对于锅炉低一次风压节能技术在平凉电厂的应用

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1、对于锅炉低一次风压节能技术在平凉电厂的应用  论文:锅炉风烟 低一次风压 节能技术 平凉电厂 经济效益  论文:文章针对锅炉不同工况下,降低一次风压的燃烧调整试验,得出了低一次风压运行技术,在四角切圆燃烧直吹式制粉系统锅炉上应用的可行性,该技术能有效地降低制粉系统电耗,为完成节能降耗工作提供有益鉴戒,可在同类型锅炉上推广和应用。    一、锅炉风烟概况    平凉电厂锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的亚临界参数自然循环、四角切向燃烧汽包炉。制粉系统采用六台HP-803中速磨,为冷一次风正压直吹式制粉系统。炉用两台一次风机为1788B/1224型单吸离心式风机,

2、全压13.5Kpa,采用进口导叶调节方式,额定电流174A。在正常运行中采用变频方式,通过调整电机转速维持一次风压在10.0Kpa,通过冷热风调整风温风量,维持磨煤机出口煤粉混合物温度为71.1℃,煤粉细度R90=25%。    二、新题目的提出    一次风作为煤粉的干燥风和携带风,风温影响煤粉干燥,风压影响煤粉刚性和细度。若风压过高,将使煤粉颗粒变粗,轻易磨穿煤粉管弯头,同时煤粉刚性增大,推迟煤粉在炉膛的着火,燃烧不够完全,若风压过低,轻易堵塞煤粉管,刚性减弱,易引起火焰回火烧损燃烧器。平凉电厂锅炉燃烧效率较高,但排烟温度和一次风机电耗也较高。假

3、如在正常运行中降低一次风压,使磨煤机实现冷风调节挡板全关,可有效降低锅炉电耗。为了实现全厂的节能指标,降低锅炉厂用电耗,有必要确定一个公道的一次风压。    三、低一次风压运行条件条件    为了确保锅炉在低一次风压运行过程中的平安稳定,必须保证:维持磨煤机透风量稳定,煤量18~35T/h,磨机出口温度71℃以上。当煤质较差,煤量达上限或电流过高时,启动备用磨煤机。发生磨煤机跳闸,给煤机故障等情况及时稳燃。加强对磨机石子煤系统巡检,石子煤斗煤位高时及时排放。维持锅炉总风量稳定,保证燃烧稳定,将一次风压跳磨定值修改为3.0Kpa,尽量进步二次风/炉膛差

4、压,增大燃料风刚性,防止火焰卷吸水冷壁,造成结焦或超温爆管。在负荷低于180MW时,停止炉膛吹灰,若需要只能单支进行,烟道吹灰必须按规定全部进行,以防止烟道积灰过多发生跨灰,引起锅炉灭火。加强炉渣监视,发现结焦严重时进行燃烧调整或加强吹灰。监视炉膛火检,发现火检检测故障时立即进行处理,防止因火检故障跳磨和全炉膛灭火。加强对锅炉运行参数的调整,发现参数异常时及时调整至正常范围,否则立即停止试验进行。[1[2[3【    四、锅炉低一次风压运行情况分析    2008年分别对#1、4炉在不同负荷下进行了低一次风压试验,锅炉各主要数据,分别见表1、表2: 

5、 [1[2[3【  从上表可分析出以下结果:  1.锅炉一次风压从9.5Kpa降至8.2Kpa,锅炉负荷变化不大且有上升趋向;从9.5Kpa降至8.2Kpa,锅炉排烟温度下降2℃~3℃;从9.5Kpa降至8.2Kpa,各风机电流下降,通过计算,机组厂用下降0.15%~0.2%。  2.一次风压降低至8.2Kpa时磨煤机的冷风调节挡板全部封闭,减少了冷风节流损失,磨煤机透风量、出口温度均能满足设计值。  3.一次风压降低后,锅炉主要运行参数,如主汽压力、主汽温度、再热器温度等基本稳定,锅炉燃烧稳定。  4.在高负荷时对四台磨煤机进行试验,假如对五台磨煤

6、机进行试验,效果更明显。  5.由于一次风压降低,空预器漏风减小,燃料在炉内停留时间延长,燃烧充分,锅炉效率进步。  6.#1、#4炉低一次风压运行技术应用成功后,同年在#2、#3炉推广应用。

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