孔破8d报告(中_文)612

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1、8D报告客户:胜宏零件号/物料号:周期:不良品数量/不良比率:D1:组成小组姓名部门姓名部门1.张连喜、彭军正天伟4.黄志方胜宏/工艺2.魏小强胜宏/板电5.3.杨献奎、郑正喜胜宏/IPQC6.D2:问题描述我司与贵司签定合同要求厂内孔破报废0.1%以内,在我司去年上线以来还未达到贵司要求,见下表1:D3:围堵措施责任人实施日期1、在TEST严格做好管控,防止流失;2、正天伟与贵司工程师对孔破进行切片分析;杨献奎郑正喜正天伟2011.9.01D4:根本原因分析WHY1、为何孔破超标6月份1-11号我司与贵司工程师共做孔破切片50个进行分析;具体孔破类型及比

2、例,见贵司统计的数据,下表2:从表1和表2可以看出二铜孔破、精益盛误判、干膜碎孔破、一铜异物塞孔之孔破比例均有在上升,而我司孔破比例在下降Page3of38D报告Why2、为何造成孔破A、我司沉铜孔破多为沉铜起泡造成B、二铜孔破多为镀锡不良造成C、精益盛误判多为人员操作不熟练造成D、干膜碎孔破多为返工板清洗不干净造成E、一铜异物塞孔多为钻孔孔塞和沉铜前处理不洁造成D5:永久纠正措施及执行责任人实施日期A、①沉铜A线活化槽加装气顶;改善沉铜起泡孔破②沉铜线子蓝进行改装(子蓝用螺丝固定在母蓝上;板子上方用梳齿固定),使振动力更多的传递到板子;改善沉铜起泡孔破③

3、制定沉铜线现场检查表,每天对沉铜辅助设备进行检查;有异常及时进行维修,见附件表单《沉铜现场检查表》B、二铜孔破主要改善镀锡品质和减少蚀刻返工板C、改善精益盛误判则须培训和提升找点人员的专业技能D、改善干膜碎孔破则须控制返工板的数量,并用高压水枪反复清洗孔内,确保小孔径内清洗干净E、改善一铜异物塞孔则须对钻孔后底板进行全部检查,确保无塞孔;沉铜前处理去毛刺机的高压水洗确保35KG/CM2,且喷嘴无堵塞正天伟魏小强正天伟丁村兴蚀刻精益盛干膜钻孔板电2012.3.202012.6.302012.5.262011-8-242012-6-122012-6-12201

4、2-6-122012-6-12D6:预防再发生责任人实施日期D7:永久纠正措施的确认确认人确认日期D8:小组祝贺填写:张连喜审批::日期:2012-6-12日期:附件1:现场检查表D-PTHPage3of38D报告现场检查表(D-PTH)客户名称:   服务人员: 时间:序号项目检查状况判定序号项目检查状况判定1磨板速度  18气顶  2磨板后板子管控  19超声波  3磨板超声波水洗  20再生器  4磨板高压水洗  21母篮是否断裂  5磨板机水洗换缸  22飞靶是否歪斜  6磨板段喷水  23化学铜副槽容量  7磨刷轮检查  24化学铜自动添加管  

5、8磨板线保养  25甲醛含量  9磨痕  26除胶速率  10水膜测试  27微蚀速率  11生产线用水及流量  28沉积速率  12微蚀后水洗检查  29背光等级  13循环过滤  30漏电检测  14打气  31D-PTH线保养  15振动振幅  32自来水质导电率  16振动马达螺丝是否松动  33DI水质导电率  17摇摆  34镀铜酸铜比  备注客户签名:Page3of3

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