石油钻井司钻达标培训课件开发班卡钻事故

石油钻井司钻达标培训课件开发班卡钻事故

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1、川庆钻探工程公司石油钻井司钻达标培训课件开发班2012年3月36卡钻事故第一节泥饼粘附(压差)卡钻·······························1第二节垮塌卡钻第三节砂桥、沉砂卡钻第四节缩径卡钻(小井眼卡钻)第五节泥包卡钻第六节键槽卡钻第七节落物卡钻第八节干钻卡钻第九节水泥卡钻36卡钻事故卡钻:就是钻具在井内不能自由活动的现象。卡钻事故多种多样,常见卡钻的类型:①泥饼粘附卡钻(压差卡钻)、②井塌卡钻、③砂桥卡钻、沉砂卡钻、④泥包卡钻、⑤缩径(小井眼)卡钻、⑥键槽卡钻、⑦落物卡钻、⑧干钻卡钻、⑨水泥卡钻浆第一节泥饼粘附(压差)卡钻一

2、、泥饼粘附(压差)卡钻的原因1、钻具长时间在裸眼井段静止。2、钻井液性能不好,失水量大、滤饼厚、固相含量高、润滑性差。3、钻井液柱压力大于地层孔隙压力,形成正压差。4、在漏失层或渗透性较好的地层滤饼较厚,堵漏材料增大滤饼厚度和摩阻力。5、钻遇盐水层或石膏层时,钻井液受到钙的侵污后性能变坏,失水和滤饼迅速增加。二、泥饼粘附(压差)卡钻的现象1、卡钻后循环正常,进出口流量平衡,泵压无变化。2、卡点位置在钻铤部位。3、卡钻活动钻柱不及时,卡点有可能上移,活动距离缩短。三、泥饼粘附(压差)卡钻的预防1、钻井液具有润滑性、减小滤失量、适当的粘度和切力。36

3、2、搞好固控工作,无用的固相颗粒还会造成循环系统的磨损。3、如没有高压层、坍塌层和特殊需要,采用近平衡压力钻井。当液柱压力超过地层孔隙压力3.5MPa以上时,易造成压差卡钻。4、钻具结构合理,使用螺旋钻铤、欠尺寸扶正器、加重钻杆、防卡接头等,以增加支撑点;在定向井中使用倒装钻具结构,钻柱中带上随钻震击器。5、钻具在裸眼井段,其静止时间不得超过3min。四、泥饼粘附(压差)卡钻的处理1、卡钻后始终保持循环,在设备和钻具的安全负荷以内大幅度活动钻具,在允许扭转圈数范围内反复扭动钻具(大钩捆绑牢固,加强对死活绳头检查)。2、停止活动下压钻柱,在井眼较规

4、则的情况下可以把悬重的2/3或放完,使裸眼内钻柱弯曲,减少与井壁的接触面积,控制卡点上移。3、钻柱中带有随钻震击器,应立即进行震击,以求解卡(钻头在井底应上击,钻头不在井底可上下震击)。4、浴井解卡(1)使用低密度胶液或清水冲蚀泥饼解卡。(2)浸泡解卡剂①确定卡点位置,计算解卡剂用量,要求环空浸泡高度一般高于卡点100m,钻杆水眼内留足顶替所需要的解卡剂用量。②注入解卡剂时,司钻控制油门掌握好施工中的最高泵压。③36注入解卡剂后,应间断下击或强力活动钻柱,以求解卡,不活动时应压弯裸眼井段的钻柱。④定时定量顶入钻井液,一般情况下15~30分钟顶入0

5、.5立方米。⑤解卡后立即连续大排量循环,大幅度活动钻具(绞车和泥浆泵动力分开带),排完解卡剂后,无溢流时方可起钻。(3)浴酸解卡①卡点位置在石灰岩地层,井下无油气显示,无漏失层等复杂情况,在浸泡解卡剂无效时,可以选择泡盐酸解卡。②盐酸的浓度一般在20%左右,浸泡高度高于卡点50~80米,钻杆内预留一定顶替所需要盐酸量,5分钟顶入0.2立方米,浸泡时间一般不超过4小时。③注入盐酸后,应及时大幅活动钻具,力求及时解卡;不活动时应施加一定的拉力或压力,并随时注意观察悬重有无变化。④解卡后立即大排量循环排酸,连续大幅活动钻柱(绞车和泥浆泵动力分开带)。当

6、出口流量增大,密度下降,有井涌现象时,应及时关井到分离器排酸完,无溢流时方可起钻。5、爆炸松扣。6、钻具长,可采取套铣倒扣。7、填井侧钻。压差卡钻案例分析一、基础数据1、井身结构:Φ311.2mm钻头×400mΦ244.5mm套管×400mΦ215.9mm钻头×2560m造斜点:2010m362、层位:过渡层岩性:泥岩3、钻具组合:Φ215.9mm钻头+打捞杯+回压凡尔+Φ214mm扶正器+无磁钻铤+Φ213mm扶正器+7柱Φ165mm钻铤+振击器+Φ127mm钻杆。4、钻井液性能:密度1.77g/m3,粘度61s,失水4.4ml,泥饼0.3mm

7、,初切5Pa,终切22Pa,PH值9.5。二、卡钻经过:某井钻至2560m时,上提方钻杆接单根后下放遇阻5t,上提遇卡120t,原悬重为80t。在80t~160t之间活动钻具,未解卡。三、原因分析:该井段设计钻井液密度为1.15g/cm3。钻至沙一底部时有油气显示,密度由1.19g/cm3调至1.75g/cm3。钻至凉下时又发生井漏,说明凉下地层压力较低。2490m~2510m井段为砂岩,此次卡钻可能是由于接单根时间较长,发生压差卡钻。且该段为斜井段,最大井斜35o,这也为压差卡钻创造条件。四、处理经过:1、注胶液。在60~180t之间活动钻具,

8、泵入15m3密度为1.10g/cm3,粘度33s的胶液,同时在80~200t之间活动钻具,未解卡。在60~200t之间活动钻具,未解卡。

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