胜利油气区浅层产水气藏配套开发工艺技术论文

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1、胜利油气区浅层产水气藏配套开发工艺技术论文.freelm气嘴生产),投产初期产能低。浅层气藏面积小,厚度薄,.freel3,始终没有见水,获得了良好的应用效果。3、排水采气化学排水采气化学排水采气是目前胜利油气区最常用的排水采气方法,它是从井口向井底注入某种能够遇水起泡的表面活性剂(目前主要采用JY1型和JY2型发泡棒),井底积水与起泡剂接触以后,借助天然气气流的搅动,生成大量低密度含水泡沫,从而减少液体表面张力和气体滑脱损失,提高气流垂直举液能力,使井底积液随气流携带到地面,达到排水采气的目的。这种方法在液气比为5-10m3/104m3之间的低

2、产气井中发泡条件最佳,矿化度较高的井不易采用。从1990-2008年累计实施化学排水468井次,累计增产气量1200×104m3,增产效果非常显著。优选管柱排水采气优选管柱排水采气是通过重新调整自喷管柱,减少举升滑脱损失,充分利用气井自身能量的一种排水采气工艺。通常是采用小直径油管,通过缩小气流通道截面积,提高气体流速以增加携液能力。一般在有水气井开采的中后期采用,适用于水气比小于20m3/104m3;气流对比流速和对比流量小于1,且井深适宜,符合下入油管的强度校核要求。先后在孤岛、陈家庄等气田实施8井次,除2口井因井下工具不配套未实施外,其余6

3、口井全部成功,平均单井日增产水量4m3/d。机抽排水采气机抽排水采气是将深井泵下入井筒液面以下的适当深度,深井泵柱塞在抽油机的带动下,在泵筒内作上下往复抽汲运动,从而达到从油管内抽汲排水、降低液柱对井底的回压,从套管中采出天然气的目的。该工艺最大泵挂深度2200m,日排水量在5~100m3/d之间,对酸性气体含量较高气井管柱要求较高。由于该工艺井口装置相对复杂,对防砂及污水处理能力要求较高,目前仅在胜坨油气田坨1-0-8井实施了该工艺,日均排水量50m3/d,平均日增气量6500m3/d。柱塞气举排水采气柱塞气举是间歇气举的一种特殊方式。它以活塞

4、作为气液之间的机械界面,依靠气井自身能量,以一种循环的方式推动柱塞在油管内上下移动,阻止液体的回落,消除了气体穿透液体段塞的可能,从而减少滑脱损失,提高举升效率。该工艺适用于井底积液停产或间歇自喷的气井、高气液比井,要求生产管柱内径一致,不得有弯曲、缩径以及穿孔等缺陷。目前已在孤东、垦西、孤岛油气田实施11井次,累增气量860×104m3,取得了明显的经济效益。4、污水回注胜利油气区气井井位较为分散,难以对地层产出污水进行系统的集中处理。产水量大的气井或井区,单纯依靠罐车外运难以维持连续稳定生产,而且使开发成本大幅提高。为了从根本上解决了地层水的

5、出路问题,开发推广了污水本井回注和集中回注技术。污水本井回注是将产出地层水经地面增压后回注至原井的一套水层或已枯竭气层中,该工艺适用于地理位置偏远,产气量高,产水量大的单井。污水集中回注是将井区产出水在集气站汇集增压后通过专门管线回注至1口待报废气井的枯竭气层中,该工艺适用于产水量大,井位分布相对集中的井区。2006年分别孤北-渤南地区深层气井孤北古1和垦西油气田陈气20井区应用了污水回注技术,使因出水量大被迫停产气井恢复了正常生产,提高了特殊气藏开发效益,取得了明显的经济效益和社会效益。结束语胜利油气区产水气藏储量约占正动用储量的34%,随着采

6、出程度的提高,还将有大批气井进入气水同采阶段。虽然目前胜利油气区在产水气藏开发工艺方面形成了较为完整的配套工艺体系,但在如何有效解决圈闭水封气和提高薄层气藏堵水采气成功率方面还未形成有效的技术突破。

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