首钢2号高炉铁口维护及出铁管理实践

首钢2号高炉铁口维护及出铁管理实践

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1、首钢2号高炉铁口维护及出铁管理实践摘要首钢炼铁厂2号高炉自2002年大修投产以來,在铁口维护及出铁管理方而做了诸多改进和尝试,实现了炉前作业的稳定,为高炉的强化冶炼奠定了基础。关键词高炉炉前铁口出铁概况首钢炼铁厂2号高炉第8代炉役于2002年5月23日开炉,有效容积1726m3,环形布局,设有2个南北对称的出铁场,每个出铁场布置1个铁口,出铁场东侧有两条鱼雷罐车停放线,出铁场西侧有水渣沟。炉前主要设备有SGK型全液压开口机、SGXP型矮式液压泥炮、电动摆动溜槽、环行天车、风动残铁开口机,大修改造时,出铁场除尘系统的沟盖加大、加宽,在出铁口采用双侧+顶部吸尘罩,主铁沟第一节

2、沟盖改为上吸式高炉出铁口烟气捕集除尘系统,有效的实现了炉前生产的环保。大修投产以來,随着生产指标的进步,对炉前出铁的要求也越来越髙,为了适应目前重负荷、高产量的需要,2号高炉不断强化炉前设备,改进炉前操作技术,加强出铁管理,在铁口维护及出铁管理方面収得了很大的进步,提高了炉前的渣铁处理能力。1铁口维护1.1铁口深度及中心线控制2号高炉开炉时铁口角度为10°,鉴于铁口区域炉缸侧壁不断侵蚀,相应冷却壁水温差升高,为维护炉缸,并考虑强化冶炼后死铁层变深,将铁口深度从2.60m加深至2.80m,在高炉生产中,保持足够、稳定的铁口深度。铁口中心线的控制也相当重耍,若2个铁口孔道中心

3、线不在同一水平而上,在同等条件下会发生1个铁口出铁时I'可长,另1个短的现彖,给铁口维护和生产组织带來困难,为保证铁口中心线位置准确,每周测量铁口中心标高,发现偏离,及时调整炮嘴中心。1.2打泥量控制之,近于下限,适宜的堵泥量标准应当是:每次开铁口吋堵泥润而不湿、实而不硬。表1浇注料与捣打料泥套使用效果比较高炉正常生产时,打泥量与出铁量、铁次间隔、冶炼强度、炉门深度等密切相关,吨铁耗泥量0.5〜0.8Kg,111铁量大,近于上限,反铁口较深,开口时铁口潮泥较多,出铁时间长,铁水流速小于4t/min,堵口时打泥压力18〜20MPa时,应适当减少泥量。铁口深度达不到规定深度,

4、铁口好开,没有潮泥,铁水流速大于6t/min时,应适量增加泥量。渣铁未出净,铁口突然喷花,应适当增加泥量。堵口时,泥炮未压严,发生跑泥,要根据跑泥量增加泥量。打泥压力降低,小于12MPa时,不但要分次打泥,同吋要适当增加泥量。1.3炮泥二次压入炮泥二次压入可使炮泥在铁口内进一步压实,充填泥包川出现的裂缝,降低泥包孔隙。堵口吋,用炮泥以传统方式将铁口堵住,泥炮留在原位置,并保持活塞压力,一段时间后,活塞向前移动几分钟,这样做是为了增加铁口内炮泥的压力且不向铁口内挤入更多的炮泥。等待和增加压力的时间,依釆用的炮泥而定,如果二次压入太早,则会将铁口内的炮泥推入炉缸,如果太晚,铁

5、口内炮泥完全固化,二次压入不会成功。炮泥在泥包顶部很快烧结,二次压入时,炮泥不能流经规则的铁口孔道,压力增加,此时若泥包有裂缝,会被二次压入的炮泥填上,这样可消除泥包裂缝,防止铁口漏铁,并减少出铁时铁水的飞溅。2泥套管理2.1泥套制作项目浇注料泥套捣打料泥套使用寿命(d)450.5-1大修前,铁口泥套采用捣打料,捣打料泥套制作困难、寿命短,因泥套破损造成铁口堵不上的事故时常发生,对炉前作业的稳定产生很大影响。大修后,采用浇注料制作铁口泥套,制作过程为:解体泥套300〜400mm深〜固定模具->填充浇注料固化->小火烘烤15min->大火烘烤40min,使用浇注料泥套基本消

6、除了泥套破损引起的减风堵口事故,浇注料与捣打料泥套使用效果比较列于表1。2.2泥套快速修补用浇注料制作泥套需要较长的吋I'可,通常2〜3h,—般选在休风时进行,当泥套局部损坏时,可进行快速修补。修补过程为:去除泥套上的渣铁和部分旧料一加水搅拌均匀混合料”填充混合料,拍紧,用泥炮慢速压上成型-*5min后退炮,小火烘烤lOmin,中火烘烤30min->开铁口前用氧气烧进500mm,整个修补时间vlh。2.3泥套维护为了延长泥套的使用寿命,必须重视对浇注料泥套的维护保养。出铁前,铁口区域渣铁要清理干净、泥套要完整、表面干净平整;出铁过程中,除用钢钎清除铁口两侧的积渣外,还要对

7、泥套面及周围用压缩空气进行吹扫,掌握好吹扫管角度,将压缩空气吹在铁流靠近铁口的部位,让铁水流到泥套而或铁口周围所需要吹扫的部位,直到将铁口泥套面上的挂渣及高出部位吹扫干净为止,吹扫操作在一次111铁中要进行1〜2次,以保证堵口时炮嘴与泥套面吻合,经验丰富的操作工述可将泥套缺陷在吹扫中补平,保证堵口不冒泥。3炮泥管理炉前作业对炮泥质量要求严格,炮泥既要具有一定的可塑性,还必须具有抗渣铁冲刷、侵蚀的能力及一泄的高温结构强度,炮泥的性能对于铁口的维护非常重要。2号高炉采用无水炮泥,主要通过调整炮泥的SiC、SiN含量,以改善炮泥的性

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