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时间:2019-01-09
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1、MPS225中速磨煤机振动异常综合治理 【摘要】某电厂2×600MW亚临界燃煤空冷发电机组,锅炉采用正压直吹式制粉系统,配置MPS225型中速磨煤机12台,在2008年机组投产后,发生磨煤机振动异常,严重影响锅炉制粉系统安全、稳定运行,危及机组安全生产,并污染区域环境。结合电厂燃料运输、运行方式、安装质量等因素,深入分析磨煤机振动异常的原因,通过实施综合治理,消除了磨煤机振动异常故障,为同类型磨煤机的检修、维护工作提供了有价值的技术资料。 【关键词】中速磨煤机振动异常原因分析综合治理 1MPS225中速磨煤机概况 磨煤机设计参数如表1所示。 磨煤机典型故障
2、:两台机组自2008年投运后,12台磨煤机陆续发生石子煤电动执行器损坏、拉杆关节轴承损坏,拉杆密封圈泄漏,传动盘密封环泄漏,液压缸轴封泄漏及磨煤机壳体振动异常等重大设备故障,综合故障特征可分为壳体振动异常和密封泄漏两大类型。 2磨煤机振动异常分析及治理措施 2.1磨盘、磨辊间落入难以碾磨的铁件、煤矸石等异物 2.1.1原因分析9 中速磨煤机能够把一定粒度的原煤碾磨成合格的煤粉,但是,煤粉中携带的铁块、石块外形尺寸较大,硬度远远高于煤的硬度,这些材料难以粉碎,进入磨煤机后,在磨辊与磨盘之间的研磨辊道形成障碍,引起磨辊上下剧烈跳动,导致磨煤机振动异常。电厂投产初
3、期燃煤中携带大量铁件及煤矸石,虽然经过输煤系统皮带除铁器、圆盘除铁器及多道分离格栅,仍无法有效清除,随煤粉进入磨煤机后,发生磨煤机内有异常声响及壳体剧烈振动现象,经停磨检查,发现磨盘瓦上有采煤机截齿、螺栓、钢筋等外型较大的铁件,清除后,磨煤机运行正常、无异音、壳体振动无异常。 2.1.2处理措施 (1)提高原煤质量。配套煤矿投产后,终止了矿建期间劣质工程煤供应,开采的煤质优良、稳定,煤矸石量显著降低,达到设计煤质标准;使用大采镐煤炭开采技术,采煤设备铁件脱落异常得到控制,煤粉中携带的大型铁件显著减少。 (2)调整除铁器位置,提高除铁效率。通过检查输煤系统,发现
4、皮带式除铁器和圆盘除铁器与输送皮带设计间距偏大,造成除铁效果降低,采用降低除铁器安装位置的措施,间距由原设计450mm降低到400mm,提高除铁器对原煤中铁件的吸附能力;并在皮带除铁器下方加装落煤斗盖板,防止除铁器分离出的铁件掉入落煤斗,提高了输煤系统的除铁效率。 2.2磨煤机断煤 2.2.1原因分析 (1)磨煤机煤层厚度不足。根据磨煤机加载传递系统“受力状态图”9,三个磨辊沿圆周方向均布于磨盘滚道上,每只磨辊的重量9.8吨,运行时,碾磨力则由液压加载系统产生,通过静定的三点系统,每只磨辊承载6.5-11MP的液压加载力,这些力全部作用在磨盘上,并经传动盘、减
5、速机后通过底板传至混凝土基础。磨煤机磨盘、磨辊碾磨部件材质选用铬铸合金铁,硬度极高,在磨煤机断煤异常状况,磨盘和磨辊的碾磨轨道上煤层厚度小于20?L,运行中产生振动异常现象。 (2)原煤仓落煤管道堵塞。2009年2月,#1炉B给煤机在1周内发生2次断煤故障,经检查,由于原煤在输送过程中携带水,落入原煤仓后,煤粉和水冻结形成大煤块,卡在原煤仓落煤口,堵塞落煤管,造成给煤中断;2009年4月,#1炉F给煤机发生2次断煤故障,经检查由于煤块卡塞落煤管,造成给煤中断。以上故障显示,在磨煤机断煤时,均发生磨煤机振动异常现象。 (3)给煤机卡塞。2009年2月、4月,#1炉
6、B给煤机发生2次断煤故障,经检查,B原煤仓入口落煤槽部位存在格栅局部变形、栅架钢筋脱落缺陷,形成较大孔洞,大煤块落入原煤仓,卡在给煤机入口机壳与输送带(下部装有金属托架)部位,造成给煤机停运、磨煤机断煤故障,发生磨煤机振动异常。 2.2.2处理措施 (1)完善制粉系统运行操作程序。沈重M225磨煤机启动顺序:启动密封风机―启动润滑油系统―启动液压油站―开启冷风调节挡板―开启热风调节挡板―调节冷风调节挡板―启动磨煤机―启动给煤机―磨煤机加载至正常运行―9风煤调节。此程序先启动磨煤机,再启动给煤机,即无法顶升磨辊启磨,也无法提前向磨盘布煤,在启磨前磨辊与磨盘直接接触
7、,碾磨区无煤层,启磨初期,会发生磨煤机振动异常现象。电厂组织磨煤机运行方式专题讨论会,制定磨煤机预布煤的技术措施,首先启动给煤机,以每小时20吨的给煤率供煤2分钟,约600-700Kg煤粉,启磨后可在磨辊与磨盘之间的碾磨轨道形成煤层,然后,按照沈重M225磨煤机启动程序操作磨煤机运行,减小了磨煤机启动初期由于碾磨区域无煤产生的振动异常,达到磨煤机启动、停止运行操作快捷的效果。 (2)提高输煤系统设备可靠性。输煤检修班定期检查落煤格栅,及时修补完善损坏的格栅;在#2胶带输送机头部增加大块煤粉分离器,有效分离原煤中携带的大煤块,防止大煤块进入原煤仓堵塞落煤管或卡塞
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