触媒检修工作报告模板

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1、触媒检修工作报告模板XX年年度大修总结XX年7月3日全厂系统大修进行停车,对运行一年来的设备及工作中常存在的设备故障进行全面的检修、保养、更换。大修前制定了大修指挥部,大修时间计划15天。大修前生产部根据一年来设备状况及急需改造的项目,通过大讨论,意见反馈集中定案。各车间对于本车间生产系统存在的问题提前进行了统计、汇总。领导班子开会进行了讨论、研究。在永骏化工全体员工的共同努力下,顺利完成了XX年系统大修工作。下面就XX年系统大修工作总结如下:检修时间:XX年7月3日-7月14S,曰历天数11天。

2、其中:停车置换时间天,有效检修时间天。7月14日晚19点30分因中变炉进出口膨胀节泄漏终止开车,19日10点20分膨胀节安装结束,17点30分因55吨炉一次风机过桥轴承烧停车,20日12点开车。检修项目:199项;其中水汽车间13项、原料气车间34项、尿素车间29项、净化车间44项、合成车间23项、电仪车间56项。大修费用:材料配件约534万元。1XX年25T吊车大修费用结算清单汇总一、票证办理:办理临时用电作业证18份,办理吊装作业许可证9份。二、阀门检修:62台,其中原料气车间36台,电仪车间

3、1台,水汽车间10台,净化车间15台。三、设备清洗、清理1、化学清洗34台,m2,2、机械清洗17台,m2,3、清洗维修设备2台,4、压缩机清洗水夹套三台,5、漠化锂杨组清理一台,厂家现款先汇款后施工,要价万元,经过评估咨询鄢陵鸿达利用机械清洗效果更好、更便宜,总计价款9300元,节约资金万元。清理凉水塔4座,清理尿素造粒塔1座,清理出尿素约300吨,清理洗气塔填料3塔,清理洗气塔喷头4台,清理地沟400米,2清理水池8个。四、设备检修静止设备检修:64台,静止设备基本全部打开,认真对每台容器、槽

4、进行严格检查,腐蚀较严重的设备,解析塔上部喷头,造气微涡凉水塔喷头、脱硫凉水塔喷头、变脱塔塔盘等,电器维修12台,传动设备检修75台:电机维护保养430台。传动设备大修6台,还有2台冰机及罗茨风机待机大修。五、设备更新静止设备更新:12台含CO2微量分析仪及齿轮流量计,更新中变炉进出口膨胀节2台,管道反应器1台,液体分布器2台,手动蝶阀8台。传动设备更新:1台,输送皮带一条。六、电气检修仪表检修93台;电器检修11台。七、特种设备检测检验安全阀校验167台,压力容器检测48台,锅炉检测3台,涡流检

5、测,探伤测厚2台,氨气测漏2台。八、设备更新改造16项其中技术改造4项,设备更新12台XX年设备更新及技改项目费用3九、合同的签订,各车间的外维修项目十、在技措方面,主要进行了以下工作:本次大修除正常检修项目外,主要针对系统存在的问题进行了技术改造。1、原料气车间脱硫塔原为填料塔,凉水能力较差,给脱硫系统生产造成一定影响,现改造为无填料喷雾型凉水塔,利用原凉水塔框架,在塔内重新布置安装PW-30高效雾化喷头46套,分布管线改为玻璃钢,同时将水池进行清理,有效的解决了凉水塔凉水能力差的问题,保证了脱

6、硫系统稳定运行。2、原料气车间微涡流凉水塔凉水能力差,填料堵塞严重,分布管线腐蚀严重,泄漏量大,布水严重不均,原料气出气柜温度达到50多度,不仅对净化系统造成影响,而且对生产负荷造成很大影响,我们将内部布水管线改造为玻璃钢管线,并重新布置安装PH-3型高效喷头192套,将内部填料全部更换为S型填料,并将水池进行清理,有效的4解决了凉水塔凉水能力不足的问题,使原料气出气柜温度降低15度以上。3、原料气车间造二原风机不足,只能供5台煤气炉同时开启,且由于吹风时间问题,造成煤气炉生产负荷较低,本次改造新

7、增C800风机一台,并在煤气总管2#、3#炉中间加蝶阀,使造二具备同时开6台煤气炉的能力,同时由于风量增加,即使开5台炉,单炉生产气量大幅度增加,目前造二开5台炉,造一开4台炉即可生产折氨440吨。4、净化车间脱硫系统能力差,在以往的生产过程中,当原料气进脱硫塔前硫化氢超过800mg/m3时,脫硫后硫化氢在60mg/m3左右,变脱前超过120mg/m3时,变脱后硫化氢在30mg/m3以上,本次针对系统问题,对脱硫系统进行三项改造,⑴脱硫塔前增加预脱硫装置,内置5个DSP型高效雾化喷头,与气体逆流接

8、触;⑵半脱再生槽加高并在内部增加一层;重新制作2层分布板,并将分布板孔改为©18mm孑L,孔距28-30mm成三角形均布;⑶在原有18支喷射器的基础上,对再生槽喷射器重新布局,并增加两支PSC系列脱硫再生专用喷射器,将下部脱硫液出口抬高500mm;⑷对再生槽的喷射器进行了更换,全部改用PSC系列脫硫再生专用喷射器;经过对脱硫系统综合改造,各项工艺指标均能达到要求;使脱硫系统能力大幅度增加,从现在25%掺烧新桥矿高硫煤可以提高到80%新桥矿煤进行原料气的生产,每年可掺烧高硫煤8-9万

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