发电机励磁碳刷事故分析和对策-技术-中国电力工业网

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39、作者:彭远崇沙角A电厂

40、来源:互联网

41、浏览,:182文字:大中小摘要〕分析了沙角A电厂200MW汽轮发电机碳刷烧损事故的原因,介绍了改进碳刷维护管理的措施。〔关键词〕碳刷事故;发热;电流平衡;措施  沙角A电厂1,2号机曾因励磁碳刷环火造成2次停机事故。机组容量200MW,发电机的励磁形式为它励,额

42、定励磁电流1765A,励磁碳刷采用非恒压形式,主励每极32条碳刷,碳刷型号为  D172HT-25×32×65,2000年6月2号机组大修增容改造时,励磁碳刷改为恒压形式,每极30条碳刷,碳刷形号为D172HT-25×32×100。D172碳刷主要参数见表1。1事故经过(1)2001-06-29T08:00交接班检查 1号机组碳刷无火花机,14:45检查发现主励磁机负极滑环碳刷环火,减负荷和减励磁电流、调整处理无效,碳刷刷辫相继发红烧断,并伴有弧光,14:55,值长令解列停机,事故过程约10min,结果造成20个碳

43、刷刷辫烧断,4个刷握孔熔化。当时机房内温度35~40℃,有功负荷200MW,无功负荷90Mvar,励磁电流1650A。(2)2001-09-18,机房内温度35~40℃,2号机组有功负荷210MW,无功负荷87Mvar,励磁电流1550A,班中检查发现励磁负极的其中一条碳刷断辫,滑环碳刷火花大,取出该组(3条)碳刷更换,滑环环火,并发现其它碳刷相继发红断辫,减励磁电流,有功减至140MW调整处理无效,解列停机。整个过程约15min,结果造成10只碳刷刷辫烧断,部分采集电环及销钉固定孔烧化,“V”架部分销钉烧断。2引

44、起碳刷发热的因素  碳刷发热由3部分组成:碳刷自身电阻发热,碳刷接触压降发热和磨擦发热。  碳刷自身电阻发热功率:W1=I2R  碳刷接触压降发热功率:W2=I△E  磨擦发热功率:W3=Fv  其中:I-流过碳刷的电流;  R-碳刷电阻;  △E-接触压降;  F-碳刷压紧力;  v-碳刷与滑环的相对运动速度。3碳刷发热的原因3.1碳刷使用过程中电阻值逐渐增大  将购买的500条D172HT-25×32×100碳刷,用电桥法测量其电阻值为0.0012~0.0020剑缱璺稚⑿圆淮螅灰徊糠痔妓⒃?号机组使用一段时间

45、后更换下来,测得电阻值为0.0012~0.01剑床糠痔妓⒌牡缱柙龃罅耍?号机碳刷事故停机后,拆下的碳刷测得电阻值为0.0012~0.3剑缱璺稚⑿院艽螅缱枰泊罅诵矶啵缱柚档脑龃笫固妓⒌牡缱璺⑷仍黾印?3.2碳刷卡阻  碳刷通过电流后发热,刷体膨胀,易卡在刷握,这时拉动刷辫感觉很紧;部分碳刷由于振动、刷握不垂直等原因,会在刷握一侧的上沿和另一侧下沿产生明显卡阻,这几种形式卡阻,用钳表仍可测得电流,容易被误导(刷辫 处磁场较强,测量方法不同,钳表测得数值误差大,测量值只作定性分析),碳刷却已经失效,致使其它碳刷分

46、配的电流增加,电阻发热增加。3.3碳刷压力减小  非恒压碳刷,压紧弹簧后碳刷接触压降小,发热少,在碳刷磨短后,弹簧压力明显减少,压力小到一定程度,接触不稳定,接触压降增大,接触压降发热明显增加。3.4碳刷接触面形成气膜  D172碳刷最大圆周速度为70m/s,发电机励磁滑环直径为445mm,折算后滑环表面园周速度为69.9m/s,碳刷在允许最大速度下运行,很容易在碳刷接触面产生气膜和跳动,流过碳刷的电流不稳定。在滑环表面开凹槽和磨花碳刷接触面可破坏气膜。但开凹槽使碳刷实际的接触面积减小。3.5滑环氧化膜的形成  滑

47、环氧化膜太厚,使碳刷接触电阻大大增加,励磁电流分流到其它回路电阻小的碳刷上。3.6电流平衡的破坏  一般情况下,非恒压弹簧碳刷新换上和压紧弹簧,碳刷与滑环接触面的接触紧力较大,即接触压降小,所有32条碳刷工况相近,每条碳刷的电流接近相等,刷体的平均温度较低,碳刷间电流相对稳定平衡(称作强平衡)。运行一段时间后,碳刷的磨损量相近,但出现了氧化膜、气膜、卡阻等因

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