发电机组孤网运行试验方案

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时间:2018-09-27

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1、发电机组孤网运行试验方案编制:审核:批准:新浦化学(泰兴)有限公司二零零九年八月二十五日一、目的为配合1#、2#发电机组孤网运行时DEH控制系统调试,提高调节品质,确保机组孤网情况下能维持或稳定运行,特制定本试验方案;二、试验对象选定1#汽轮发电机组作为孤网运行试验对象;三、试验时间2#发电机启机后,预计8月31日8:00开始四、试验条件1、电运岗位在试验前进行倒闸操作,将VCM全部负荷由Ⅱ段供电,试验对VCM生产不会造成影响;2、仪表专业确认汽轮机各项超速保护功能完好;3、四五期苯胺装置处于检修状态;4、热电厂给水泵、取水泵、空压机等公用辅机尽量运行在10KVⅡ、Ⅲ段;5、1#

2、机机头、35KV升压站已派人现场待命;6、锅炉、汽机、电气、仪表、DEH厂家技术人员全部到位。五、试验步骤1、正常运行方式1#机发电20MW,正常并入35KVⅠ段母线,Ⅰ段负荷包括:一二三期Ⅰ段电解25MW、苯胺部分负荷3MW、部分厂用电4MW、洋新线822线路下载12MW。2#机发电38MW,正常并入35KVⅡ段母线,Ⅱ段负荷包括:一二三期Ⅰ段电解25MW、VCM全部负荷6MW,苯胺部分负荷3MW、部分厂用电4MW、洋新线824线路下载0MW(接线图附后)。孤网运行试验期间,因1#、2#发电机负荷会有所变化,为确保供汽稳定正常,外供蒸汽尽量通过快减装置供汽。2、孤网运行方式拉开

3、热化1#线363开关,1#机孤网运行,南厂一二三期Ⅰ段电解25MW全部由洋新线822线路供电,1#机由20MW甩负荷至苯胺及热电厂用电部分负荷7MW,DEH厂家根据机组情况调节PID参数,试验完成后电气运行岗位通过热化1#线363开关同期并网恢复正常运行方式。若孤网运行成功,1#发电机的负荷将由原来的20MW甩负荷至7MW,势必造成主汽压力的上升,故在孤网试验前,热电调度需适当降低主汽母管的压力;若孤网运行不成功,热电升压站35KVⅠ段(苯胺的Ⅰ段包括3#循环水3台循环水泵、苯胺循环水2台循环水泵、四期苯胺2台氢压机、五期苯胺1台氢压机、五期氯透平)电源将会中断,电运人员在确认机

4、组已跳停(1#发变组出口305开关分闸状态),厂用电快切至用备用段供电,苯胺的Ⅰ段短时失电,电运确认备自投动作情况,并合上热化1#线363开关恢复热电升压站35KVⅠ段供电,1#机组按照开车程序重新并网进行试验。热电调度根据母管压力及时调整2#机发电负荷及供汽压力。如需确保不向系统倒送负荷,试验前可适当降低2#机发电负荷,留有一定的负荷提升空间。注意事项:(1)、升压站需专人确认1#发变组出口305开关状态及紧急情况下手动合热化1#线363开关;(2)、试验过程1#机现场中需专人监视汽轮机转速突升变化情况,紧急情况下手动遮断危急保安器,紧急停机;五、孤网逻辑确认根据控制电缆敷设进

5、度及DCS卡件的到货情况,电仪工段根据《孤网运行控制改造方案》上的孤网信号逻辑图进行接线及调试确认工作,正确无误后接入DEH系统内的并大网信号点。六、参数设定此次试验仅以1#机作为试验对象,厂家根据两次孤网运行情况调节PID参数,并将1#机试验所得参数应用于2#机DEH调节系统七、南厂减载条件变更根据厂家要求,正常运行方式下,由于生产负荷高于机组发电量,一但出现外线跳闸故障时,机组无法承担多余负荷,我公司采用的是低周减载的方式来控制负荷,但机组期间已实际承受了多余负荷引起转速下降,此势必会影响机组调节品质,故需采用外线跳闸信号直接控制多余的生产负荷,确保外线跳闸后生产负荷在60M

6、W以内,故在原低周减载方案的基础上增加外线跳闸信号减载控制,逻辑图如下:Ⅰ段联锁逻辑Ⅱ段联锁逻辑八、人员分工总协调:周继洲、第二事业部当班调度控制调节:DEH厂家技术人员热电厂:高宝来、华意国苯胺厂:朱敬寒接线施工:马庆、曹君、刘佩运行方式调整:季军、王春华技术确认:鞠毅、王建

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