利用大罐抽气装置提高伴生气利用率

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时间:2018-10-30

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1、利用大罐抽气装置提高伴生气利用率:安塞油田王窑集中处理站利用大罐抽气装置,实现降低油气损耗、提高伴生气利用率的目的。通过对王窑集中处理站大罐抽气流程、运行情况、经济效益等进行分析,证明了大罐抽气装置的可行性和必要性。  关键词:经济效益大罐抽气改造方案伴生气  大罐抽气技术主要是将原油储罐中挥发的轻组分进行收集、压缩,再送到轻烃回收装置处理,以达到提高经济效益、节约能源、防止空气污染、稳定原油的目的[1],且减少油罐火灾隐患,增加了集输生产的安全性。原油在集输处理、储存过程中,原油中的轻组分大量挥发,造成资源浪费、环境污染。  一、大罐抽

2、气装置简介  王窑集中处理站位于陕西省安塞县,平均气压89.56kPa,年平均气温8.8℃,极端最高温度36.8℃,极端最低温度-26℃。日处理液量约3400m?/d。  2013年,站内新建大罐抽气装置,主要由1具大罐气分离器、2台抽气压缩机、1面PLC控制柜、配电及变频控制系统组成,其中大罐气分离器布置在原油罐区下坡位置,以便排空管线内凝液,减少冬季管线冻堵现象。大罐抽气压缩机布置在撬装岗压缩机棚内,配电及变频控制系统布置在配电控制室,PLC控制柜布置在撬装岗值班室。  其工艺流程如下:从沉降罐挥发出的大罐气沿管道进入大罐气分离器,操

3、作压力控制在微正压状态,大罐气在分离器内进行初步分离后进入抽气压缩机,同时原油稳定系统来的闪蒸汽(稳定塔顶压力控制在0.01Mpa)也进入抽气压缩机,经过压缩机增压后,进入常压缓冲罐,进一步分离出凝液和水,再进入轻烃处理装置进行分馏,最终得到液化气和轻烃。  沉降罐机械呼吸阀额定压力为2kPa,大罐压力控制在0-2kPa,罐内气体不会从呼吸阀溢出,从而有效避免大罐气外溢,降低油气损耗。  当沉降罐气体空间压力过低,真空度大于其机械呼吸阀真空阀的额定控制压力时,外界空气会进入沉降罐或抽气管线内,加之天然气爆炸极限范围过大,易导致重大事故。为

4、防止这种现象的发生,投运前做了以下试验:沉降罐机械呼吸阀真空阀的额定控制压力为-0.5kPa,抽气压缩机进口压力降至-25kpa时自动停机。关闭原油稳定装置闪蒸汽出口阀门,抽气压缩机进口压力降至-25kpa时,大罐气压力为-0.3kpa,从而保证在正常运行情况下,不会出现空气进入大罐的情况发生。  二、沉降罐运行参数调节  大罐气气量随原油性质、沉降罐温度、环境温度而变化。沉降罐温度升高,气体挥发量也随之变大;温度降低,气体不易挥发,气源就会不足,抽气压缩机压力降低甚至停机。为保持大罐气量,需要对沉降罐温度进行调节。  三、大罐底部补气技

5、术  为了给压缩机进口提供稳定充足的气源,通过大罐进口管线补入干气,利用干气上升过程中带动其他轻组分上升,有效增加了大罐气量。改造初期依靠人工调节对天然气进行控制,进抽气压缩机压力低于-10kpa时对大罐进行补气。  运行中发现人工调节有较大的滞后性,大罐气压力降低时难以做到及时调节控制阀门,造成压缩机进口压力波动较大,抽气压缩机不能平稳运行,并且大大增加岗位员工的操作量,极大影响正常生产。大罐气压力升高时,沉降罐压力超过其呼吸阀的额定压力,油气外溢,造成损耗。为解决上述问题,在补气管线原有控制阀门后新增自动控制阀,当大罐气压力变化时补气

6、阀门及时动作,压缩机进口压力保持平稳。在大罐气压力降至0kpa时,新增调压阀立即动作,干气自动进行补气,使压缩机进口保持平稳,保证压缩机连续平稳的向轻烃站提供气源,大罐气压力升高到1kpa时,停止补气,防止沉降罐内油气外溢。  四、经济效益分析和效果评价  4.1经济效益  2014年3月13日,王窑集中处理站大罐抽气装置一次投运成功。运行一段时间后的产量变化如表1所示。  由表1可以看出,稳定塔闪蒸汽量变化不大,前后产量变化主要由大罐气量决定。实际运行过程中日均回收伴生气3200m?/d,每日可提高液化气产量0.8t,轻烃产量1.1t,

7、天然气1200m?/d,按目前混合轻烃5500元/t,天然气2.4元/m?计算,该装置在1年内增加经济效益达480万元。加装补气自动控制阀后,大罐压力稳定、气量充足,抽气压缩机停机次数减少,延长了设备使用寿命。  4.2社会效益  大罐抽气装置投运后,明显降低了油气挥发损耗,站内及周边空气质量得到改善。并且有效减小大:安塞油田王窑集中处理站利用大罐抽气装置,实现降低油气损耗、提高伴生气利用率的目的。通过对王窑集中处理站大罐抽气流程、运行情况、经济效益等进行分析,证明了大罐抽气装置的可行性和必要性。  关键词:经济效益大罐抽气改造方案伴生气

8、  大罐抽气技术主要是将原油储罐中挥发的轻组分进行收集、压缩,再送到轻烃回收装置处理,以达到提高经济效益、节约能源、防止空气污染、稳定原油的目的[1],且减少油罐火灾隐患,增加了集输生产的安全

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