包钢高速线材加热炉装备分析

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1、包钢高速线材加热炉装备分析2009-12-1714:27:16     1.高线加热炉1.1加热质量在我国投产的高速线材轧钢加热炉绝大多数采用步进式,为了保证高速线材高尺寸精度和高机械性能,除合理的生产工艺外,对钢坯的加热质量提出了严格要求。(1)钢坯温差:要求出炉钢坯断面心表温差≤30℃。钢坯头尾温差:由于轧件的头部经受水冷失温较多,轧件尾部进入粗轧第一架轧机大大滞后于头部,失温较多,为补偿钢坯的热量损失,要求出炉钢坯头、尾部温度高于中部约30℃。(2)脱碳:为保证产品机械性能,对诸如高碳钢和弹簧钢等钢种加热,应尽量防止和减少

2、其脱碳,要求氧化层下部脱碳厚度<0.5mm。(3)氧化烧损:为提高成材率,应尽量减少钢坯加热过程中的氧化烧损,要求氧化烧损率不大于0.7%。(4)钢坯加热温度:(950℃–1100℃)±20℃,低温轧制时为(920–1050℃)+20℃。1.2燃料选用加热炉用气体燃料应优先选用企业副产煤气,尽量采用高焦炉混合煤气,焦炉煤气,也可采用天然气。对煤气参数和质量要求如下:混合煤气最低热值一般为7536~10467kJ/m3,但煤气的最佳热值选用l7291kJ/m3。且煤气热值必须稳定,生产中允许波动值不超过±5%,这样生产操作中便于调

3、节控制,容易实现自动加热技术。煤气压力,车间加热炉前煤气总管接点压力一般采用6000~7000Pa左右,煤气压力必须稳定,生产中允许波动值不超过±5%,以保证燃烧控制调节灵活的需要。要求预热的煤气平均含尘量应尽可能低于20mg/m3,焦油含量应低于10mg/m3。无副产煤气的钢铁厂,应采用重油作燃料,但不准用原油作燃料。重油质量标准应符合石油工业部标准(SY1091–77)规定的理化指标。压力、粘度和洁净度应满足喷嘴燃烧性能的要求,并保持稳定的粘度(或相应的油温)。1.3炉型选择加热炉是轧钢生产线的重要环节,是保证产品质量、产量

4、和降低能耗的关键。加热炉炉型选择和装备水平,应与车间规模和轧线工艺设备装备水平相匹配。推钢式加热炉是加热钢坯的早期传统炉型。由于其结构简单、机械设备少投资低、设备维修少、操作简便,过去曾被广泛使用。为保证钢坯加热质量,满足高速线材轧机对钢坯断面和长度方向温度梯度的要求,并防止高碳钢和弹簧钢的脱碳问题,目前广泛采用步进式加热炉。步进式炉与推钢式炉相比较,有以下特点:(1)钢坯靠步进梁的运动在炉内通过,因此钢坯之间可以留出间隙,不会产生粘钢现象;实现三面、四面加热,能缩短加热时间,钢坯断面温度均匀;对氧化脱碳要求严格的钢坯,因缩短在

5、炉内时间而能减少氧化脱碳。(2)在步进式炉内,钢坯与步进梁之间没有摩擦,避免钢坯在加热过程中产生划痕。(3)步进式炉没有水冷滑轨,水梁上面焊有高温耐热合金垫块,钢坯并不连续接触水梁,而是间断、交替地接触水梁,“黑印”现象较轻。(4)步进式炉其长度不受此限制,可充分利用烟气的余热预热钢坯。(5)步进炉加热速度快,温度均匀,操作灵活,钢坯的烧损减少,推钢式炉的氧化铁皮占钢坯总重的1%~1.5%,步进炉的仅占0.6%~0.8%。包钢高线步进梁式加热炉钢坯氧化烧损为0.6%~0.85%,经实测比过去降低氧化烧损0.25%,钢坯价和氧化铁

6、皮差价2000元(包钢内部结算价),包钢高线按年产线材72万t计算,经济效益360万元。(6)步进式炉的固定、活动梁和支撑管总的冷却表面积,约比推钢式炉底管的冷却表面积大近一倍,故其热耗比推钢式的大15%~20%,冷却水消耗比推钢式的大50%~60%。(7)在投资方面,步进式炉比推钢式炉高15%~20%,由于步进炉具有一系列优点,现代新建或改建的高速线材轧机,绝大多数采用了步进式加热炉。1.4改进完善包钢高线自2000年以来,采用主要技术改造措施和优化操作方面工作:(1)均热段纵水梁由原设计一直线双管结构,设计改造为局部弯曲变位

7、布置形式,这样钢坯由装炉的初始位置,移送至均热弯曲变位,钢坯位置变换,钢坯接触垫块部位的“黑印”基本消除,进一步提高钢坯的加热质量。(2)耐热垫块侧面留孔,交错布置,材质选用ZGCr25Ni31WnRe,原为PFCo50、PFCo20。(3)适当减小炉内空间,原设计均热、加热段炉膛高度4100mm,设计改造后3556mm。(4)为实现全纤维加热炉,炉膛内表面粘贴新型节能产品——多晶莫来石纤维块,并喷高温远红外涂料,对保护炉内烧注料、砌体使用寿命发挥重要作用。实践证明,提高了炉壁黑度,多晶莫来石耐火纤维、高温远红外涂料黑度分别为0

8、.95和0.99,炉壁黑度提高10%~15%,从而可提高炉子的加热能力和加热速度,达到增产降耗,延长炉衬寿命的效果。(5)定期对烟气成分中CO进行监测,加热调火工操作控制CO低于0.8%。设计中系统采用了双交叉限幅控制方式作为燃料自动控制,以提高系统空燃比的稳定

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