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1、火电机组真空治理研析马金波大唐七台河发电有限责任公司154600【文章】本文针对大唐七台河发电有限责任公司#4机组投产后真空达不到设计值的问题进行了原因分析,并通过凝汽器端差、真空泵出力等方面对凝汽器真空进行了治理,有效的解决了出现的问题,收到了显著效果,提高了机组运行的安全性、经济性,对其他汽轮机组有一定的参考和借鉴意义。【关键词】凝汽器;真空;经济火力发电厂中,机组初终参数直接影响汽轮机效率,而初参数受金属材料的限制,决定于设计条件,一般运行中可保持在规定的范围内;终参数受运行条件影响较多,一般达到设计值有一定的困难,并且终参数对汽轮机的安全性和经济性影响较大
2、。因此,若要提高火力发电机组的经济性,最简单、有效的方法之一就是加强凝汽器真空治理,使汽轮机终端参数达到或接近设计值。下面,以大唐七台河发电有限责任公司#4机组为例,谈一下如何进行火电厂机组真空治理工作。1设备概述1.1机组概述大唐七台河发电有限责任公司#4机组汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的600MARGIN:0cm0cm0pt;mso-layout-grid-align:none"class=MsoNormal>1.2凝汽器概述该机组配套的凝汽器为双壳体、双背压、双进双出、单流程、横向布置结构。凝汽器按汽轮机最大连续工况,冷却水温20℃,背压0.0043MPa/0
3、.0055MPa进行设计。1.3外部抽汽设备概述该机组凝汽器高、低压侧分别设有抽气口,高、低压侧并成一根母管后引入真空泵入口。每台机组配置三台真空泵,正常运行时两台运行,一台备用。2凝汽器真空治理2.1凝汽器端差大治理#3、#4机组运行时,通过现场数据计算,当循环水温度20℃时,凝汽器端差接近10℃左右,超过集团公司经济性评价标准(当循环水入口温度大于19℃并小于30℃时,端差不大于4℃)6℃。利用停机机会对二期机组凝汽器水室进行检查,发现水室内有大量填料,不仅影响凝汽器换热,而且使循环水阻力增大。为此,七台河发电公司在#4机组凝汽器入口水室前加装二次滤X,碎填料
4、进行过滤,大大提高了凝汽器的换热能力,凝汽端差下降了5℃,循环水压力下降0.05Mpa。相关资料显示,凝汽器端差每降低1℃,煤耗降低0.4%,因此通过对凝汽器水室填料的治理,可降低煤耗6.2g/kARGIN:0cm0cm0pt;mso-layout-grid-align:none"class=MsoNormal>2.2提高真空泵出力七台河发电公司二期机组真空系统冷却水取自本机组闭冷水系统,由于夏季闭冷水温度最高可达36℃左右,严重影响了真空泵的出力。在真空严密性为300Pa/min时仍需要运行三台真空泵。针对此种情况,七台河发电公司于2009年7月对#3机组A真空
5、冷却水加装了制冷机组,使真空泵冷却水温度由35℃降至15℃左右,改造结果见图1(图中粗线为改造部分)。2.3双背压凝汽器系统改造七台河发电公司#3机组凝汽器设计为双背压形式,自投产后凝汽器高低压侧压力相差0.5Kpa,未能真正形成双背压。针对此种情况,七台河发电公司于2009年7月对#3机组凝汽器进行了改造,在高低压侧凝汽器间加装联络阀门,由C真空泵单独对高压侧凝汽器进行抽真空,高低压凝汽器分裂运行。表凝汽器高、低压侧分裂运行经济性情况统计表从统计数据分析,凝汽器高低压侧分裂运行后凝汽器压力降低0.92Kpa,降低供电煤耗3.13g/kARGIN:0cm0cm0p
6、t;mso-layout-grid-align:none"class=MsoNormal>通过以上的治理,七台河发电公司#3机组真空已接近设计值,待胶球系统治理完毕后,两台机组真空有望达到设计值。【
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