化学专业调试工作记录

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1、化学专业调试工作记录1)细砂过滤器可用锰砂反洗水泵进行反洗,调好流量后以后可不做流量调节。2)除盐系统停运后,手动关闭混床出水手动门,防止除盐水箱水倒灌至混床。3)过滤器汽擦洗前检查罗茨风机压力。4)混床混脂前对压缩空气管道进行排污。5)混床反洗分层时要逐步减小反洗流量,以保证分层效果,如分层效果不好可以用碱浸泡,强制树脂失效。6)曝气装置投运需启动两台罗茨风机曝气。定期对曝气池,清水持排污。7)由于冬季气温低,所来生活污水浓度低,在接触氧化池填料上还生物膜形成不太好,出水BOD5还没有得到有效降低,建议待夏季气温上升,生

2、活污水浓度升高时,严格按要求对生活污水处理系统进行运行管理,即可在接触氧化池填料上形成良好的生物膜。8)由于调节池未装液位计,不能做到根据调节池液位自动启停污水提升泵,建议安装调节池液位计。9)由于该系统未进入DCS,罗茨风机的启停轮换不能做到自动控制,增加了运行人员的劳动强度,并且不能准确控制接触氧化池内水中的氧含量,易出现缺氧导致生物膜脱落现象,建议该系统进入DCS进行自动控制。10)在加药间装一电源,并设一台药品抽吸泵,以方便加药,减少运行人员的劳动强度和操作安全性。11)不让空气进入停用锅炉的水汽系统内;12)保持

3、停用锅炉水汽系统金属内表面的干燥。实践证明,当停用设备内部相对湿度小于20%时,就能避免腐蚀;13)在金属表面造成具有防腐作用的薄膜;14)使金属表面浸泡在含有除氧剂或其它保护剂的水溶液中。15)根据本厂现场实际情况,结合本次停用时间不确定,但估计在一个季度以内,因此推荐采用氨—联胺钝化烘干法进行保护。1、曝气装置的调试;2、系统水冲洗及水压试验;3、酸碱再生系统的调试;1、细砂过滤器、锰砂过滤器滤料的预处理、冲洗及投运;2、逆流再生阳离子交换器阳树脂的预处理、再生及投运;3、逆流再生阴离子交换器阴树脂的预处理、再生及投运

4、;4、混合离子交换器阴、阳树脂的预处理、再生及投运;5、锅炉补给水除盐系统的联锁保护和报警试验;6、程控运行和再生调试及系统联调;7、系统出水水质检验调整,系统出力试验;8、2010年5月16日生活污水处理厂家到现场配合调试,经查看现场情况,调节池潜污泵未安装,部分电气、控制线未接。生活污水量不充足。2)2010年5月18日生活污水处理系统基本达到了调试要求,开始进行调试,首先进行了单体试运行,污水提升泵试运正常,罗茨风机试运正常,隔栅试运正常。启动污水提升泵向污水处理系统注生活污水,启动罗茨风机向接触氧化池供空气,接触氧

5、化池曝气正常。3)2010年5月20日要求运行人员每两小时换启一次罗茨风机,调节池水位高时可启污水提升泵向装置进水,水位低时停污水提升泵。4)2010年5月25日要求运行人员在生活污水处理系统运行期间加强监督,观察生物膜生长情况。5)2010年6月2日对生活污水处理系统排水进行化验,排放水达到验评标准。6)2010年6月6日7:57锅炉开始点火,升压吹管。7)2010年6月6日8:30启动磷酸盐加药泵向炉内加药,启动氨泵、联氨泵加药,15:30就地取样化验,炉水浑浊,16:00因炉水混浊要求集控连排全开,并加强定排。8)2

6、010年6月9日12:00吹管结束,停炉停各加药设备。9)2010年6月10日10:00锅炉水放空。10)2010年6月12日锅炉再次点火,准备汽机冲转并网,启动磷酸盐加药泵向炉内加药,启动氨泵、联氨泵给水加药。11)2010年6月15日从取样架手工取样化验,炉水微浑,省煤器入口水微浑,凝结水微黄,有杂质,经提议全开连排、加强排污,加强冲洗和清扫后,水质均变得清澈,化验结果正常。12)2010年6月16日低加、高加投入运行疏水开始回收,疏水、凝结水、给水混浊,因高、低加疏水无法排放,要求加强定期排污。13)2010年6月1

7、9日在线化学仪表全部投入使用。14)2010年6月21日水汽指标均达到了标准要求。1)在氨溶液箱中配制好氨水,联胺溶液箱中配好联胺溶液。磷酸盐溶液箱配制好一定浓度的浓联胺溶液,检查氨泵、联胺泵、磷酸盐泵各设备良好,可以随时启动。2)接停炉通知后加大给水和凝结水氨和联胺加药量,使省煤器入口给水PH值和联胺含量达到:PH9.0~9.3,联胺浓度0.5~10mg/L。3)炉水采用磷酸盐处理时,停炉前2H停止向炉水加磷酸盐,改加浓N2H4溶液。4)给水泵停运后,停止给水加氨和联胺。5)分析炉水PH、N2H4含量。炉水中N2H4含量

8、达到要求后(200~500mg/L),停止向炉水中加N2H4。6)将磷酸盐溶液箱内剩余N2H4用除盐水冲洗干净并继续加除盐水冲洗加药管道,关闭加药一次门。7)停炉过程中,在汽包压力降至4.OMPa时保持2h。然后继续降压,停炉后,迅速关闭锅炉各风门、挡板,封闭炉膛,防止热量过快散失。在锅炉降压至1.0M

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