红石电站主轴密封改造方案论证

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1、红石电站主轴密封改造方案论证  摘要:红石电站为定浆轴流式机组,其主轴密封原先为老式的双平板形式密封,经过多年的运行已经难以磨损老化严重,漏水量较大。所以要改造更换为现在通常采用的径向密封结构形式。径向密封虽然也有一定的漏水量,却是以可控的技术供水来压制被密封的流道内的水,该结构形式比较简单,占用空间小,且耐磨损性能高。本文主要针对这个改造项目进行方案的设计论证,对比两种密封形式的优劣对比。结合图示介绍了径向密封的主要结构形式、工作原理、改造的范围以及对旧有设备(轴衬)的改造说明。介绍了几个重要部件的结构和材料。最后列举了径向式密封的一些应用

2、实例。  关键词:双平板;径向密封;轴衬;弹簧;L型密封;密封块  中图分类号:TK264文献标识码:A  0.引言  吉林红石水电厂建于20世纪80年代,电站装有4台51MW水轮发电机组,主轴密封均采用双平板式密封形式,如图1所示。目前,经过20多年的投产、运行,密封装置各部件配合尺寸出现较大变化,主轴密封检修后亦无法达到相应配合要求,造成主轴密封漏水量增加,顶盖水位超标,严重威胁到机组的安全运行。4  基于目前主轴密封的运行情况,有必要进行主轴密封的改造换型可行性研究,以期减小主轴密封漏水量,增强主轴密封运行稳定性,保障机组的安全运行。 

3、 一、改造方案  1.结构示意  目前,国内水轮机主轴密封改造,主要针对机组运行一二十年以上的,橡胶平板密封、活塞水压端面密封等密封形式,上述密封的特点是密封稳定性差,漏水量受尾水位波动的影响较大,尤其运行数年后,漏水量大、稳定性差的问题很难解决。根据机组布置结构、尾水位变化情况、厂房清洁水压力条件,以及业主对机组稳定运行、检修、维护的考虑,推荐采用径向密封+L型密封组合形式。径向密封结构示意图,如图2所示。  2.工作原理  主轴密封由主密封(两层径向块密封)及辅助密封(一层L型密封)组成。装配主要由密封座、密封支架I、密封支架II、密封支

4、架III、密封块、轴衬、水箱、弹簧、供水管路等部分组成,工作密封副为密封块和轴衬,其中密封块采用高分子材料,此材料具有良好抗磨性、使用寿命长等特点。抗磨轴衬材料采用不锈钢板0Cr13Ni5Mo,此材料抗磨损和抗空化性能很好等特点,这两种材料现在被广泛应用径向自平衡水压密封工作密封副上。主轴密封在运行时需采用清洁水润滑,润滑水的压力高于被密封水腔的压力4,所以被密封的水泄漏很小,漏出的水大部分为密封润滑水,密封块位于各个密封支架之间,通过弹簧形成整体,通过水压和弹簧的径向力的联合作用,密封块贴紧在轴衬上,机组在正常运行时,密封块与轴衬之间通过供

5、给压力清洁水建立起水膜,水膜起密封和润滑作用,减少密封块的磨损。当密封块的密封表面被磨损时,密封块可以在水压和弹簧的作用力下径向移动,这样密封具有了自补偿能力。  为减小密封漏水量,在主密封上部还设有一层L型密封,在主密封漏水水压的作用下,L型密封产生变形贴近主轴轴衬,在L型密封与主轴轴衬间形成水膜,起到润滑及密封作用。  哈尔滨电机厂拥有自主计算软件,对径向密封的运行性能进行定量分析。  3.改造的范围  原机组密封零件均需更换,包括原主轴轴衬、底座及与底座的连接螺栓、主轴密封主体零件等。  4.新旧部件接口的处理  底座与原导流锥连接的螺

6、孔可使用原有的M30螺孔,底座与导流锥之间设置橡胶石棉垫,为保证安装的可靠性,新底座与原导流锥的把合螺栓分布位置可按原机组配置。轴衬与主轴采用过渡配合,利用轴身上原有的Φ960/Φ955台阶轴向定位。轴衬采用分瓣结构,与主轴装配后,分半面焊接封水焊缝。具体结构可根据电站的具体施工条件进行合理改动。  5.各部件的材料(表1)  6.性能分析结果(表2)  检修密封气源压力:0.7MPa  清洁润滑水源压力:最高压力0.3MPa,运行实际压力在0~0.3MPa之间调节。  清洁润滑水流量:计算值需要190L/min,实际需要考虑余量。  漏水量

7、:计算值最大漏水量94.284L/min。该计算过程没有考虑L型密封的作用,所以实际漏水量会更小。  7.应用实例  该形式密封的应用实例(表3):  结论  主轴密封改造方案满足红石电厂水轮机现有的结构布置,对导水机构无改动,主轴密封改造后,结构会更加紧凑,运行更加可靠,漏水量小。该改造方案几乎不需外加设备或系统,满足电厂现有条件的可实现性,完全满足此次改造的需要。  参考文献  [1]游光华.天荒坪抽水蓄能电站主轴密封改造[J].水电站机电技术,2005,28(2):38-41.4

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