无通道套损井修复技术

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1、无通道套损井修复技术  摘要:2003年喇7-30井区由于嫩二段进水,全区176口井全部套损,2003-2006年对这176口井大修施工后,遗留下无法治理的16口无通道井,由于这16口井通道打不开,无法捞出落物不能实现彻底报废,这些井已更新完毕,采油厂不敢注水,一是怕井下各层段混窜,二是怕注入水再次进入嫩二段,造成二次成片套损隐患。2011年井下作业分公司立项攻关,创新了上断口逆向锻铣技术和下断口扩径磨铣技术,解决了无通道井打通道的难题,为无通道井加固修复提供了技术支持。  关键词:上下断口处理;修复方法;找打通道技术  引言:在历年的大修施工中,小通径套损井打通道一直是修井领域的瓶

2、颈,困扰修井人十年之久,由于小通径导致报废的井占施工总井数的11.7%,是影响大修井修复率的主要因素。为了寻求有效的打通道措施,首先在喇8-3026井开展了先导性试验,通过44天施工,虽未能实现成功找通道,但取得了两点认识:一是上下断口纵向断距过近,受上断口套管限制,找打通道工具无法进入下断口;二是上下断口横向位移过远,受工具尺寸的限制,磨铣工具无法修整下断口。基于以上两点认识,研制了上断口锻铣工具和下断口扩径磨铣工具。这两个工具的现场应用,解决了无通道井打通道的难题。  一、无通道套损井特点  无通道套损井是指套管错断后在横向上和纵向上都存在位移,从平面上看上下套管错开后没有重合的

3、部分,称作无通径或负通径,从纵向上看上下套管错开后没有连通的部分,称作无通道或负通道。  二、修复无通道套损井工艺流程  (一)技术原理。就是利用锻磨铣工具将错开套管上下断距拉大,增加位移,并对断口上下不规则套管进行修整和裸眼段扩径,给找通道工具提供合适空间,有利于找通道工具顺利进入下断口,且能实施上提下放和旋转操作,达到断口处上下套管连通的目的。  (二)主要技术。(1)下断口管外钻铣技术。在套管断开处,沿着上套管向下钻铣5-8m,利用扩径磨铣工具将钻开的裸眼井段扩径至Φ160mm以上,目的是能使上断口割下的剩余套管落入该空间内。(2)上断口逆向锻铣技术。利用逆向锻磨铣刀沿

4、上断口底部向上磨铣0.2m,换刀片后再向上锻铣0.7m,测井证实直至找通道工具在此空间能顺利旋转和下放。(3)下断口扩径磨铣技术。1)液压扩径磨铣技术。利用扩径工具在断口上下套管间液压扩径向下磨铣,扩径磨铣工具最大直径可达Φ260mm,碰到下断口后磨0.1-0.2m,若无法找到通道,可继续向下磨铣0.1-0.2m,若无法磨到下断口可采用支撑磨铣技术。  图1逆向锻铣  图2液压扩径磨铣  2)支撑扩径磨铣技术。利用管柱重量控制下放钻压使磨铣工具以支撑管柱为中心,沿着管柱外壁下滑磨铣,磨至限定的距离后,管柱内投球打压,使磨铣工具和支撑杆脱离,起出钻具,达到磨铣下断口套管的目的。

5、  图3支撑扩径磨铣  (4)断口处裸眼锻磨铣扩径技术。为了能使上下套管间裸眼段找通道工具顺利通过,需对裸眼段的水泥环和岩层进行磨铣。一是采取偏心工具进行磨铣,二是采取扩径工具进行磨铣,测井证实通径达到Φ160mm以上,才能实施找通道施工。  图4裸眼锻磨铣  (5)弯曲工具找打通道技术。1)弯曲笔尖找打通道技术。该技术适用于井内落物与下断口顶界有一定距离的井。笔尖找到通道后可通过上提下放纵向磨铣通道,笔尖弯曲处进入套管内可通过旋转磨铣方式扩大通道,最后满足磨铣通道工具和施工管柱进入下断口的目的。2)蹄形磨鞋磨铣打通道技术。该技术适用于井内落物与下断口顶界平齐的井,蹄形磨鞋尖

6、部引入到断口内,轻钻压向下进行磨铣,当磨进0.2-0.3m时,可增加钻压向下磨铣,当磨至1m以后,选用合适打通道工具旋转磨铣扩大通道,最后满足打捞工具和施工管柱进入下断口的目的。  图5弯笔尖找通道  图6蹄形磨铣打通道  三、无通道套损井修复技术  (一)深部取换套技术。无通道套损井打开通道后,可对变点进行示踪,能保证取换套成功率,适合深部取换套的井一是固井水泥环短,二是施工井不在浅气区内,三是套铣深度不进入油层。  (二)密封加固技术。无通道套损井打开通道后,需对套损段模拟通井,夹持力需小于50kN,为保证加固一次成功,套损部位在井段以上的水井采用膨胀管加固进行修复,油井和井段内

7、的水井采用燃爆加固进行修复。  (三)全井封固技术。无通道套损井打开通道后,需对套损段通井,保证10m以上Φ114mm管顺利通过,该技术适用于套损严重的水井或多段套损的油水井。该技术就是将双级扣的Φ114套管从井底下至井口全井封固后,重新射孔恢复生产。  四、无通道套损井打通道应用情况  无通道套损井打通道技术2011年在采油六厂喇7-30区块共试验13口井,成功率100%。打通道后均捞出井内落物,全部实施水泥浆报废,详细情况见附表1:  

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