大型电力变压器过热性故障诊断与处理

大型电力变压器过热性故障诊断与处理

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时间:2019-01-09

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1、大型电力变压器过热性故障诊断与处理  【摘要】变压器作为重要电力设备,在电网运行之中发挥重要作用。但从近些年大型电力变压器运行实际情况来看,变压器容易出现过热性故障,导致变压器的稳定性和功能性大大削弱,进而影响电网运行效果。基于此,本文将结合实例案例,就大型电力变压器过热性故障诊断及处理予以详细的分析和探讨。  【关键词】电力变压器过热性故障故障诊断处理对策  变压器内部过热是变压器运行中多发性故障。由于变压器结构复杂,变压器内部过热存在的部位、表现形式都存在多样性特点,这给变压器和电网运行带来了结构、器件、

2、系统方面的严重威胁。在当前我国电力领域积极建设高效化、自动化、智能化电网的情况下,应当对大型电力变压器过热性故障进行详细的诊断,并提出切实有效的处理对策,有效解决问题,从而保障变压器,使其可以支持电网安全的、稳定的、高效的运行。所以,切实有效的处理大型电力变压器过热性故障,利于更好的建设电网。  1变压器过热性故障的原因分析  结合相关文献及笔者工作经验,确定造成变压器过热性故障的原因有多种,具体表现为:  1.1变压器绕组过热7  变压器绕组过热是引起变压器过热性故障发生的原因之一。基于对绕组过热引发变压器

3、过热性故障问题的分析,确定绕组材料质量不高是引起变压器运行中绕组过热的关键。因为一些生产企业,为了解决变压器铜损问题,在制作变压器绕组的过程中,使用换位导线统包绝缘线,如此在变压器运行的过程中,绝缘线将会膨胀,换位线脱离,进而堵塞变压器内部油路,导致油路不畅,且变压器绕组局部发热。  1.2变压器引线发热  变压器引线发热,引发变压器过热性故障,主要是因为在变压器运行的过程中,导引线分流,致使套管产生电流热效应,且集中在接头处,容易出现放电或闪络现象,致使变压器稳定性降低。  1.3变压器漏磁引发过热  通常

4、情况下,变压器由原边绕组励磁安匝所产生的磁通,不会全部贯穿副边绕组,其中贯穿副边绕组的磁通被称之为主磁通,没有贯穿副边绕组的磁通被称之为漏磁通。一些变压器磁通的设置并不严谨,其中漏磁通的设置较多,进而使得铁芯上或下夹件拉杆等部位处集中漏磁通,那么在变压器运行的过程中容易出现漏磁通过热现象,进而影响变压器的稳定性和功能性[1]。  1.4变压器冷却装置异常  冷却装置是变压器良好运行不可或缺的重要装置之一。但是,在一些情况下冷却装置的使用却给变压器带来了负面影响,即变压器过热性故障发生。经过详细的检查与分析,确

5、定在变压器冷却装置风路堵塞、风扇电源缺失、风扇反转、风扇启动值设置错误等情况下,造成冷却装置异常,进而造成变压器温度过高,使变压器运行效果不佳。  1.5变压器铁芯多点接地引发过热7  之所以说,变压器铁芯多点接地会使变压器过热性故障发生,是因为在铁芯多点接地的情况下,铁芯会产生涡流,铁芯损耗增大,进而造成铁芯温度升高,与之相连接的绕组温度也会增加,油纸也会受到影响,最终导致变压器运行效果不佳。  2基于案例分析大型电力变压器过热性故障诊断与处理  2.1案例说明  150MVA、220kV的有载调压变压器投

6、运,运行方式为高压、中压测并列运行及低压侧分列运行。在投入使用的第四年,对此变压器运行情况予以检测,负荷检测,确定高压侧各月的平均负荷在80MVA~120MVA;色谱检测,后确定乙烯含量从20.15升至91.54,二氧化碳含量从1450升至5400;运行温度检测,确定变压器运行后绕组温度和油面温度均比正常温度高处10℃;变压器油颜色检测,确定变压器油颜色已经变质,呈黄色。  2.2初步诊断与原因分析  2.2.1变压器初步故障诊断  基于以上变压器运行检测所获得的信息,相关技术人员初步分析,判断变压器内部可能

7、存在两种故障:(1)对色谱检测做进一步分析,确定变压器内部温度可能接近700℃,过热点在引线处。另外,从变压器负荷检测来看,变压器长时间处于超负荷的状态。由此可以初步诊断变压器内部存在过热性故障。(2)在以上分析的基础上,对色谱组进行比对与分析,确定变压器内部还可能存在固体绝缘材料老化的现象。  2.2.2变压器返厂检查7  为了能够相对准确的了解变压器故障情况,以便有针对性的修复变压器,对变压器进行返厂检查。在变压器返厂检修过程中通过温升试验和绝缘试验等,初步确定变压器内部存在过热部位和老化部位。在此基础上

8、,详细分变压器温度试验数据,确变压器油面温升大,且高压、中压、低压绕组温升都已经超过国家标准;而油色谱数据分析,二氧化碳含量变化较大,与此同时一氧化碳、甲烷、乙烯含量也发生了变化,进而确定变压设备内部存在过热故障[2]。但是,在本次诊断中还存在一些疑点没有得到确切的解答,如若贸然进行故障处理,可能存在一些差错。对此,需要进行二次诊断。  2.3二次诊断与原因分析  2.3.1二次诊断  (1)拆卸冷

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