变频储能技术原理及现场应用研究

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1、变频储能技术原理及现场应用研究摘要:抽油机带动油杆上、下往复运动过程中,电动机会进入重负荷―轻负荷―空载―发电―空载―轻负荷―重负荷的循环状态。目前,延长油田抽油机存在冲次大、井下供液不足,抽油泵多数存在干抽现象。为了降低耗电量,减少采油成本,采用变频储能技术控制电机,无级调节电机转速,降低抽油机冲次。同时,将电机负发电产生的电能储存在储能电容中,在抽油机另外半个周期中供给电机使用。在延长油田永宁采油厂实施了168口井,稳定运行了10个月,利用抽油机系统效率测试仪进行电机耗电量测试,结果显示平均节电率37.68%,功率因数平均值为0.98。中国4/vie  关键词:抽油机;冲次;干抽;变频储

2、能;节电率;功率因素  中图分类号:TE933文献标识码:A:1673-1069(2016)35-188-2  0引言  延长油田基本采用游梁式抽油机。游梁式抽油机是一种特殊的四连杆机构,其整个结构特点像一架天平,一端是抽油载荷,另一端是平衡配重载荷。地面采油系统耗电设备主要为抽油机,在抽油机带动油杆上、下往复运动过程中,电动机会进入重负荷―轻负荷―空载―发电―空载―轻负荷―重负荷的循环状态。当抽油杆上升时,由于电动机需要克服液柱负载、油杆负载、摩擦阻力等而处于重载荷运行状态;当抽油杆下降时,由于电动机需要克服较小的负载而处于轻负载或空载状态。  由于抽油杆、光杆、液柱是有一定重量的,再加上

3、油管、油杆的形变,导致抽油机启动的瞬间,需要克服较大的启动负荷;当抽油机正常运行后,需要的功率又大幅减少,由于液面深度是动态变化的,抽油载荷也随之发生变化,平衡配重载荷和抽油载荷工作的变化规律一致是不可能的,地面采油系统中的抽油机就会出现欠平衡或过平衡现象,而电动机提供的功率是额定的,因此就出现了电动机“大马拉小车”、电动机空载等现象,造成能源的巨大浪费。  目前,延长油田约有99%的油井使用有杆泵,加上游梁式抽油机存在能耗大、效率低、成本高等问题。从单纯的机械角度来看,抽油机的节能方法有三种:一是使用节能型抽油机,如异相曲柄平衡抽油机、异型游梁式抽油机和宽带机等,尽可能地使抽油机的平衡曲线

4、和抽油机载荷曲线的变化规律相抵消,而且和不同阶段的抽油机载荷相适应;二是抽油机调平衡,通过使用电流表测上下行电流,使抽油机的平衡度处于80%~100%之间;三是扎实推进抽油机调参工作,优化抽油机工作参数。  为了降低抽油机冲次,同时回收电机负发电的能量,采用变频储能技术控制抽油机电机,实现无级调节抽油机冲次,同时将电机负发电的能量储存在储能电容中,在抽油机另外半个周期中使用,取得了较好的使用效果。  1变频调速储能技术原理  变频调速储能技术是实现了电动机的软启动,对电网无冲击,电动机功率因数可由0.25~0.50提高到0.90以上,从而减轻了电网及变压器的负担,降低了线损。操作方便,不需停

5、产即可根据油井的实际供液能力,动态调整抽取速度。利用最新研制的四象限矢量控制变频调速器,配以过程控制、位置传感等技术改造现有的抽油机,可以实现油井节电、增效和增产,从而提高整个有杆抽油系统的机采效率。  目前抽油机的能量回收方式有两种:逆变器和超级电容(大容量电容),电气原理图分别见图1和图2。逆变器和超级电容(大容量电容)能量回收方式不一样,前者是实时将能量回馈到电网上对电网有污染,后者是将抽油机前半周期电机发电的能量储存在超级电容(大容量电容)中,在抽油机后半周期使用。  逆变器接在变频器的母线上,抽油机平衡块下落过程中,电动机发电在变频器的母线上产生直流电,通过逆变器加到电网上,以节省

6、电能,同时须增加滤波器去除变频器产生的高次谐波,尽量减少对电网的污染。  超级电容(大容量电容)同样接在变频器母线上,抽油机平衡块下落过程中,电动机发电在变频器的母线上产生直流电,电能储存在超级电容(大容量电容)上,平衡块上升时优先使用超级电容(大容量电容)上的电能,以节省电能,同时须增加滤波器去除变频器产生的高次谐波。此方案对电网没有任何污染,但电能回收效率没有逆变器高。惯性负载中利用“超级电容”储能,早先使用在高铁中,目前已经在油电混合汽车上广泛应用,将前半周期产生的能量暂时储存,后半周期使用。  2现场应用及效果评价  168套变频储能柜于2016年1月在永宁采油厂实施完毕后,正常运行

7、3个多月后,于2016年3月利用荆州市微远网络科技有限公司生产的XTZH-IIIP型抽油机系统效率综合测试仪,对已经实施的168口井的电机进行能耗测试,测得工频和变频(40Hz)状态下电机功率曲线、电机电流曲线和电机两端电压曲线,及电机平均有功功率、平均正有功功率、平均负有功功率、功率因数。  为了更好地分析电机能耗,将视在功率、有功功率、无功功率及功率因数之间的关系阐述如下:  S2=P2+Q2;P=S・c

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