印染工业废水处理工艺实例分析

印染工业废水处理工艺实例分析

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1、印染工业废水处理工艺实例分析浩蓝环保股份有限公司广东广州510000摘要:印染工业废水处理是工业废水处理中的一个重点课题,对其废水处理工艺进行研宄分析具有重要的现实意义。木文结合某印染工业实例,对其废水处理工艺流程进行了详细的分析,并对其物化调试及生化调试进行了介绍,指出了调试中应注意的事项,旨在为有关需要提供参考。关键词:印染工业;废水处理;实例分析0引言随着我国工业的快速发展,印染工业作为我国传统的支柱产业之一,也取得了迅猛的发展。而随着印染加工工艺的发展以及新型染料、助剂的应用,印染工业废水的

2、处理难度也日益增加。印染废水具有水量大、有机污染物含量高、成分复杂碱性大、生物难降解等特点,对其处理工艺的研宄是当前的一个重要课题。鉴于此,笔者结合实例,对其展开了分析介绍。1进出水水质某印染企业以分散染料作为主要的染色剂,每天产废水800立方,出水中的pH值为5〜8。小型印染厂的印染效率较低,大量染料进入废水中,因此废水中的COD较高,进水水质如表1。根据处理要求出水达到纳管标准。表1设计进水及出水水质2工艺流程从水质指标可以看出,进水的COD较高,去除率要达到83.3%才可实现达标排放。根据水质

3、情况及出水要求,设计采用物化与生化联合的工艺,其中物化段釆用传统的石灰和硫酸亚铁工艺,生化段采用接触氧化工艺,具体工艺流程如图1。图1污水处理工艺流程图3主要构筑物(1)格栅调节池主要用于调节水量,兼具水解酸化的作用,前端设有格栅井,底部设有穿孔曝气管,用于混合水质。调节池为钢筋混凝土结构,半地下式,设计规格为18m×10m×4m,停留时间约为20h。(2)物化混凝池及沉淀池主要用于物化处理,包括混凝池和沉淀池,混凝池分为三格,并配有搅拌和加药设备,沉淀池装冇斜板填料。本组池

4、体为钢筋混凝土结构,地上式,混凝池设计规格为2m×4m×5m,沉淀池规格为4m×9m×5m。(3)中间水池和冷却塔中间水池主要用于暂时存放物化处理的废水,冷却塔主要用于处理中间水池的废水,当中间水池中废水的温度高于35°C时开启。中间水池为钢筋混凝土结构,全地上式,设计规格为5m×2m×5m,停留吋间约为1.5h。(4)接触氧化池接触氧化池主要用于生化处理,去除废水中可生化性的COD,苏中悬挂弹性填料,并奋微孔曝气设备。接触氧化

5、池为两格式设计,钢筋混凝土结构,地上式,设计规格为5m×13m×5m,停留吋间约为9h。(5)沉淀池主要用于沉淀活性污泥,中间进水,配旮污泥冋流泵。沉淀池为钢筋混凝土结构,地上式,设计规格为9m×4m×5m。4物化调试在进行物化调试以前,为确定石灰和硫酸亚铁的理论投加量,进行了两个小试实验。实验(1)取原水200ml分别用10%的石灰溶液调节pH到6.0、7.0、8.0、9.0、10.0然后投加10%的硫酸亚铁2ml,混凝沉淀后测定上清液的COD;实验

6、(2)取原水200ml分别调节pH值到8.0然后投加10%的硫酸亚铁0.5ml、1.0ml、1.5ml、2ml、3ml,混凝沉淀后测定上清液的COD。图2显示,不同pH条件对废水的混凝沉淀处理效果影响较大,当pH值由6到8不断升高的过程中,处理效果提高了5倍,当继续提高pH值吋,COD去除效果变化较小,因此可以确定当pH值调节到8吋就可以满足混凝沉淀的需要。图3显示,随着硫酸亚铁投加量的提高,出水中的COD不断降低,当投加量增加到l.OO&permil财,COD去除效率提高3.6倍,继续增加剂量CO

7、D的去除率并不会继续提高,因此可以确定硫酸亚铁的投加量为l.OO‰。从两个实验的效果来看混凝沉淀的最佳参数为pH值调节到8,硫酸亚铁投加量为l.OO‰,而出水中的COD在650mg/L左右。图2不冋pH值对COD去除的影响图3不同硫酸亚铁剂量对COD去除的影响根据实验参数进行运行调试,调节pH值到8,硫酸亚铁的投加量为0.80‰,出水COD含量较稳定,图4为调试过程中COD去除率的变化情况,从图中可以看出在一个月的运行过程中,去除率稳定在75%左右,出水中的

8、COD也在600〜800mg/L之间,可以满足进入生化池的要求。图4物化调试过程中COD去除率变化情况5生化调试物化处理稳定两天后开始生化调试。由于印染废水经过物化后,生化处理效果较生活污水差,为提高调试速率,首先在物化处理过的废水中加入4吨化粪池废水,并投加7.5吨的活性污泥(含水率低于80%),闷曝2天,提高污泥活性,待絮体由黑色逐渐转为褐色时,开始逐渐进水,并根据出水水质逐步每天提高进水水量。由于前期活性污泥较少,沉降比较低,进水量较大不能保证出水水质,负荷过高

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