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时间:2018-10-22
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1、提高断块油藏开发管理水平初探 坨85断块沙三上油藏受构造、套损等因素的制约,井X状况、开发状况逐渐恶化,至2007年底,呈现开井数低、采油速度低、综合含水高的状况。本文就如何提高断块油藏开发管理水平,进行了探讨。在精细地质分析的基础上,加大了井X和注采调整的力度,被动的开发局面逐步得到改善。 关键词:坨85断块、井X状况、注采调整 一、坨85断块开发概况 1.1构造特征 坨85断块位于宁海古鼻状构造中台阶上,含油面积2.4Km2,地质储量328×104t,可采储量12
2、6.3×104t。分为沙三上和沙三中两套层系开发。 1.2储层及流体特征 坨85单元沙三上是一个单砂层组成的近岸水下扇。砂体由北向南撒开,并在在东、西、南三个方向变薄、尖灭。储层发育较好,展布连续,沙三上是一个中孔中渗、低粘的高压断块油藏,是单元的主力开发层系,孔隙度27.7%,平均渗透率0.387um2,地下原油粘度2.0mPa.s,有效厚度15.9m,地下原油密度0.7656g/cm3,原始地层压力27.2MPa。 1.3单元开发简历 T85单元于1982年发现并投产,先后经历了天
3、然能量开发阶段、中含水高速开发阶段、高含水产量递减阶段、综合调整治理阶段。 (1)天然能量开发阶段 1982年11月-1985年3月:本阶段主要依靠边水驱动开采,采油速度低(0.48—2.34%),阶段末油井12口,采出程度3.76%,综合含水11.0%。 (2)中含水高速开发阶段 1985年4月-1989年12月:1985年4月开始采用边外与内部注水相结合的方式进行注水开发,开发形势明显好转,单元进入中含水高速开发阶段,采油速度最高达5.34%,阶段末开油井17口,平均单井日产油13.5
4、5t,水井7口,注采比1.02,综合含水70.8%,采出程度22.47% (3)高含水产量递减阶段 1990年1月-1998年3月:该阶段虽然采取一系列的注采调整措施,提高储量控制程度,取得一定效果,但由于沙三中未细分层开采,基本处于只采不注的状态,产油量仍然逐年下降。年产油量从1989年的9.9891×104t下降到1997的3.6645×104t。阶段末开油井12口,平均单井日产油6.9t,综合含水90.4%,注水井5口,平均单井日注260m3,阶段末采油速度0.9%,采出程度32.9%。
5、 (4)综合调整治理阶段 1998年4月-目前:1998年底把沙三中细分为四个砂层组36个小层,并根据细分层后情况,对单元作了一系列的调整治理,效果较好。 1.4单元目前生产状况 坨85单元目前开油井10口,日产液418吨,日产油26.8吨,综合含水93.61%,平均动液面1103米;开水井8口,日注水量768立方米。 二、单元动态开发形势分析及调整效果 总体上来看,从2008年到目前开发曲线可分为两个阶段:从2008年初到2010年8月,经过近三年扶长停,钻新井,水转油、优化产液
6、结构等一系列措施工作的实施,单元产量整体上呈现上升趋势,取得了较好的开发效果;自2010年8月以来,虽然也采取了一系列措施,但产量仍呈现下滑趋势。 2.1.产量上升原因 从2008年1月到2010年8月,单元的开发形势明显变好,从开发生产曲线可以看出,整个开发阶段可以归结为“三升三降”:即开井数上升、液量上升、油量上升;含水下降,动液面下降、注采比下降。单元在这阶段最主要的开发特点是能量持续下降。 2008年初,沙三上开油井4口,占油井总数的26.7%,井区生产井点基本分布在南部,只控制
7、中部断层区域,部分井区储量失控。产量的上升主要得益于以下2方面的工作: (1)以扶长停井,提高储量控制程度为思路,对T85沙三上进行治理 T88-2井组2008年初时只注不采,储量失控7.9万吨,为此于2008.04扶长停井T85-17。 T101-1井组由于受小断层的遮挡,剩余油相对富集,于是在该井区处先后新投3口油井:2008年5月,T85-26报废利用;2009.04采取侧钻报废井T101-4;2010.03侧钻1口油井T62C51。 (2)以注采调整为思路,对T85-23下电泵提液
8、,提高中部产能。 2009年12月T85-23抽改电,对应水井T85-5于2009.12.16-2010.1.24作业检管重分层,单注沙三上配注200m3/d,实注210m3/d,补充地层能量。经过这3方面的调整,井X得到完善,取得了较好的开发效果。 坨85沙三上开发效果对比表 截至2010年7月,单元开井数由6口增加到12口,液量上升了174m3/d,油量上升了26.1t/d,综合含水下降了4.36%,注采比逐渐合理,整个单元开发形势变好,但动液面下降了189米
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