矿业公司选煤厂洗选煤质管理调研报告

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1、在矿选煤厂调试期间,洗选煤质管理处进行了现场技术跟踪、调研。其基本情况如下:一、简要情况矿选煤厂从4月15H开始进行调试到8月20H,具备运转条件的时间为45天。累计运行369小时08分,其中带煤运行时间137小时15分,中断时间211小时53分。洗出精煤17326吨,精煤灰分波动较大,累计灰分10.39%,最高时达12.05%,不得不发到林盛矿选煤厂回洗。不具备运转条件的主要原因有以下几方面:1.浮选效果不好,浮选尾矿灰分平均在27%左右,造成浮选尾矿跑煤,导致尾煤浓缩机超负荷被压住五次,最严重的一次浓缩机中心耙齿变形脱落。2.煤泥压滤机处理能力不足。原设计浓缩机底流

2、固体物料为11吨/时,所选两台压滤机理论处理量能力6〜10吨/时。其结果:一是与其他设备不能同步停车,最长的一次滞后于其他设备十六小时;二是造成浓缩机中积存物料,减少了浓缩机有效容积,影响了煤泥水分级效果,致使循环水浓度增加,不能正常调试;存料量过大时,造成循环水池跑水。3.精煤大倾角皮带减速机由于质量问题,调试中减速机的轴折了两次。4•循环水泵电机(315KW)烧一次;八月份新进两台合介泵电机(280KW、315KW)均为翻新电机。其中280KW电机在安装后调试中运转2小时15分钟一组线圈烧毁;另一台315KW电机安装后空车试转时轴承抱住。在调试中,不能连续带煤调试的

3、原因有以下几点:1.机械、电气事故频繁。如运转中设备偷停;电缆绝缘值低总漏电保护器不能使用等。2.施工质量不合格。如原煤仓梯蹬脱落,随原煤进入系统后堵旋流器(处理堵旋流器事故一次需要2小时);原煤大倾角皮带电机底座开焊等。3.部分工艺设计不合理。如浮选机入料没有设置矿浆预处理器,影响了浮选效果。4.部分设备操作参数设置不当。如浮选的加药量、药比。二、选煤厂目前存在的主要问题及解决的办法1.重介三产品旋流器入料压力偏低。根据英他选煤厂同型号旋流器使用经验,为保证旋流器分选效果,入料压力应20・20MPa。而现场旋流器实际入料压力V0.20MPao由于入料压力低,造成副产品

4、跑精煤,二段中、肝分离不清。重介中煤中一1.5损失15%以上,最咼时达33%,>1.8肝石量占40%以上。解决办法:•通过更换泵的型号或采用大功率的电机(计算确定)提高三产品旋流器的入料压力,改善一、二段分选效果。•如果入料压力提高后,二段旋流器分选效果仍不理想,可通过减小二段旋流器溢流管管径或其插入深度,使分选界面内移,进一步改变二段旋流器分选效果。2.浮选机入料没有矿浆预处理环节。缺少此环节使药剂分散性变差,药剂与煤没有充分接触就直接入浮,造成浮选分选效果不好,导致浮选尾矿跑精煤,其平均灰分仅27%左右。所选浮选机有效容积130米3,矿浆最大通过量1500米?/时。

5、经计算(括号外数据为分级入料桶不加补充水,括号内数据为补加200米彳/时的补充水),浮选机实际入料量772(958)米彳/时,入料浓度54(44)克/升,实际浮选时间7分16秒(5分50秒)•通过计算可以看出,浮选机处理能力及浮选时间均足够•浮选效果不佳的原因主要是在矿化环节.解决办法:增设矿浆预处理器,保证矿浆和药剂有足够的接触时间,为浮选机生产创造良好的条件,从而使煤泥浮选获得良好的技术经济指标.1.煤泥压滤机处理能力不足。原设计尾煤浓缩机底流固体物料量为11吨/时,所选两台压滤机理论处理能力为6〜10吨/时,低于浓缩机固体物料岀量。解决办法:增设1〜2台同型号煤泥

6、压滤机,提高煤泥处理能力.2.合格介质泵、稀介泵、分级入料泵、压滤机滤液泵、循环水泵、浓缩机底流泵没有备用设备,牛产中这些设备一旦出现问题,将造成洗煤厂停产.在调试过程中,循环水泵与合格介质泵各出现一次烧电机事故•由于此类电机型号特殊,市场没有现货,需提前订做,两台电机造成停产近一个月的时间.解决办法:增设备用设备•由于原设计中对此项没作考虑,备用设备及其配套设施都需购买、安装、施工设置,费用较高。3.自动控制程序运行不够稳定,部分程序编制不合理,致使个别系统联锁不符合实际牛产,停车时设备停止延时时间设定不合理,影响正常的调试及生产。解决办法:对自动控制程序进行优化,满

7、足生产实际的需要,并由乙方作出承诺,保证程序在洗煤厂投产后能够正常稳定的运行;同时,为确保自动系统一口出现问题时能够正常生产,建议在主要岗位增设人员,保证系统在手动状态下正常运行。三、其它问题(一)机械部分1.原煤仓没有处理“棚仓”的设施。目前乙方已购买8个0.16m3风包,但还没有风源,需增设压风机。2.原煤仓下给煤机闸门开、关非常困难。乙方计划加装两台变频器解决这个问题,目前还没施工。3.原煤大倾角胶带运输机架横梁有部分连接处没有焊接。4.原煤大倾角胶带运输机托辗架和横梁的连接处应该用锣栓连接,施工单位采用焊接方法连接。5.原煤大倾角

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