阿刀亥选煤厂煤泥水处理系统技术改造

阿刀亥选煤厂煤泥水处理系统技术改造

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时间:2018-11-17

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1、阿刀亥选煤厂煤泥水处理系统技术改造(神华集团包头矿业公司阿刀亥选煤厂,内蒙古包头014100)摘要:文章对阿刀亥选煤厂煤泥水系统进行改造的过程进行了介绍。关键词:煤泥水系统;循环水;技术改造;经济效益中图分类号:文献标识码:A文章编号:1007-6921(XX)05—0080—021选煤厂概况阿刀亥选煤厂于XX年6月投入生产,设计年入洗原煤90万t/a,是一座矿井型炼焦煤选煤厂。其洗选工艺采用原煤三产品重介旋流器分选,煤泥直接浮选,尾煤浓缩-压滤联合工艺流程。该厂从XX年6月投入生产以来,煤泥水系统一直困扰着选煤厂的正常生产,XX年10月,我厂与唐山国华科技公司对整个洗选工艺进行分析对比

2、后,对煤泥水系统进行了较大的技术改造,取得了明显的经济效益和社会效益。2原煤泥水系统工艺流程改造前的煤泥水系统工艺较简单,浮选尾煤直接进入HYNZXF-020高效浓缩机,底流先经高频筛处理,然后高频筛筛下水由压滤机处理,溢流直接作生产用循环水。工艺流程见图1。3煤泥特性阿刀亥选煤厂改造前高效浓缩机入料,高效浓缩机底流高效浓缩机溢流煤泥小筛分试验见表1、表2、表3。740)this.width=740nborder=undefined>740)this.width=740uborder=undefined>从试验数据中可以看出,0.5〜0.125mm粒级的煤泥含量高,分别为63.62%、5

3、8.62%、65.78%,说明物料粒度偏粗。但由于本厂存在着煤泥含量大,原生煤泥含量为31%,原有生产系统不能满足生产需要,导致整个煤泥水系统极不顺畅。4存在的问题4.1循环水浓度高本厂从XX年6月投产,最初煤泥水经浓缩机一次沉淀后,溢流水作为循环水重复利用,底流经压滤机处理,这种简单的煤泥水处理流程,给压滤机无形中造成了很大负担。本厂使用的两台XMZ800/2000-UK压滤机,仍不能满足生产上的需要。最直接的影响是浓缩机多次发生压耙事故,从XX年6〜9月,共发生压耙事故29起。而且煤量无法加大,小时带煤量维持在150t/h左右,循环水浓度高达180g/L。XX年10月,针对压粘一事,

4、本厂新增了2台局频筛,1台处理浓缩机底流煤泥,1台处理中矸磁尾煤泥,高频筛筛下水由压滤机处理,彻底解决了浓缩机压耙事故,但循环水浓度仍无法降低。直接原因是循环量大,高效浓缩机入料浓度高,为250g/L,我们试着添加过各种絮凝剂,但由于入料浓度高,都没有任何效果,循环水(浓缩机溢流)浓度仍保持在150g/L以上。循环水浓度高,脱介、脱水、脱泥困难,对产品造成了二次污染,使产品质量指标难以控制,造成精煤回收率低,吨煤介耗增加,XX年,全年吨煤介耗高达8.5kg/t原煤。为降低洗水浓度,煤泥水定期外排,对环境造成了一定污染。4.2浮选机不浮浮选机从投入生产,一直无法工作,不浮。主要原因是循环水

5、浓度高,使浮选入料浓度增加,达到210g/L。我们将一部分循环水加入矿浆预处理器,设法降低浮选浓度,但根本做不到。到煤泥水系统改造前,浮选机只起了一个溜槽的作用。因喷射式浮选机配置了四台浮选循环泵,但浮选又起不到应有的作用,为降低生产成本,最后将浮选入料管路直接改入高效浓缩机。5技术改造为彻底降低循环水浓度,使选煤厂煤泥水系统走上良性循环的道路,选煤厂从XX年11月,在不影响正常生产的前提下,对煤泥水系统进行了彻底改造。改造后煤泥水流程如图2。740)this,width=740"border=undefined>改造后新增设了1台ITT(B)80型倾斜管浓缩机和1台LWZ1200X18

6、00卧式沉降过滤离心脱水机。倾斜管浓缩机用作一段浓缩,原有的高效浓缩机作为二段浓缩,二段浓缩后溢流水作生产用循环水,底流经过高频筛后,由压滤机处理,实际上由于二段底流浓度降低,高频筛已经不起作用了。一段底流由卧式沉降过滤离心脱水机处理,由表1中可以看出,-0.045mm粒级煤泥为18.25%,符合卧式沉降过滤离心脱水机技术要求中的入料一0.045mm粒级含量<40%,一段溢流中基本杜绝+0.045mm的煤泥,0.5〜0.45mm粒级的煤泥大部分由卧式沉降过滤离心脱水机处理。改造后使用的卧式沉降过滤离心脱水机因连续工作,处理量大,小时处理量在30t/h左右。给二段浓缩和压滤机减轻了负担,在

7、合理添加絮凝剂水溶液后,洗水浓度明显改善。从XX年3月改造后投入运行以来,二段浓缩机溢流出现了1.2m的清水层,实现了清水选煤。740)this.width=740"border=undefined>6改造前后各参数对照通过对选煤厂煤泥水系统进行技术改造后,使各项技术参数都得到了有效控制。具体情况见表4。740)this.width=740"border=undefined>7效益分析通过技术改造后,使小时带煤量由原来的150t/h

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