增压风机失速的原因分析

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1、南京苏电联电站风门系列产品样本增压风机失速的原因分析【摘要】:某发电分公司#5、6脱硫系统自2006年9月投产以来,增压风机经常性的失速,造成#5、6脱硫系统不能正常运行,针对增压风机失速进行分析、整理,保证脱硫系统的正常运行,提高运行工人分析事故和处理事故的能力,对发现的问题吸取精华,剔除糟泊。【关键词】:增压风机失速分析漳电脱硫【引言】:近年来,由于我国国民经济的迅速发展,对电力的需求增长更快,作为主要电源供应的燃煤发电机组也逐年增加,燃煤火力发电装置排放物对人类生存直接构成危害,我国火力发电用煤主要是高灰分、高硫分煤的比例比较大,而且几乎不经过任何洗选等预处理过程,同时,火力发电硫氧化物

2、排放的总量最大而且集中,因此,火力发电需要对尾气硫化物进行脱除,目前在发电厂应用最多的脱硫技术是比较成熟的石灰石-湿法,石灰石-湿法技术关键是脱硫系统中增压风机的正常运行,只有保证增压风机正常运行,才能保证脱硫系统正常运行,乃至整个机组的正常运行增压风机是大容量轴风机,是直接影响主机安全运行的重要因素,同时也是环保评价我厂脱硫投入率的前提,轴硫分风机失速信号测点就是风机叶片前后的烟气流量的差压前后的反应,运行对DCS增压风机筒振重点监测是十分必要的,正常情况下烟气流入静叶挡板门通过动叶旋转至增压风机出口,烟气流与动叶形成很小的夹角当经过叶片后形成平行的流线状态为最好。当烟气与某一叶片形成有扰动

3、角度时,这时绕过叶片的烟气流在叶片背面形成涡流,叶片之间的气道受阻,轻则筒振增大,失速报警信号发出。重则,扰动气流破坏相邻的边界层,使之多个动叶间烟气流通道被气流团阻塞(包括级间叶片气流团剧烈扰动导致末级叶片背压升高)不采取措施风机喘震增大引起共振,导致叶片折断轴变形断裂等严重后果。#6脱硫系统运行,增压风机静叶挡板开度60%,增压风机出口温度异常升高、电流下降、筒振升高、失速报警信号发、出口压力下降,增压风机内声音异常,静叶挡板门各静叶轴承座振动增大,造成#6增压风机失速有以下原因:1、  脱硫系统中出入口烟气挡板门内置扇形板任意一扇脱落或销子断使扇门不能开启,都会导致增压风机入口流量不足或

4、出口阻力增大。1)、烟气系统入口挡板门没有完全开启或挡板门的一扇脱落,造成入口风量不足,增压风机不能正常工作,发生喘振,造成失速,经检查入口挡板门在全开位置,没有发现任意一扇脱落开不起来,也没有发现销子断裂,挡板门的主轴转动自如;2)  、烟气系统出口挡板门没有完全开启,或挡板门的一扇脱落,造成入口风量不足,增压风机不能正常工作,发生喘振,造成失速,经检查入口挡板门在全开位置,没有发现任意一扇脱落开不起来,也没有发现销子断裂,挡板门的主轴转动自如;3)、烟气系统烟道中的支撑多,支撑不合格,支撑上积灰,造成系统阻力大,经专家测试系统支撑不是造成增压风机失速的原因;2、GGH积灰造成烟气阻力大,G

5、GH打开人孔检查后,发现换热元件上积灰严重,增压风机入口烟尘含量高,造成系统积灰,造成GGH积灰严重的原因有:1)、烟气中灰尘含量高,携带的烟尘黏结在换热器元件上,造成换热元件堵塞而使增压风机阻力增大;2)、GGH蒸汽吹扫的蒸汽品质差,没有过热度,蒸汽吹扫要求蒸汽压力在0.9Mpa左右,饱和蒸汽的温度在175℃,而我们的蒸汽压力也就170多度,只属于饱和蒸汽,而没有过热度,饱和蒸汽吹至GGH就会瞬间变为湿蒸汽,吹至GGH和GGH上的灰尘黏结,吹扫的次数越多沉积死灰的机率越大,长时间运行使GGH上沉积灰垢而导致GGH前后压差增大,而导致增压风机出口阻力大,我们的低压水冲洗压力只有0.04Mpa的

6、压力,而吹灰器要求压力在0.3-0.5Mpa,远远不能达到吹灰器的要求,因此在脱硫系统停运后低压水冲洗的效果也不是很好;3)、GGH设计可能有问题,上一次国家环保来检查,一位专家问GGH换热元件的高度有多少,他说GGH换热元件的高度超过40cm应该用两套吹灰器,低于40cm用一套吹灰器,我们厂#5、6脱硫系统吹灰器换热正好40cm,而我们的GGH只有一套吹灰器,再加上烟气中含尘量比较大,一套向下吹扫的吹灰器远远不能满足吹扫,如果GGH上、下各有一套吹灰器,可能对GGH换热元件的吹扫会效果更好一点。4)、我们#5、6脱硫系统经常在小烟气量的运行方式下运行,如果在这种运行方式下三台循环泵运行,会导

7、致石膏浆液在吸收塔烟气入口干湿交汇处结垢形成一个平台,使许多石膏浆液反流至GGH换热元件上,由于烟气温度高,石膏浆液不能得到及时冲洗结垢,蒸汽吹扫不起作用,使换热元件堵塞,因此,在脱硫系统停运期间应该停运循环泵,在小烟气量运行的情况下,应该停运一台循环泵,在脱硫系统停运或检修时,应对GGH进行低压水冲洗,并用干燥风进行干燥。南京苏电联能源设备有限公司电话:025-8541862385407845传

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