变频器在锅炉系统的应用

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1、变频器在锅炉鼓风机.引风机、炉排减速机中的应用摘要:本文论述了有效地利用电动机,改进其运行性能,根据需要控制电动机的转速,降低运行中的消耗,是节省电能的一个菲常重要的手段。并阐述了变频器在锅炉鼓风机、引风机、炉排减速机中的应用。一、概述据统计,在我国电网总负荷中,动力负荷占60%,其中异步同步屯动机负荷又占总负荷的85%o因此,有效地利用电动机,改进其运行性能,根据需耍控制电动机的转速,降低运行中的消耗,是节省电能的一个非常重耍的手段。另外,风机、泵等类的电气设备约占全国总用量1/3之多。所以也成为节能的主要对彖。这类机械均采用50Hz交流电动机驱动,用档板、

2、阀门等方法实现物理量的控制,造成了大量的损耗。如果采用变频器控制各种电机转速,那么,电机所消耗的电能将大大降低,节电效果十分显著。变频器的生产已经有150年历史,尤其是矢量控制技术的发明者和领导者,开发和生产变频器己有30年的历史。在全世界以及屮国,无论是在冶金、水泥、机械等重工业,述是在纺织、化纤、食品饮料、楼宇建筑等其它行业,变频器都得到了广泛的应用。二、异步电动机的工作原理异步电动机转速表达公式为:n=60(1-s)f/p式中:f为电源频率p极对数s转差率上式表明,可通过改变电源频率、极对数、转差率來改变电动机转速。其屮改变电源频率f是目前国际上最流行的

3、方式,它具冇调速范围宽、平滑性好、效率高,具有优良的静态及动态的特性,已广泛应用于供水、供热、水泥、机械、塑料、石油、化工等行业中。风机是传送空气的设备,风机电动机所需的输出轴功率表达公式为:p=QH/102式中,Q:风量,表示单位时间流过风机的空气量H:风压,当空气流过风机时,风机给予每平米空气的总能量102:由kgm/s变换为kw的单位变换系数根据风机参数的比例定律,当风机转速从n变化到n1后,风量、风压、轴功率P的变化关系如下:Q1=Q(n1/n)H1=H(n1/n)2P1=P(n1/n)3即风量与转速成正比,风压与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比

4、。当风机的转速变化时,风机所消耗的功率会有很人的变化,这也是变频器应用于风机的主要依据。三、应用案例梅河口市某供热站的2台10T/H热水炉进行了变频改造,并取得了良好的节能效果。未改造前釆用软启动方式,这种方式启动虽有减少启动电流的功能,但速度无法调节,所以根据甲方提出,进行变频改造:1#炉配置如下:引风机P=55kwl=102.5Ar=1480r/min鼓风机p=1&5kwl=35.9Ar=1470r/min炉排p=1.3/1.8kwl=3.8/4.4kwr=940/1440r/min分别采用的变频器为55kw、18.5kw、2.2kw2#炉与1#炉的配套完

5、全和同。四、电气原理分析1、原理说明:主电路出两部分组成,即变频回路和软启动回路,在控制回路加个中间继电器控制1KM或2KM的闭合与断电其辅助触点控制变频器的启动与停止。由原理甲方要求三地操作即风机、炉排机旁,小央控制室,低压配电间(变频柜都已经放低压配电间),根据现场考察,因低压配电间与中央控制室较近,所以改为二地操作即中央控制室与风机旁边。将每一台变频器的启动与停止按钮、电流转速信号(从变频器引击)、模拟电位器信号均单独从桥架通过RVVP屏蔽线引到中央控制室的总控制台上的数字显示仪表中。由于未要求使用负压闭坏控制及循坏泵与引风机、鼓风机的连锁,所以炉膛在设

6、计中未使用。假如变频器岀现故障将转入软启动或工频回路继续运行。五、节能分析北方供热由10月15日到4月5日共计六个月,大约运行半年时间。引风机P未=55KW鼓风机P未=1&5KW改造后,引风机运行在45Hz左右,即P改=(45/50)3*55=42kw鼓风机运行在42Hz左右,即P改=(42/50)3*18.5=11kw每个采暖期大约运行180天,每天运行20小时,这样节能量为每度电0.8元。共节电:引风机(55-42)*180*20*0.8=37440.00元鼓风机(18.5-11)*180*20*0.8=21600.00元每台炉共节能37440+21600

7、=59040.00元两台炉共节能59040*2=118080.00元六、结束语由于采用了变频器进行锅炉引风机、鼓风机、炉排机改造。既可以节约电能,降低使用煤炭的数量,延长各种锅炉及配套辅机的使用寿命,减少维修量,又可避免冒黑烟,减少对环境的污染,减少工人劳动强度。虽一次投资较大,但二年左右都可收回成本。改造前景十分乐观。由于西门子变频器的性能优越,在炉排机刚启动时运行十分平稳,其输岀转换大,满足工艺要求,还可进行升级换代,进行DCS控制及现场总线控制。

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