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时间:2019-01-09
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1、提高污泥干化干泥含水率的试验研究 摘要:污泥干化在运行的过程中出现了干泥含水率低,造成扬尘的情况,对环境造成污染。通过了解污泥干化的主要运行参数,旨在提高污泥干化干泥含水率,确定了试验内容,并通过试验内容找到最有效且最安全的提高干泥含水率的试验方法。 关键词:污泥干化;含水率;扬尘 1污泥干化装置简介 污泥干化装置由进料输送及储存系统、干化系统、产品输送及储运系统、工艺废气处理系统的几部分组成。 污泥干化装置采用的是涡轮式薄层干燥技术,整个系统处于微负压工况。160℃的工艺气体和湿污泥一起进
2、入干化机完成预加热,通过涡轮上的桨叶旋转,使湿污泥均匀分布在干化机筒状内壁上,再由外层夹套内的180℃的蒸汽完成干化脱水过程。 2污泥干化提高干泥含水率试验内容 2.1实验原则与方案 为了提高干泥含水率,由现在的10%-15%提高至20%-25%,形成颗粒状干泥,减少污染,水净化一车间于2015年9月23日起进行了提高污泥干化干泥含水率的试验。 试验原则:1、减少湿泥在干化机中的停留时间。2、降低干燥温度。3、降低相对的蒸发水量。5 污泥条件:活性污泥和油泥最高比例4:1。 具体试验方案如
3、下: 试验一:减少湿泥在干化机内停留时间 提高循环风机负荷,由99%提高至100%,运行三个小时后取样观测含水率。 试验二:降低干化机出口温度,增大处理量,提高干泥含水率 干化机出口温度由106度降为105度,三个小时后取样观测含水率; 干化机出口温度由105度降为104度,三个小时后取样观测含水率; 干化机出口温度由104度降为103度,三个小时后取样观测含水率; 试验三:降低进干化机蒸汽压力 由现在的8.0bar降至7.9bar,三个小时后取样观测含水率,并根据运行情况逐步降低蒸汽
4、压力。 2.2试验一:减少湿泥在干化机内的停留时间 9月23日早8:55分正式开车,11:11分干化机开始进泥,之前循环风机负荷为98%,调至99%进行第一步试验。 干化机出口温度保持在115℃,蒸汽压力0.73Mpa,?进泥量保持在64.2%,运行三小时后,14:28分,取干泥为粉末状。 由于第一步试验效果不佳,继续增加循环风机负荷,由99%提至100%,运行一小时后,15:35分取干泥样,干泥仍呈现粉末状。 试验一对改善污泥干化干泥含水率的效果不明显。 2.3试验二:降低干化机出口温度
5、,增大处理量,提高干泥含水率5 由于提高循环风机负荷对提高污泥干化干泥含水率的效果不明显,15:47分开始,降低干化机出口温度,增大处理量,由106℃度降至105℃,观察效果。 试验期间,干化机出口温度由107.6℃度降至106℃,期间循环风机电流保持稳定,干化机电流由105A升高至144A,进泥量由58.2%提至66.9%。干化机处理量增大,运行负荷增大。17:30分取干泥样出现小颗粒。 18:30分,干化机电流出现高于170A的情况,因担心由于电流过高会影响干化机进料量,故将干化机的设定电流
6、由之前的160A改为180A,在电流允许的范围内,通过降低进料量来降低出口温度。 19:55分,由于效果不明显,将出口温度由105℃度降至104℃,期间蒸汽压力保持在0.74Mpa,干化机出口温度保持在104℃;干化机进料量由68%提高至68.8%,干化机运行电流由173A降至141A.20:30取干泥样,仍为细微颗粒。 20:43分,由于取干泥样颗粒仍细微,并且干化机运行稳定,故再次降低干化机出口温度,由104℃降至103℃,?同时将蒸汽压力调至0.75Mpa,因为干化机电流已经很高,若蒸汽压力
7、高,自然导致干化机出口温度高,目的降低干化机运行负荷。 截至22:30分,干化机出口温度保持在101℃―102℃,进料量为68.8%,干化机运行电流保持在164―167A,22:30分取样,干泥样仍为细微颗粒。 2.4试验三:调整蒸汽压力降低干化机负荷试验5 24日早上8:30分将干化机运行频率由94%调至93%,根据干化机的电流变化,于12:20分将干化机频率由93%调至92%。(根据干化机电流进行调整,目的是保证含固率较为稳定) 在保证出口温度的情况下,为了降低干化机的运行负荷,调整进干化
8、机蒸汽压力,由0.75Mpa逐步降至0.69Mpa.,进交换器的蒸汽温度由161度降至158度。效果明显。13:45分取样测含固率为61.84%。 15:30分由于干泥含固率太低,旋风分离器出现微堵塞现象。(已留干泥样) 由于干泥含固率过低造成旋风分离器轻微堵塞,故为了保证干化机的平稳运行,于14:22分将干化机出口温度调至105℃,以提高污泥含固率,同时,将干化机蒸汽压力由0.69Mpa调至0.71Mpa以保证干化机的平稳运行。目前保持现状运行,确
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