《文献综述初》word版

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1、文献综述初稿1 概况湄洲湾码头工程泊位长304m,陆域纵深310m,码头面标高 8.20m,码头前沿水深-13.75m,满足停靠3.5万t级集装箱船和5万t级散货船的要求。码头结构型式为沉箱重力式结构,如图1所示。沉箱分K1和K2两种型式,K1型尺寸为7.2m×7.2m×15.75m,K2型尺寸为7.2m×7.2m×12.20m。两种型式基本相同,均为带底板、前趾结构,纵横隔墙将沉箱分为4个腔,吊孔离底板9m,共52块。K1型48块,每块重量为478t,砼量191m3,钢筋28.6t。2 预制方案简介2.1 沉箱施工工艺流程根据沉箱的高度高、壁薄、钢筋密度大、

2、砼量大等特点,为保证砼振捣质量及沉箱外观尺寸,在现场分3层预制。K1型3.75m、6m、6m;K2型3.75m、6m、2.45m。施工工艺流程如下:底模施工→ 绑扎钢筋→ 支模板并加固→ 浇砼→ 拆模→ 养护。2.2 模板设计K1、K2型沉箱最高为15.75m,底板厚0.5m,吊孔离底板9m,底板砼30m3,往上海1.0高砼量10.5m3。考虑浇筑强度决定砼与模板分层:第一层:砼3.75地模0.10m高,配外模板3.85高,内模3.25m高;第二、三层:砼6.00高,配外模板6.00m高,内模6.00m高。单块模板最重4.75t.考虑流水作业模板的周转,第一层

3、模板制作二套,第二层二套,第三层一套。模板采用定型组合钢模板,在施工现场组合拼装成大块模板,并在外侧纵横面架设纵横向肋,用φ16对拉螺栓加固,为方便螺栓回收利用预埋φ18硬塑管,轨道式塔吊吊装和拆模板。2.3 钢筋加工钢筋按施工图中尺寸、型式在加工车间(现场)加工,并进行编号存放,编号应与施工图中尺寸编号一致,便于监理和质检员检查,然后运至现场进行绑扎。2.4 砼拌制砼拌制采用一台50m3/h强制式搅拌楼搅拌,砂、石料、水均由电子计量,由一台60m3/h拖泵输送。2.5 分层预制的依据《重力式码头设计与施工规范》(JTJ290-98)规定:"沉箱的混凝土宜一次

4、浇筑完成。对于需分层浇筑的大型沉箱,其施工缝不宜设在水位变动区(即设计高水位减1.0m至设计低水位减1.0m之间)和底板与立墙的连接处。"该规定说明沉箱是可以分层预制施工的。2.6 分层高度的确定第一层底板以上高 3.75m,考虑3个方面:(1)《水运工程混凝土施工规范》(JTJ268)规定施工缝位置"与底板相连的墙体,其水平施工缝宜留置在距底板大于1.0m高的位置。"(2)结构图中吊孔中心位置在距底板9.0m处,如果第一层太低,则第二层便须增高,给砼入仓、振捣增加难度。(3)一次60多m3砼的浇筑量其劳动强度比较适中,第二节6.0m高施工后,施工缝正好在吊孔

5、以上0.75m处,满足吊孔结构受力要求。而且自底板以上每上升1.0m,砼量增加10.5m3左右,这种薄壁结构浇筑60多m3砼一般所需的时间约为6~7h,操作人员可达到满负荷工作。3 施工中存在的问题及解决措施(1)拆除第一块沉箱第一层模板后,发现沉箱前趾斜面气泡太多,并且有部分砂线。原因分析:前趾斜面模板全封闭,砼振捣因难,振捣不密实,气泡未排出。整改措施:① 将前趾斜面模板开4个空窗口,便于砼振捣;② 用降低水灰比,减少砼坍落度克服水线等缺陷;③ 强调模板涂脱模时要均匀,拆除后对模板表面进行清理;④ 顶面处砼采用二次振捣,要在砼初凝前再振捣一次,克服表面松顶

6、、粘皮的现象。(2)第一、二块沉箱底部有部分麻面、漏浆现象。原因分析:底模地脚螺栓产生偏移,出现跑模现象。整改措施:①固地脚螺栓,每30cm长打一个地脚螺栓,加密一排撑杆;②在距模板底10cm左右,增加一排地脚螺栓,增加一排撑杆;③底层砼浇筑完毕后,在浇筑墙身砼时适当控制砼浇筑速度,每隔15min泵送一次砼,加强砼振捣,在砼面超过85cm以后,再按正常进行浇筑;⑤ 浇筑砼中,必须在模板工值班,随时检查模板支撑情况防止漏浆现象。(3)第一、二块沉箱表面气泡较多。原因分析:砼分层下料不均匀,振捣不密实,振捣时间不够,气泡未排出,停在模板表面形成。整改措施:① 每侧

7、下料点分4处下料,分层厚度控制在40cm以内;② 在振捣分间距振捣,每隔30cm振捣一次,棒头插入下层砼10cm,振捣时间控制在15s左右,并用手电筒仔细观察砼振捣时表面气泡出现的情况,适当调整振捣时间,至排除气泡为止;③ 在刷脱模剂时脱模剂要刷均匀。(4)在预制初期,因粘聚力较大,沉箱起吊时不同程度上破坏了底模。原因分析:①底模上涂刷的脱涂剂主要成分是矿蜡、滑石粉和柴油。这种脱模剂涂刷方便,不污染钢筋和砼,在内外模板上效果较好,但在底模上,涂刷后先要绑扎钢筋和立模,间隔时间长,涂刷不均或较薄,则效果较差;②外模与底模间的缝隙是用海绵堵塞止浆。当贴不紧时砼流入

8、间隔,沉箱与底模侧壁粘结在一起。整改措

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