浅析大岩洞电站导水机构改造的可行性

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时间:2018-10-22

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1、大岩洞电站导水机构改造一、概述:潼南大岩洞电站建成于1995年,为三块石电站的弃水电站,电站厂房位于桂林镇东方乡四村二组处大岩洞泄洪闸陡槽末端,上距三块石大坝取水U13.8km,下距三块石电站厂房1.5km。属径流引水式电站,总装机容量2X5600kw,于1992年10月份开工修建,1995年6月及1998年5月两台机组分别并网发电。该电站机组是天津发电设备总厂生产,设计水头11.75m,引用流量114m3/s。发电机型号:SF5600—32/4250(悬吊式);水轮机型号:ZZTF03—LH—285(轴流转浆式水轮机);额定转速

2、:187.5转/min,_逸转速260r/min。二、改造更换#1、2机组导水机构1、更换导水机构原因电站导水机构通过多年的运行后,在近几年的运行中自动关机时机组转速不能降到35%,无法自动投入刹车系统。人为手动将导叶完全关闭,导叶剪断销剪断机组仍然无法停死,只能靠关闭前池工作闸门方能完成机组停机。初步判断是异物进入蜗壳,卡在导叶之间造成导叶无法关闭而剪断剪断销,排水进入蜗壳检查并未发现能卡住导叶的异物。重新调整导叶接力器反馈电位器,准备再开机试运行时,发现接力器行程到全关位置吋,部分导叶之间的立面间隙较大。经测量检查普遍间隙达到

3、2-5mm,最大的近12mm。于是对导叶拐臂与导叶套简的连杆进行检查,而连杆的锁紧螺帽未发生松动,连杆尺寸与上一次检修后的记录相比较也没有发生变化。又进一步做检查,拆除套简端盖发现固定导叶与套筒位置的分半键几乎全部变形移位,导叶上轴颈半圆孔变形。在与厂家联系后将分半键由025增大到028,重新将拐臂与导叶轴颈钻孔配绞后,投入运行,机组恢复正常运行状态。运行一年后又出现上述情况,又将分半键增到®30mm进行处理。可在之后的大修时拔不出分半键及导叶拐臂,最后发现分半键孔被分半键插伤,增大了摩擦力,所以分半键及导叶拐臂拔不出来。另外孔插

4、伤表现导叶材质是否偏软,这直接影响机组的正常运行及机组大修。为了根治问题,电站决定对导水机构进行技术改造。2、计划更换导水机构部件如下:1)更换导叶24片;2)更换导叶拐臂24件3)更换连杆24件;4)更换下轴套为钢背复合瓦24个5)更换分半键①30的24套6)更换中轴套力钢背复合24个7)更换导叶上密封环24个8)更换导叶轴项中、下“0”型密封卷9)连杆装配的尼龙1010套,全部改为钢背复合瓦10)连杆装配的耳柄螺栓由M30改为M36螺栓、螺纹增长,增加调节量,旋套及螺母也相应更改。3、导水机构改造的技术保证1)导叶材质必须是Z

5、G20SD1N;2)导叶上轴颈从原来的085,增大为O95MM,增加了断面和强度;3)导叶中下轴颈镶不锈钢套,导叶搭接面采用堆焊不锈钢方式、增加防锈蚀,气蚀功能;4)所有原1010呢龙轴套全部更换为钢背复塑瓦。三、施工方式:此次更换导水机构的时间从厂家的生产周期来计划,施工时间面临进入丰水期。为了节约施工时间,制定了一套与往常大修不一样的特殊施工方案。在施工时机组的发电机部分不动,只对水机部分进行拆除更换。具体措施步骤:1)拆除水导瓦和顶盖;2)在发电机下机架腿部悬挂用4个5T葫芦,用葫芦同步将水导瓦和顶盖吊起到一定高度;3)用1

6、4#槽钢组焊成方柱,分等边三角形将顶盖支撑在座环上来保证安全施工、更换导片;4)用Z50角钢和木板在水轮机底环上搭建施工平台;5)用钢管和槽钢组焊活动门型支架多件置于吊起的顶盖上,从导叶上轴颈套筒孔洞用1.5T葫芦将导叶从底环吊起,再用另一个1.5T葫芦挂上向水机室进入门传递,将导叶运离。这次更换导叶是不进行机组轴线测量与调整,与安装水轮发电机组或大修水轮发电机组不同,如大修水轮发电机组是把发电机转子,水轮机转轮全部吊出,来进行大修。这样拆开了组合面,组合面与轴的垂直度就不能保证,大修回装时,就必须进行轴线测量和调整,通过盘车用的

7、百分表或位移传感器等,测量有关部位的摆度值,借以分析轴线产生的原因,大小和方位,并通过刮削有关组合面的方法,使镜板与轴线、法兰组合面与轴线的乖直得以纠正,达到符合规范的要求。这次要更换导叶时未吊出机组机组转动部分,又因该机组是悬吊式,机组转动部分重量66.4吨,全部压在上机架内的镜板上,转轮悬吊处于自巾状态,镜板与轴线、法兰接触面与轴线都未变动,保持轴线原始状态,所以不进行盘车,这样來保证质量,缩短工期。因为钢背复塑片比尼龙1010轴套承载能力高、摩擦系数小,可减轻轮导叶开启、关闭调节过程中的推拉力,使用寿命长、安装、拆修方便,所

8、以又在导水机构改造过程中将原有的尼龙1010轴套改全部改为钢背塑片,以保证机组的安全正常运行。四、改造结果两台机组的改造从2012年2月29日到3月22日共用时24天,大大缩短了检修工期,节约了人力物力。在试运行时,各轴承温度显示正常。机组的振动摆

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