赭山湾控导工程方案研究

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1、赭山湾控导工程方案研究摘要:钱塘江河口自七格至美女山段的南岸为河变凹岩,习称赭山湾.因位于河口的过渡段,山水和潮流流路不一致,且流量的时间分布相差悬殊,以致主槽摆动频繁,岸滩坍涨不定.历史上,河口过渡段流路曾先后流经龛、赭两山间的南大门,禅机、河庄两山之间的中小门和河庄山与海宁海塘之间的北大门的变迁,史称“三门变迁”......关键词:赭山湾控导工程方案研究1 概 况  钱塘江河口自七格至美女山段的南岸为河变凹岩,习称赭山湾.因位于河口的过渡段,山水和潮流流路不一致,且流量的时间分布相差悬殊,以致主槽摆动频繁,岸滩坍涨不定

2、.历史上,河口过渡段流路曾先后流经龛、赭两山间的南大门,禅机、河庄两山之间的中小门和河庄山与海宁海塘之间的北大门的变迁,史称“三门变迁”.  为了除害兴利,清康熙末期便开始开挖中小门引河,希图引导主流由中小门进出,以免危害两岸;雍正期间,更拟订了开挖中小门引河,筑尖、塌两山之间石坝和北岸改建石塘三项措施并进的治理河口计划.此后,民国期间和中华人民共和国成立后,均曾几度拟定治理河口计划,并在实施过程中随江道形势变化而一再修改.至XX年封堵九上顺坝围堤和建成标准塘,赭山湾整治工程已大体上完成.  主要建筑物有:美女山坝,于19

3、64年建成,坝长1050m.其中自0+97m处起向上游折转90°,成与水流方向平行的顺坝,整条坝实际上是勾头丁坝.九号坝,于1966年基本建成,坝长100m.一号坝,于1964年开始抛筑,1966年建成,坝长100m.  七下右顺坝,于1960年开始抛筑坝根护岸块石,1961年开始抛筑坝身,1965年建成,坝长150m.  1966年,从美女山坝坝身0+550m处至九号坝坝身2+750m处筑围堤,长421m,围涂100hm2.围堤外设盘头4座,并外各接短丁坝,间距900m,以挑溜护脚,当年完工.  1966年~1968年,

4、自赭山湾一号坝上游76m至该坝下游14m,沿设计堤线在滩地上预堆块石;又自赭山湾九号坝开始向上游沿设计堤线也在滩地上预堆块石,堆石体长14m.至1970年下半年,堆石体内侧和外侧数百半滩面已淤涨到可围高程,遂于是年冬至次年春,紧贴堆石体内侧筑围堤长15m,围涂166.hm2,并于1977年完成块石护坡和抛石护脚.又在赭山湾一号坝上游围堤外抛筑短丁坝两座,一号坝至九号坝间围堤外抛筑短丁坝4座,长分别在240~250m.  1976年开始抛筑东风角至九号坝坝头间顺坝,全长62m,至1988年,实抛筑60m,其中从九号坝向上游伸

5、展的11m和自东风角向下游伸长的180m为高坝.至此,主槽已控制在规划河道线内,江槽基本上趋于稳定,通航条件明显改善,顺坝坝囊内733.hm2滩涂已围340hm2.XX年完成顺坝堵口.  九上顺坝合拢封闭后,赭山湾河势虽已得到基本控制,但新岸线堤前紧邻冲刷槽.由淤涨、落潮流走向分歧和强度变化等因素,导致凹岸顶冲点和冲刷槽在弯顶附近上、下移动.有时可向上延伸到东风角,有时也可向下延伸至仓前白虎山,九号坝至美女山坝和美女山坝至乌龟山岸段经常处于深槽逼岸状态.塘前河床最大冲深至-5~-m高程.以致可能出现塘前滩地刷低而使塘身失稳

6、的局面.目前,南岸标准塘虽已建成,但受自然和技术条件制约,标准塘的底脚防冲只能做到0m高程.为此,在标准塘设计时,便以增加河道控制建筑物为前提.故拟在加固1#~4#盘头前的丁坝和美女山坝外,在此河段南岸增建若干建筑物.定床模型试验表明:在百年一遇的洪水时,这些建筑物会抬高七堡、顺坝中、顺坝头和九号坝下的洪水位;但降低美女山坝上和仓前的洪水位.并减小九号坝以上河段的流速0.11~0.6m/s;九号坝以下河段则南岸流速减小,而江中和近北岸流速增加.这是二坝四盘头挑流作用的结果.对潮水而言,七堡、顺坝中和九号坝下的低潮位稍有抬升

7、,依次为0.03、0.05和0.0m,而高潮位则有所降低;顺坝头-0.0m,九号坝下-0.0m,美女山坝下-0.0m.从而减小南岸的潮差,潮动力也随之减弱.诸建筑头部的涨潮平均流速和最大流速会分别增大0.03~0.1m/s和0.13~0.6m/s;江中涨潮的平均流速和最大流速分别增大0.10~0.3m/s和0.17~0.2m/s.落潮时,则弯顶平均流速减小0.12~0.3m/s,最大流速减小0.12~0.4m/s;而美女山坝坝头和该处江中平均流速和最大流速分别增大0.16~0.2m/s和0.12~0.51m/s.  更重要

8、的是,塘前河床50年一遇冲刷深可以从-9.m减少为0.m,百年一遇冲刷深从-10.m减为-0.m.  由此可见,由于这些建筑物的挑流作用,对保护南岸海塘起着重要作用.但它们的头部都要经受高流速冲刷,故应予加强.3 整治方案的比较与研究  用定床实物模型研究了南岸新添整治建筑物布置方案见表1.3.1 新添

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