加热炉入炉辊道系统优化改造

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1、加热炉入炉辊道系统优化改造:针对钢坯在加热炉入炉过程中入炉不准、推钢机推不正等一系列问题进行深入探讨,对炉内辊道、推钢机等设备进行优化改造,解决车间制约生产提速的瓶径环节,且节约大量的备件成本。  关键词:加热炉;入炉辊道系统;推钢机;优化改造  :TK:A:1671-7597(2011)0310176-01    0前言  莱钢棒材厂中小型生产线设计能力为40万吨,随着车间不断深挖内潜,持续开展适应性改造,使车间产能得到大幅提升,但是近几年生产过程中,加热炉入炉辊道系统一直未进行过大的改进,只进行日常维护,由于炉后辊道处于

2、高温、重载、水蚀等恶劣环境,而且随着轧制速度与设备作业率的提高,逐渐暴露出现一些问题甚至造成故障停机,成为制约产能进一步提升的新瓶颈环节,急需进行改造。  1设备现状分析  1.1入炉辊道运行状况较差,设备维护与维修问题较多。由于160mm方坯长度为9.2m-9.8m,钢坯本身存在弯曲、翘头等问题,因此在进入加热炉入口时不易对准;钢坯对入炉辊道冲击较大,而且加热炉入炉辊道的辊头处在800℃左右的高温环境内,减速机、轴承等易损坏,辊道经常松动,紧固后效果不好。另外,受安装尺寸的限制,入炉辊道的维修维护较困难。  1.2推钢机稳

3、定性差,局部结构存在缺陷,维修时间较多。推钢机导轮架子、导轮装配与推杆整体机构不稳定,由于推钢机推杆结构设计不合理,推杆合金头容易掉落或磨损,而且合金头抽不出来,只能割断扔进炉内,造成浪费;推钢机所采用的曲柄摇杆机构,旋转部位采用的铜套磨擦,几乎每两个月就得更换一次,增加了备件的消耗,浪费了人力。  1.3缓冲挡板故障频发,缓冲性差,撞头易损坏。由于加热炉内1000℃左右的高温环境,钢坯存在弯曲、翘头等问题,钢坯速度与数量的增加,使缓冲挡板受到的冲击力不断增加,缓冲挡板不能很对中,出现钢坯撞炉墙、装钢不齐等问题。橡胶弹簧老化

4、,频繁更换,水冷挡板经常出现漏水故障,更换撞头或焊补水冷挡板漏水部位等占用较长停机时间。  2改造措施  2.1入炉辊道自身结构的改造  1)辊头与辊轴的螺纹装配改为法兰与挡环配合装配。为了将轴承座及电机减速机安装在炉墙外部,辊道原设计为悬臂结构。旧辊道的辊头与辊轴采用螺纹联接,这种结构无法修复。如果辊头磨损或长轴损坏时,都只能破坏性拆整套辊道,造成了极大的浪费。将辊头联接改为法兰与挡环配合装配。如果辊头磨损或长轴损坏,只需将法兰部位拆卸后,更换辊头或长轴即可。同时,我们还将辊轴头部延长20mm,加焊一挡环,即使法兰损坏,挡

5、环也可以保证辊头不脱落。  2)辊道框架改为加长型钢结构。由于辊道原设计各部分结构与炉墙距离较近,因此维护与维修空间受限,而且由于高温、重载、冲击等原因,辊道底座框架易松动、开焊。将辊道整体结构加长后,辊道框架加厚改造,既提高底座的刚性,又便于维护与维修。如下图1。  3)在加热炉入口处,设计安装导轮装置。由于钢坯在进入加热炉入口时易偏斜,过去曾经通过在加热炉入口处焊补导板的方法进行调整,但由于装炉量不断增加,导板表面磨损严重,需根据装炉量,经常更换导板,而导板是焊接在框架上的,反复更换很浪费人力与物力。根据上料辊道及炉内辊

6、道的运行情况,设计制作导轮装置。如图2。  导轮装置长380mm,宽130mm,高360mm,主要由调整螺杆、导轮、导轮导轨、导轮框架、6210C4轴承等组成。体积不大,但足以让钢坯滑过时找正位置。水平入炉辊道起到输送钢坯作用,而导轮相当于垂直方向的调整辊子,而且位于加热炉入口,从而确保钢坯入炉的准确性。  2.2对推钢机结构的改造  1)对推杆结构进行改造,不仅提高了推杆强度,而且备件更换速度提高1倍以上;推杆的金头容易变形脱落,因此将合金头与杆身进行重叠交叉装配,再钻孔安装一件销子,使合金头与杆身不仅靠焊接作用而联接,更

7、主要的是靠两者的装配及销子的受力,因此合金头不再脱落,同时将推杆加长、加宽推钢更有力。  2)将推钢机各转动部位的滑动摩擦改为滚动摩擦。推钢机的曲柄、联杆机过去采用成对的铜套滑动磨擦形式。根据轧制规格的不同,铜套经常磨损,几乎每季度都要对铜套进行更换。将铜套安装的位置进行加厚,将原先的成对铜套换成GE35的关节轴承,使滑动磨擦改为滚动磨擦,整套曲柄联杆机构的动作变得更加灵活。  2.3对缓冲挡板的结构改造  由于缓冲挡板的撞头与水冷挡板的配合结构及撞头外形的缺陷,撞头经常被撞坏,而且水冷挡板经常出现漏水故障,这也是安全隐患。

8、将水冷挡板与对中撞头安装结构进行改造,采用倒燕尾装配,确保水冷挡板头部不会被破坏而漏水;选取Cr25Ni20Si2相对便宜的材料,同样适应高温要求,将撞头东西两方向均加长150mm,保证钢坯入炉向东西方向偏移时,仍能很好地对中,撞头的抱抓只需保留3条,并采用铁紧固,可以确保撞头越撞越紧,而

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