低品位次生硫化铜矿生物堆浸工艺优化研究.doc

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1、doi:10.3969/j.issn.1007-7545.2018.01.001低品位次生硫化铜矿生物堆浸工艺优化研究伍赠玲1,2,赖晓康1,张鹏1,张兴勋1,康锦程1(1.低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室,紫金矿业集团股份有限公司,福建厦门361101;2.福州大学紫金矿业学院,福州350108)摘要:针对低品位次生硫化铜矿生物堆浸生产中浸出周期长的问题,进行了不同矿石粒度、不同堆高对铜、铁浸出影响的实验室试验和现场柱浸工业试验,优化了生物堆浸工艺,缩短浸出周期,提高了铜浸出率。结果表明,矿石粒度的降低可显著提高铜的浸出率,且不提高铁的溶出。相同粒度条件下,堆高提高有

2、利于堆内温度保持,铜浸出率随之升高。-40mm工业柱浸出194d,铜的浸出率为62.67%,比-80mm高出10个百分点。关键词:低品位次生硫化铜矿;生物堆浸;粒度;堆高中图分类号:TF811文献标志码:A文章编号:1007-7545(2018)01-0000-00ProcessOptimizationonHeapBioleachingofLow-GradeSecondaryCopperSulfideWUZeng-ling1,2,LAIXiao-kang1,ZHANGPeng1,ZHANGXing-xun1,KANGJin-cheng1(1.StateKeyLaboratoryo

3、fComprehensiveUtilizationofLow-GradeRefractoryGoldOres,ZijinMiningGroupCo.Ltd.,Xiamen361101,Fujian,China;2.CollegeofZijinMining,FuzhouUniversity,Fuzhou350108,China)Abstract:Toaddresslongleachingdurationinbioleachingoflow-gradesecondarycoppersulfideore,columnandindustrialbioleachingtestsforeff

4、ectsofdifferentparticlesizeandheapheightonleachingratesofcopperandironwerecarriedout.Theresultsshowthatcopperleachingrateriseswithdecreasingofparticlesize,andironleachingrateremainsstable.Improvingheapheighthaspositiveeffectontemperatureretentionandcopperextractionwiththesameparticlesize.Afte

5、rleachingfor194days,copperextractionrateis62.67%withparticlesizeof-40mm,whichis10percentpointhigherthanthatwithparticlesizeof-80mm.Keywords:low-gradesecondarycoppersulfide;heapbioleaching;particlesize;heapheight采用生物堆浸工艺处理低品位次生硫化铜矿可有效氧化硫化矿,提取有价金属铜,具有环境友好、节能减排、降低成本等优势。该工艺已在国内外广泛应用,目前世界上25%铜产量是采

6、用生物浸出工艺获得的[1]。但是,生物堆浸工艺普遍存在氧化慢、周期长等问题。影响低品位次生硫化铜矿生物浸出的因素主要有矿石粒度、浸出体系pH、温度、铁初始质量浓度等[1-3]。紫金山铜矿是我国首家万吨级生物提铜矿山,采用“生物堆浸-萃取-电积”工艺生产标准阴极铜,2005年投产至今逐年提高生产产量,未来预计年产标准阴极铜3.5万t。紫金山铜矿铜品位低,硫铜比高(10~13),耗酸脉石矿物含量少,铜、铁浸出行为存在较大差异。利用萃余液进行喷淋浸出,通过酸度、温度和铁浓度的优化控制可以有效促进铜浸出、抑制铁溶出[1],通过研究和生产实践应用不断优化了生产工艺和技术指标。同时,紫金山铜

7、矿资源化利用硐坑水,回收有价金属铜[3-5],为产能提高助力。但是,随着生产规模的不断扩大,对生物堆浸提铜效率要求越来越高,在提高入堆矿石量的同时尽可能提高铜浸出速率、缩短浸出周期是亟待解决的技术问题之一。本文对紫金山低品位次生硫化铜矿开展不同矿石粒度、不同堆高对生物浸出影响的研究,在实验室研究基础上进行现场柱浸工业试验,以确定最优浸出时的最佳粒度。1实验室柱浸试验1.1试验方法将矿石破碎至所需粒度,装入Φ400mm×2000mm的PPR柱中,柱浸试验在室温下进行。采用萃余液进行

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