某型发动机喘振故障的研究

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1、某型发动机喘振故障的研究  【摘要】某型航空发动机在空中训练中发生了喘振,导致涡轮叶片大部分烧毁缺失,发动机超温停车。根据喘振的机理和发动机的结构以及工作原理制定故障树,并经过一系列检查和分析,准确判断出故障部位为燃调,并查明了故障的根本原因为零件加工过程中产生的毛刺,导致偶件配合间隙变小,发生异常磨损所致。本文为排除、预防此类故障提供了解决途径。  【关键词】航空发动机喘振停车故障树燃调毛刺  1前言  喘振是气流沿压气机轴线方向发生的低频率、高振幅的振荡现象。发生喘振时,发动机转速不稳定,推力突然下降,排气温度急剧升高,严重时会导致叶片折断,发动

2、机停车。根本原因是气流在叶背上发生严重分离,并扩展至整个叶栅通道。  某型涡扇发动机采取的防喘措施有:双转子结构,进气导叶可调,压气机中间放气。本文介绍了该型发动机一起喘振故障的检查与分析过程。  2故障现象  某部一架飞机空中训练中,飞行员收回油门过程中,转速异常下降至低于慢车,排气温度急剧上升并超过限制值,增大和减小油门均不能解除,最终发动机空中停车。着陆后检查发现高、低压涡轮叶片大部分烧毁缺失。  3故障检查与分析3  3.1故障树  根据故障现象和飞参记录,判断故障为喘振导致发动机超温,烧毁涡轮叶片后停车。根据喘振发生的机理,故障分析组绘制了

3、故障树(见图1)。  3.2按故障树排查  按故障数底事件进行排查,情况如下。  (1)判读飞参,故障发生时飞机处于平飞姿态,且为单机科目,不存在“严重进气畸变”条件。  (2)复查厂内记录,故障发动机气动稳定性检查合格,可排除“喘振裕度不够”的可能性。  (3)检查发动机的放气活门、可调导向叶片动作灵活性,均正常。  (4)拆下燃调检查发现传动轴有卡滞现象。  从以上检查情况来看,燃调存在异常情况,可能对放气活门工作造成影响,为进一步查明具体原因,将燃调返回承制厂进行试验和分解检查。  3.3燃调原理及检查情况(如图2所示)  燃调控制放气活门关闭

4、/打开的机构原理如下:  (1)燃调的Pn离心传感器组件通过传动轴感应发动机转速,转速增加,离心传感器张开角度增大,反之则减小。  (2)离心传感器张开角度增大,Pn压力顶针推动支座组件向右移动,使Pn杠杆顺时针旋转,关小喷嘴开度,Pn油的压力增加;反之Pn压力减小。3  (3)当P油压力增加并达到克服弹簧的作用力时,分流活门向下移动,放气活门关闭;反之,放气活门打开。  按以上思路分析:燃调的离心传感器故障,引起Pn油的压力异常,从而导致在规定转速下,放气活门未打开。通过以下检查得到验证:  1)在传动轴不转动的情况下试验,发现Pn油的压力已达到转

5、速90%时的水平,在该压力条件下,放气活门是关闭状态(正常应处于打开位置)。  2)分解燃调,发现离心传感器的铜轴套与传动芯轴卡滞,二者配合表面有金属屑和异常磨痕。进一步分析判断二者卡滞是由于加工过程残留的毛刺在工作时脱落,形成多余物造成的。  3)分解离心传感器组件,发现中间支架油孔的毛刺是导致组件卡滞的原因。  4)更换合格的离心传感器组件,燃调功能恢复正常。  4故障结论  由于燃调离心传感器卡滞,当发动机高压转速下降到放气活门打开转速以下时,离心传感器支架无法正常归位,引起Pn指令压力与发动机转速不符(过高),造成放气活门未能正常打开,导致发

6、动机喘振超温,涡轮叶片烧毁后停车。  传感器偶件卡滞的原因是零件加工中毛刺去除不彻底,残留毛刺在工作中脱落造成的。  参考文献:  [1]XXX11发动机技术说明书.中航工业航空动力机械研究所,2001.12.  [2]航空燃气轮机原理.国防工业出版社,2008.09.3

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