工厂综合节能技术及案例分析

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1、工厂综合节能技术及案例分析我国能源形势趋向紧张,能源短缺给以能耗大闻名的制造业带来巨大的冲击。制造型企业走节能之路是大势所趋。企业有20%以上的节能潜力,由于缺乏节能改造资金和节能咨询服务,沉重的能耗费用使企业的成本大大提高,不但使电力供应紧张,同时污染了我们的生存环境。企业通过一些综合节能技术改造,证实在改造过程中不影响正常生产工作,不仅改善了人们的工作照明环境,同时延长了机器设备的寿命,减少了机器的维护工作量。下面介绍的节能技术投资回收期不超过两年,节电率可达到20%~40%。一、照明节能1、产品和技术  

2、 目前市场上的照明节电产品主要分为两种:   传统的发光效率低的光源(如:T8荧光灯、白炽灯、石英灯等)。   发光效率更高的光源(如:T5荧光灯、紧凑型荧光灯、冷阴极灯或发光二极管)一般企业照明节能空间约25%,其原因有两个:一是光源发光效率低,二是电压过高导致灯超过额定功率,在有空调的房间,灯的功率减少其空调的负荷随之减少,通常为4∶1。目前绝大多数企业线光源基本上都是用T8荧光灯+电感镇流器,电光源使用的是自镇流汞灯、白炽灯泡,这些光源发光效率低、能耗大而且光色质量不高。2、效用分析使用高效发光光源代替原

3、有的低效光源,在节电的同时提高照度、显色度,改善照明环境,从而给人们提供一个舒适、稳定的照明环境,既提高了工作效率亦保护了人体健康。用T5型(荧光灯+镇流器)替换T8型(荧光灯+电感镇流器),节电率达到30%以上,如T8型36W一套(灯管+镇流器)的功率44W=36W+8W,用T5荧光灯代替只需32W=28W+4W,节电率达到25%,且照度提高15%。用大功率紧凑型荧光灯替换自镇流汞灯,在保持原有照度的前提下节电率达到50%,如用大功率85W(镇流器+灯管为95W)替换自镇流汞灯250W,节电率为62%。其照度

4、提高10~30%,颜色还原度提高60%,同时大大降低了频闪,改善了照明环境,提高了工作效率。   在电压经常超过220V的地方,应加装照明节电器,一来可以节电,二来可以延长照明器具的使用寿命。二、动力系统节能㈠、电机节能在中国,有近10亿台交流电机在使用之中。60%的工业电机消耗了约70%的电网电能,电机的耗能在电力工业中占主足轻重的地位。   电机在额定负载状态下,其机电转换效率可达95%,但当电机在轻载状态下运行时,其机电转换效率可低至20%。   美国国家电力研究所(EPRI)的研究表明:60%的交流电动

5、机是在其设计额定负荷的55%或更低状态下运行。在此状态下,电机消耗的电能中有相当部分是以发热、铁损、噪音与振动等形式浪费掉。造成轻载运行电机效率很低的主要原因是电机偏离最佳效率的额定功率运行,且无论电机负载怎么变化,电机与电网之间的电压和频率不可调节的硬性供电方式所致。针对上述问题,目前,电机主要通过两类技术实现节能。1、电机变频器节能   在交流异步电动机的诸多调速方法中,变频调速的节能效果最好,调速范围大,稳定性好,运行效率高。变频器常适用于电动机调速、负载功率变化的场合,如注塑机、各类泵(风机、空压机等)

6、、电机拖动系统、桥式起重机。一般开环控制的电动机由于不能感知外部负载的变化只能以恒功率的方式运行,存在能源浪费。而由变频器拖动的电机,可实现闭环控制,由传感器感知外部负荷和速度的变化,然后交计算机处理,通过计算机控制变频器来调节电动机的转速和功率输出,始终以优化的方式来控制电动机的功率输入,从而达到节能的目的。变频器的节电率一般可达到23%~40%,同时可延长电机寿命2~4倍以上。   这里我们以注塑机类负载为实例,介绍一下变频器节能。注塑机油泵的特性分析与变频节能原理:   油泵是注塑机工作的动力来源,通过变

7、频器对油泵流量进行控制而实现有效的节能,这是变频器的一种应用。   注塑机在生产运行时,其液压系统在各个工序阶段要求的压力、流量是不同的,但是油泵电机始终定速运行,其输出流量始终不变,大量能量以压力差的形式浪费在阀门上。采用变频调速控制技术后,节能器可根据注塑机当前的实际工作状态,控制油泵电机的转速来调节油泵的输出流量,使油泵实际供油量与注塑机实际负载流量在工作阶段能保持一致,保证电机在整个变化的负荷范围内的能量消耗达到所需的最小程度,通过变频消除了溢流现象,并确保电机平稳、精确地运行。采用变频技术改造后,节能

8、效果十分显著,一般可达25%~60%。   注塑机采用变频节能技术后,具有以下优点:⑴、高节电率:采用先进的微电脑控制技术,使定量泵变为节能型变量泵;注塑机液压系统与整机运行所需功率匹配,无高压节流溢流能量损失;节电率高达25%~60%;改善功率因数:改造前功率因数一般为0.6~0.8,改造后可达0.96以上,故能显著提高电网功率因数,降低无功电流,从而降低线路损耗。对供电设备而言,则

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