节水论文(硫铵)

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1、硫鞍装置聚合物的自动分离与焚烧明利鹏(大庆石化公司化工二厂黑龙江大庆163714)摘要:为保护坏境,捉高装置的清洁牛产水平和挖潜增效的能力,现将硫钱装置聚合物系统改造,将其聚合物分离后送到丙烯睛装置的焚烧炉进行焚烧,从而降低装置生产成木及对环境的彩响。关键词:硫钱聚合物分离焚烧1、前言硫钱装置于1986年建成,于1988年投产。原设计装置生产能力6000t/ao目前最大生产能力超过10000t/ao硫镀装置是丙烯睛装置的配套环保装置,用于回收丙烯腊生产过程中产生的副产物稀硫鞍液,稀硫鞍液來自AN急冷塔上段,其中含浓

2、度为20%〜26%的硫鞍,其中含水77%,含聚合物3%。温度80°C-100°Co在结晶蒸发器内0.025MPa负压下,经强制循环加热,通过蒸发、结晶、重力沉降、离心分离、干燥、包装等工序,生产出成品硫酸讓品体,用于农业生产。现在硫钗装置分离后的聚合物处理方法是,人工清理到聚合物车内,送到垃圾场进行深埋处理,每年处理费约30万元,由于严重污染环境,现已被勒令停止。另一方法是将聚合物包装送到总厂化工厂焚烧。经咨询总厂化工厂有关人员得知焚烧每吨聚合物费用约4000元,全年费用大约200万元。为保护环境,提高装置的清洁生

3、产水平和挖潜增效的能力,现将硫镀装置聚合物系统改造,将其聚合物分离后送到丙烯膳装置的焚烧炉进行焚烧,从而降低装置生产成木及对环境的影响。2、项目设计目标为了改变硫鞍装置口前的生产现状,彻底解决聚合物及其它因素对装置生产带来的不利影响,减少环境污染,确保硫钱装置的清洁生产;同时为了避免聚合物带入丙烯膳废水罐,对丙烯膳的浓缩及焚烧系统产生影响,现准备对聚合物系统整体进行设计改造。硫鞍改造前生产现状:⑴结晶器冷凝器E-902因雾沫夹带,列管壁逐渐被聚合物积挂而堵塞,造成结晶器真空度下降(从0.027MPa降到0.035M

4、Pa以下),结晶器冷凝器E-902处理量下降,造成系统的蒸发量下降。⑵聚合物在系统内积累,聚合物附着在硫钗品体表而,溶液的粘度增大,使成品的颜色加深,含氮量下降,直接影响产品质量。为了保证产品质量,每月需对装置生产进行6次清洗,每次清洗时间需30小时,每次调整都浪费大量的水、蒸汽,生产成木增加,岗位员工劳动强度增大。⑶聚合物在系统内积累,还经常造成料浆泵、母液泵、稠厚器、离心机等设备及管线的堵塞。硫镀改造后的目标:使装置运行周期延长至一个月以上,硫镀产品质量改观,丙烯腊能耗降低。3、项目设计开发过程3.1资料收集与

5、设计思路从2003年6月9日开始,进行了硫讓装置聚合物系统资料收集。根据硫讓装置聚合物分离状况及国内同行业的运行状况,找出了影响系统运行的重要控制点,并且针对重要控制点提出了改造思路。3.2设计改造主要内容3.2.1从源头开始,通过在丙烯膳送来的稀硫鞍液储罐中增加隔板等措施,避免聚合物及其他杂质带入硫镀系统。3.2.2改造硫銭装置的结晶器,在结品器的聚合物悬浮液排出II管线上增加外部气相平衡线,保证聚合物溶液的正常采岀。另外,增加了稀硫鞍液进料线到结晶器循环线的跨线,并在结晶器加热器出口增加了温度指示,通过控制循环

6、溶液温度来预测硫钱溶液的浓度,并可通过新鲜的稀硫镀液进料,及时调节结晶器进料的饱和度,避免了硫镀在结品器上部结品而堵塞屮央循环管。3.2.3增加聚合物分离器(专利设备:专利号为ZL03260551.X)及相应的连接设施,使硫鞍溶液和聚合物得到冇效的沉降分离,并且分离出的聚合物溶液不至于堵塞分离系统设备及管线。3.2.4从丙烯膳装置急冷塔下段引进急冷水作为稀释水,对聚合物溶液进行一定倍数的稀释,使聚合物溶液利于输送。同时,新增流量小、扬程高的聚合物溶液输送泵及新型机械雾化喷嘴,保证聚合物溶液的止常焚烧。4、改造后效果

7、分析硫鞍装置聚合物自动分离及焚烧系统改造后,自2003年10月聚合物系统投用后,不但降低了装置的单耗、能耗,而且使产品质量有了大幅度的提高,尤其在产品外观、含水量、含氮量、游离酸含量及产品粒度上都冇明显捉高。硫钱装置聚合物焚烧处理系统改造前,生产每5天调整一次,调整过程中产生大量废水,每次废水量在120吨,并且浪费了蒸汽、循环水、脱盐水。每次清理干燥炉产生落地料0.7吨,正常生产吋产品的外观为黃色,甚至深黃色,粒度较小,时常伴有粉尘下料,粒度直径一般在0.8-1.2毫米左右。含水量在0.12〜0.18%之间,游离酸

8、含量在0.02-0.03%之间。通过改造后使聚合物与系统内的硫钱溶液得到分离,生产周期由5天延长到180天以上,产品外观为白色。产品中各项指标比较理想,粒度直径增加到1.0〜1.5毫米,粉尘状产甜消失,产甜的含水量在0.15以下,游离酸含量控制在0.02%以下,同时节约了大量的水资源消耗,且避免了环境污染,具有较大的社会价值。5、项目整体评价5.1项目运行评

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