大倾角中厚煤层高档工作面过大断层成功浅析

大倾角中厚煤层高档工作面过大断层成功浅析

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1、大倾角中厚煤层高档工作面过大断层成功浅析邵振森(龙煤集团鸡丙分子公司新发煤矿,黑龙江鸡丙158100)摘要:东一釆36A左五片中厚煤层、大倾角高档工作面过断层合理设计,以提高工作面回釆效率、安全高效为原则,科学选择工作面配套设备,加强安全技术措施管理,过大断层,特别是“三防”措施落实,总结出了中厚煤层、大倾角高档工作面、过大断层开釆经验和理论技术数据。关键词:中厚煤层;大倾角高档工作面;过大断层;高档回采工艺;“三防”措施;安全;高效1工作面概述1.1工作面自然概况新发煤矿36A左五片工作面,上巷称高在.-239.8米,下巷标•高在-296.8米。工作面右侧是F28断层

2、、落差为60米,左侧是36A溜子道,倾角30°,长度250米。木工作面上巷有3个倾斜断层,落差分别为0.6米、1.5米、0.6米,下巷见0.6米断层。在开切眼中部有一小断层,落差为0.2米。1.2工作面煤层厚度及结构情况36A左五工作面煤层回采高度最大3.0米,最小2.75米,平均煤层采高为2.9米,煤层倾角30°,属中厚煤层;36A煤层中间夹有两层煤质页岩,厚度为0.1米、0.18米。伪顶为0.3米页岩,还夹有0.1米厚凝灰质砂岩、底板均为细砂岩,煤层结构复杂,煤层呈单倾斜赋存状态。1.3瓦斯及水文状况瓦斯相对涌出量0.01m3/T,瓦斯绝对涌出量为0

3、.023m3/min;初采时涌水量为8立方米/小时;随着工作面推进涌水量达50立方米/小时。1.4工作面可采煤量工作面走向平均164米,倾向平均120米,平均采高2.9米,煤炭容重1.4T/m3,工作面可采储量8.0万吨。2安全技术措施2.1机组安全技术措施(1)机组运行时、上行割煤,下行推底煤,往返一次进一刀。(2)机组运行吋,工作面内严禁平行作业(推移溜子人员除外)。2.2冋柱放顶安全技术措施(1)翻打前,工作面除翻打工外其他人员撤出工作面,机组、溜子必须停器。(2)翻打时,二人一组,边翻边打,两组分段作业安全间距不小于25米。(3)放顶吋使用3.0米长放顶绳,回柱

4、吋人员站在回收支柱上方,一、二排柱之间作业,一人作业、一人监视顶板,待顶板稳定后方可进行回收支柱。(4)打柱吋,使用长把工具将木顶帽放到支柱顶端后方可升柱。(5)翻打吋,班组长现场监督检査,确保安全后方可作业。(6)升完每段(5个号)支柱后,及吋用防倒绳(纟12.5)将支柱拴牢。2.3加强冋采工作面特殊地点顶板管理上下两巷超前支护超前硬帮20m打双排单体柱,两卷按工作面管理支护密度在1.2×1.2m范围内,放顶线与工作面放顶线拉齐。上下出U达到畅通无阻,工作面输送机头、机尾用4对8根∏型钢抬棚维护,每对抬棚迈步式前移一刀一放顶,上下端头输送机未推,

5、支柱不全吋禁止冋柱放顶。软帮放顶线必须打戗柱。2.4顶板管理安全技术措施(1)工作面采用0.6m截深滚简、循环进度为0.6m,柱距为0.6m。(2)工作面一至三排柱上齐防倒绳(纟12.5mm柔丝绳),每5棵柱为•一组。(3)工作面每6米设一棵防滑木(规格1400×300×300)。(4)加强矿压观测,掌握顶板压力变化规律,及吋采取针对性安全技术措施,经观测初次来压步距为40米,周期来压步距为16米。2.5预防片帮安全技术措施(1)采煤机顶盖安装防片帮挡货板。(2)机组司机作业时,做好远方操作。(3)使用长把工具及吋处理伞檐、探头、松帮等不安全隐患

6、。(4)严禁任何人员进入机道内作业。(5)机道每20米设一道防窜矸设施。(6)加强“三直”管理,保证工作面压力均匀。3施工方案的选择开采初期,就如何通过该断层,进行过反复的探讨。方案一:按照传统惯例,重新送外切眼跳面冋采。优点:(1)基于安全角度考虑,能够保证安全开采。(2)能够发挥采煤队的优势,利于集中开采。(3)降低劳动强度,有利于顶板管理。缺点:(1)工作面需要搬家跳面,费时费工,且工序繁杂。(2)需要冇备用工作面,增加设备租赁费用。(3)施工外上山130米,增加掘进工程,按520元/每米,多支出费用:130米×520元=67600元。方案二:工作面直

7、接推过断层。优点:(1)有利于增加矿井生产总量。(2)减少搬家跳面环节,减少工序。(3)增加矿井生产总量,延长工作面搬家吋间。缺点:安全管理难度增大,存在潜在的安全隐患。经过对两套方案对比,决定采取第二方案进行冋采。4经济效益分析4.1实践证明,该方案的实施,产生了巨大的经济效益本矿107采煤队自2010年3月11日至4月9日,历吋近一个月的吋间,顺利通过了该变化带,期间没有发生一起轻伤事故。工作面多推进32米,多冋收煤炭:120m×2.9m×1.4m3八×32m=15590吨,按照市场价160元/吨计

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