煤矿主排水自动化系统控制强排水泵的实践尝试

煤矿主排水自动化系统控制强排水泵的实践尝试

ID:21774702

大小:25.00 KB

页数:5页

时间:2018-10-24

煤矿主排水自动化系统控制强排水泵的实践尝试_第1页
煤矿主排水自动化系统控制强排水泵的实践尝试_第2页
煤矿主排水自动化系统控制强排水泵的实践尝试_第3页
煤矿主排水自动化系统控制强排水泵的实践尝试_第4页
煤矿主排水自动化系统控制强排水泵的实践尝试_第5页
资源描述:

《煤矿主排水自动化系统控制强排水泵的实践尝试》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、煤矿主排水自动化系统控制强排水泵的实践尝试  摘要:矿井主排水自动化控制系统已得到广泛应用,提高了矿井安全及自动化水平。目前,煤矿正越来越多地投入强排水泵的使用,以提高矿井防灾抗变能力。通常情况下,矿井强排水系统与主排水系统相互独立,且主排水自动化控制系统也不对强排水系统进行控制。现在尝试把强排水系统纳入主排水自动化控制系统中,实现在地面和井下现场对强排水泵的自动控制,以提高工作效率及安全水平。  关键词:煤矿主排水系统;强排系统;自动化控制;试验  前言  目前,煤矿主水泵房已普遍使用主排水自动化系统,极大提高了主

2、排水泵房的管理及运行水平。目前,一些矿井逐步上马强排水系统,其启动装置与启闭阀门位于地面,通过地面开关柜起动,一般不纳入主排水自动化控制系统,形成了与主排水系统相互独立的局面(强排水管路与正常排水管互相独立、互不联通)。现尝试将强排水系统纳入主水泵自动化控制系统,利用井下水泵房控制中心、地面自动化控制中心控制地面强排水泵开关柜、井口位置的电动阀门(手自一体),完成对强排水系统的自动控制。  1主排水泵房自动化排水系统构成  (1)井下水泵房控制中心。水泵房控制中心采用矿用PLC可编程控制箱,PLC根据相关原则自动控制

3、投入运行的水泵台数。在完成对主水泵自动控制的前提下,现对该控制中心进行扩充编程、制作控制页面,通过矿井以太环网,完成对强排水泵的运行控制。(2)地面自动化控制中心。地面监控站设置在地面调度室内,通过工控机对水泵房的状态进行监控,水泵房内所有的信息都可以在地面的工控机上进行显示,并可在地面控制各个水泵运行。通过编程,同时实现在地面控制强排水泵的运行,包括地面集中自动控制和现场手动两种方式。本文主要讨论集中自动控制。  2设计选用的强排水泵系统简介  (1)经计算,我矿突发最大涌水量为800m3/h,设计选择BQ550-

4、230/6-560W-S矿用潜水电泵两台,配套10kV,560kW电动机。矿用潜水泵技术参数:额定流量Q=550m3/h,扬程H=230m,级数6级,泵额定效率η=80%。实际运行工况点:Q=520m3/h,H=206m,η=78%。两台泵全部工作小时排水量:1040m3/h>800m3/h。(2)供配电系统:强排水泵电源由矿井地面35/10kV变电所提供,采用MYJV22-8.7/103*70型电缆,两路,长度:各2000m。地面采用10kV开关柜+强排水泵电机方式,水泵起停由地面变电所控制。(3)管路系统:沿井筒

5、敷设φ325×8无缝钢管两趟,遇有突发水情况时,两台泵及管路全部投入工作。  3主排水自动化系统组态软件满足强排水泵自动控制条件  (1)需要丰富的图形处理。通过相关软件功能,可以对强排水泵自动控制做到有力的扩充,确保功能的完整性,利用组态软件提供的开放环境,可以更加直观的提供大量可导入设置和等值化工具,对数据进行变量处置,做到数据库、I/O设备、对象数据、图库等的复用,大大提升了组态效率,扩展了强排水泵自动控制功能。(2)需要对强排水泵运行状态动态监测。组态软件具备一定的报警功能,具体内容是变量报警事件、操作事件、

6、用户登录事件和工作站事件四项。报警和事件能够更加直观的进行监测,随时可以查阅系统报警、操作和工作站的运行情况,如果发现问题,能够把事件及时反映到缓冲区,当这一区域到一定区间,就会生成自动数据,对相关事件做到真实、详细的记录,做到定时定点报警,重要文件可以通过传输渠道,把自动将报警和事件信息写到报警存储文件中,并根据要求指令做好打印,按照相应的过滤条件可以实现对强排水泵运行状态进行动态性监测,确保运行安全。  4实现强排水泵自动控制的系统功能  强排水泵自动控制要有完善的系统功能,数据自动采集能够实现泵阀自动控制,同时

7、也能对启动柜实现自动化的整体控制。  (1)数据自动采集与检测功能。充分利用PLC模拟量、数字量模块对相应数据进行读取,确保及时快速响应,使数据准确度进一步提升。PLC系统的应用,大大提高了系统功能,监测水泵、电机运行等情况能够一目了然,通过系统处理,对运行提供依据和条件,对水泵启停做到良好保护,使水泵和电机运行更加安全可靠。通过系统控制,能够全面确保水仓水位平衡,使水泵房各台泵运行得到控制,紧急情况下保持正常运转排水。(2)系统通讯接口。网络主要是通过与工业自动化领域开放式技术结合,实现了系统范围内的广泛通讯,支持

8、工厂范围内相关的工程组态,现场级均支持IT的整体标准,PLC系统预留一个有通信功能的延展模块,有利于和智能供电设备及现场其他设备进行通信信息的有效连接,确保获取的数据能够及时读取。(3)系统各保护功能。对系统保护功能不断增强,一是超温保护。当监测到水泵、电机轴承及定子温度超过了预设的警戒值时,能够对异常情况快速报警;二是电机保护。通过对电机电流

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。