φ95mm有杆抽油泵失效分析及预防措施

φ95mm有杆抽油泵失效分析及预防措施

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1、φ95mm有杆抽油泵失效分析及预防措施摘要 根据胜坨油田近几年采用φ95mm有杆抽油泵提液的实践,分析了造成这种抽油泵失效的原因,包括与其配套的脱节器失效、抽油杆断脱、泵漏、电动机不配套和生产管理不善等。为增强泵的提液能力和工作可靠性,提出5项预防措施:(1)选择有充足供液能力的油井;(2)在保持相同泵效的情况下,泵的沉没度应略大于小泵,推荐按450~500m设计;(3)采用H级超高强度抽油杆柱,并在杆柱底部配置一定重量的加重杆;(4)采用长冲程、低冲次的参数匹配,推荐光杆冲程大于5m,冲次小于6min-1;(5)为提高泵筒、活塞和阀座的防腐

2、耐磨性,推荐采用“氧化锆阀球和阀座+喷焊柱塞+氮化泵筒”的结构形式。  主题词 有杆抽油泵 失效 原因 预防措施  HuangRicheng(ShengliOilProductionPlant,ShengliPetroleumAdministration,DongyingCity,ShandongProvince).Failureanalysisandprecautionsforφ95mmsubsurfacesuckerrodpump.CPM,1999,27(3):22~24  Basedonthepracticeoftheuseofφ95m

3、msubsurfacesuckerrodpumpinShengtuoOilfieldinrecentyears,thecausesofthefailureofthepumpareanalyzed,andrelevantprecautionsareputforward:(1)selectingoilwellswithsufficientfluidsupplyforpumping;(2)undertheconditionofthepumpefficiencybeingthesame,thesubmergencedepthofthepumpbein

4、gsomewhatlargerthanthatofthesmallpump,and450~500mbeingfeasible;(3)adoptingGradeHultrahigh-strengthrodstringandfixingasinkerbaratthebottomoftherodstring;(4)selectinglongstrokeandlowpumpingspeed,andmorethan5mstrokeandlessthan6min-1pumpingspeedbeingrecommended;(5)adoptingzirco

5、niumoxidevalveballandseat+sprayweldedplunger+nitridedbarrel.  SubjectConceptTerms  subsurfacesuckerrodpump  failure  cause  preventivemeasure  胜坨油田综合含水率已超过94%,在“八五”期间及“九五”的前两年,提液的主要设备是电潜泵。到1997年底,全油田有电潜泵井526口,日产液量123646t,占全部液量的79.8%;日产油量5832t,占全部油量的67.5%。随着采油成本控制意识的强化,“经济油”

6、已成为油田开发的追求目标,因此,提液工艺的经济性也已成为决策者考虑的主要问题。胜坨油田在“七五”和“八五”期间开展了大量的φ95mm有杆抽油泵提液试验,但工艺的可靠性差、有效期短的问题一直未能根本解决。1988年,该油田扩大有杆抽油泵应用规模,通过对配套工具的改进,在增强提液能力和延长有效生产周期方面都取得了较好效果。φ95mm有杆抽油泵应用水平评价  1998年初,通过推广使用压缩式泄油器,从根本上解决了泄油器失效问题;推广H级超高强度抽油杆,使下泵深度比“七五”期间增加200~300m;对脱节器材质和热处理工艺的改进,使有效生产周期延长了

7、近50天。截止1998年5月,全油田共开φ95mm有杆抽油泵井42口,其中将电潜泵改为φ95mm有杆抽油泵的井25口,泵径升级井17口。42口井的主要运行指标如下。  (1)单井产量 平均单井日产液量为146.4t,单井日产油量为6.93t,综合含水率为95.26%。  (2)检泵周期 通过对42口井中的15口作业油井解剖分析,作业30次,完整检泵周期为195天。  (3)主要技术指标 采用“14型游梁机+H级超高强度杆”系统,平均泵深843.1m,最大下泵深度达到1200m;平均动液面为443.0m,平均沉没度为400.1m;初期平均泵效为

8、75.6%,当前泵效为69.8%;抽油机冲程利用率为95.6%。失 效 分 析  1.失效形式  通过对15口油井30次作业的解剖分析,φ95mm有杆抽油泵失效主要

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