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时间:2018-12-13
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1、实用标准文案定转子装机试验报告本次全部定转子试验样品分为3种型号:a.小间隙(D91)b.中等间隙(D94)c.大间隙2011.11.16记录一、装机试验之前,首先初步检查所有样品尺寸精度。检测内容包括:定子针齿位置度,径向检测。(附:检测数据)二、利用三坐标仪扫描样品的轮廓曲线,得出检测数据。三、取一副间隙最小的D91定转子样品进行装机试验。在高流量(20、25)条件下,粉末冶金定转子样品能正常工作,转速效率达到要求;但在低流量条件(3、5、10)下,其转动状况较差,容易出现爬行等异常现象。经过性能试验后(1h),定转子样品磨损较为严重,表面出现变形,有明
2、显磨损痕迹产生,且摩擦接触面变得粗糙不平滑。(测试顺序:流量20、15、10、5、3、25)分析可能导致磨损原因如下:1.转子(表面光洁度不好)与理论曲线不重合的部位在转动过程中,在与定子接触的部位易产生较大的冲击,其凸起部位容易被磨损。2.定转子材料硬度接近,无法使凸起部位磨平,产生黏着现象,磨屑不易脱落,留在转动面造成接触面粗糙,加重磨损。3.转子在高压时磨损较为严重,形成的磨合面部光滑,增大了摩擦阻力,使低压时容易卡住,转动不连续。4.定转子之间间隙过小而导致磨损较为剧烈。2011.11.17记录根据前一天试验分析结果,制定现行试验方案:1.取中等间隙
3、样品重新进行性能试验,观察其磨损结果,2.取20CrMnTi转子样品与粉末冶金定子配对进行性能试验,观察磨损结果3.根据上述试验,调整试验方案,重新试验以确定转速与进油、出油压力差对其磨损结果的影响。试验状况:A.中等间隙D94样品与D91小间隙样品磨损结果相似,表面出现黏着,不平滑,出现变形。B.D94定子与20CrMnTi转子配对试验后,定子圆弧凸起部位被磨平,出现明显塑性变形。且同等流量状况下,中等间隙样品的转速明显低于小间隙样品。C.调整试验方案,低压状况3Mpa下,转子无明显磨损,且表面变得平滑;在5Mp精彩文档实用标准文案a、600r/min转速
4、下,定转子无明显磨损;在5Mpa、600r/min转速条件下,定转子出现明显磨痕,磨痕出现在定转子的高压腔出口部分小结:1.定子针齿位置度最大偏差0.018mm,最小偏差0.006mm。2.定子与转子之间径向间隙:a.D91径向间隙在0.01-0.02之间;b.D94径向间隙在大部分在0.02-0.04之间,最大间隙0.06;c.径向间隙0.04-0.06之间。3.转子经三坐标仪扫描得到的曲线与理论曲线最大负偏差0.06,最大正偏差0.02左右,与千分尺检测结果相符。4.定转子样品耐磨性较差,经过性能试验即出现明显磨损,无法正常工作。怀特方意见:1.定子(尺
5、寸精度、平行度、表面光洁度基本达到要求,位置度需要一致),建议3次整形,多次回火后,渗铜+热处理;2.转子尺寸精度无法满足要求,提高精度(单个转子精度在0.01以内)的同时,采用热处理等工艺提高其硬度与耐磨性;3.样品制备过程以实验条件为准。耐磨性分析:1、定转子表观硬度为HRB90-95,在装机试验后即出现明显的拉毛现象,经分析后认为产品的表观硬度较,使材料在工作过程中承受较大的载荷而出现明显磨损。2、根据产品工作环境特点,决定采取的方案包括:渗铜处理+整体淬火;渗铜处理+高频淬火;真空氮化等工艺对产品进行进一步处理。3、热处理后的材料进行耐磨性试验得出必
6、要试验数据后装机试验。热处理定转子装机试验定转子样品经高频淬火后,其表面硬度得到极大提高,热处理前表观硬度HRB90-95,热处理之后,硬度达HRC40-46。转子形状仍然存在偏差,需要进一步改进。热处理后定子精度:精彩文档实用标准文案编号定子位置度径向间隙WS1WS2WS3HT1HT2HT3离子氮化0.030.020.0250.0250.010.020.010.060.040.040.070.030.050.03一、性能试验1取第一组HT3位置度0.02,径向间隙0.05的定转子样品装机试验。定转子之间间隙过大,导致其工作时,转速达不到要求,影响了马达的工
7、作效率。并且在低流量状况下,定转子无法匀速转动。二、性能试验2取WS3定子与20CrMnTi配合,定子位置度0.025,径向间隙0进行装机试验。定转子在低压(不超过10Mpa)状况下,其工作状况良好,容积效率、转速均能达到要求。在低流量下,亦能转动灵活。工作状态平稳。但超过12Mpa时,转速明显下降,出现磨损,重新调回10Mpa以后,其转速大大降低。精彩文档
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