:010-88856082传真:010-88856082-8008NT系统平台上的STATION软件组成,通过总貌图、控制图、报警图、过程状态图、过程历史图这些丰富的人机界面,操作员可以设定、查看过程参数或状态,察看故障报警明细。由于整个操作界面采用“向导式”的结构,从而大大方便了操作员的操作。(3)控制站 控制站采用PLX系统,用于完成对加热炉的热工控制和过程参数检测。该系统的处理器1757PL*52A是Rockwell专用处理器
5、,具有8MRAM,高速底板与网络融为一体,I/O模块可带电插拨,并可以任意安排。在该系统中,控制站共设有1个主机架和2个扩展机架,完成了整个加热炉的6段温度控制、60多点的模拟量检测及20多个开关量的输入和输出。系统模板采用如下:4个756OF6CI/A模块、9个1756IB16D/A模块、2个1756OW16I模块、4个1756IF6I/A模块、5个1756IR6I/A模块、4个1756IT6I/A模块。为提高本系统的可靠量,所有AI、DI和DO均与现场进行了隔离,AI模板还选用了通道和通道间均有隔离的双隔离模板。按照确定的控制规则进行编程,根
6、据加热炉的工况选择使用。将现场信号采样﹑燃气流量模糊控制回路﹑空气流量模糊控制回路﹑温度模糊控制回路编成子程序,模块化,在主程序中调用,以利于调试和控制功能组态。(4)CONTROLNET网络与现场仪表 该网络属于无源的高性能多元总线,5M的传输速度。数据传输采用确定性的传输方式,大大减少了数据传输量,现场仪表控制阀采用耐高温的控制阀,执行机构采用气动执行机构,压力和差压变送器采用FISHER3051变送器。从而保证了具有苛刻时间要求的加热炉控制应用环境。3 系统主要功能及策略 加热炉控制主要包括炉膛温度控制、燃烧介质压力控制、燃烧介质流
7、量控制及部分设备保护控制。调整燃烧控制软件中的温度模糊控制程序和流量模糊控制程序参数:采样/控制周期,偏差模糊化因子,偏差变化率模糊化因子,输出量化因子,同时对模糊控制参数表进行了初步优化。(1)炉温控制 炉温控制是加热炉的核心控制部分,其目的是通过控制燃料—煤气和助燃剂—热空气的流量,使炉温的动态性能指标和静态性能指标满足工艺要求。6段炉温检测、控制(含残氧分析),6段煤气、空气流量比例调节,6段煤气流量/累计及空气流量记录。 加热炉每段设二支热电偶测量炉温,经断偶检测器检定后送DCS系统的温度控制器,温度控制器的设定值由操作员设定。在
8、炉子烟道内设有氧分析仪,对烟气的含氧量进行在线分析,信号送DCS系统中,自动参与空燃比修正。温度控制器送出的信号经过双交叉限幅控制、氧量
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