酒精废水处理新技术

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1、酒精废水处理新技术作者:张振家单位:南开大学环境科学与工程学院出自:《中国水污染防治技术装备论文集》(第五期)摘要:酒精漕液废水属高浓度有机废水,采用现有技术进行处理,通过工艺流程和费用分析,可以看出,处理效率低下,成本高,而采用本文提出的新技术进行处理,效率可提高四倍以上,出水可达到国家1996年二级排放标准,并且处理一吨污水可获得2.90元的经济效益。关键词:酒精废水 处理新技术 UASB反应器  1概述  1.1生产原料及其水质特征  采用液体发酵法生产酒精,其原料一般以薯干、木薯、玉米和高粱等为主。淮河流域地区的山东省和安徽省等以采用薯干为原料者居多。其生产

2、过程中所产生的高浓度有机污水主要为酒精蒸馏塔的釜底残液,即酒精蒸馏塔所排出的酒精糟液。糟液的排出量一般为10~15m3/t酒精,其水质特征为(1)温度高,一般在70℃以上;(2)所含悬浮物浓度高,一般在3万mg/L以上;(3)有机物(COD)浓度高,一般在4万mg/L~5万mg/L;(4)pH低,一般为4~5。因此是一种高温,高悬浮物的高浓度有机污水。  对于污水中溶解性的有机污染成分来说,薯干类污水主要以糖类和脂肪酸类化合物为主,玉米、高粱等污水中含有较多的蛋白质。前者容易进行厌氧沼气发酵处理,后者较难。  1.2现有处理技术的缺陷  目前,在酒精糟液处理方面主要

3、采取固体物(悬浮物)分离作饲料厌氧产沼气处理法。固体物分离采用离心机或沉淀过滤池,产沼气则采用全混式沼气发酵罐。由于投资和国产设备的性能所限,糟液中的固体物分离很低,残存在分离液中的悬浮物浓度仍在1万mg/L水平上,同时,这种老式的沼气发酵罐效率很低,体积很大,一般水力停留时间要在10天左右,而且要靠水泵循环进行搅拌动力消耗大,搅拌不均匀。  从环保角度看,这种处理工艺所存在的最重要的问题是处理水质不达标。一般,经这种厌氧大罐处理后的水,COD浓度仍在1.0~1.4万mg/L以上,悬浮物浓度仍在1.0万mg/以上,分别超出《污水综合排放标准》GB8978-1996标

4、准中所规定的相应二级标准(COD≤300mg/L,悬浮物≤200mg/L)30倍以上和50倍以上。  为了排放达标,近几年不少厂家和环保公司采用[厌氧+好氧]的处理工艺。对于处理高浓度的有机污水,国外已普遍采用这种工艺。但是,同样是[好氧+厌氧]工艺,在系统组成和处理单元的设计上却有很大不同。现在普遍存在的问题是处理构筑物体积大,运转能耗高、处理水质仍然达标困难。具体举例分析如下。  1.3处理工艺及其造价和运转能耗  现以酒精生产量1.5万t/a的薯干酒精糟液污水处理工厂为例进行分析。  1.3.1糟液量及其浓度  糟液量:750m3/d;COD:50kg/m3 

5、 1.3.2处理工艺流程  糟液→除砂→离心机物体分离→分离液(污水)→温度调整至60℃→加石灰调整pH值为7以上→进料泵→全混式沼气发酵罐→出水→冷却至30℃左右→气浮池去除悬浮物→活性污泥曝气池→沉淀池→排放  1.3.3处理构筑物容积  a.污水有机物负荷量(L1)  一般,离心机固体物的体积占糟液体积的10%,COD的去除率为30%。因此,分离液的有机物负荷为  L1=[750×(1-0.1)]m3/d×[50×(1-0.3)]kg/m3=23625kgCOD/d  b.全混式沼气发酵罐容积(V1)  一般,全混式沼气发酵罐容积负荷为3kgCOD/m3·d,

6、则其有效容积为:  V1=23625COD/d÷3kgCOD/m3·d=7875m3  水力停留时间=7875m3÷[750×(1-0.1)]m3/d=9.45d  按照以上计算,发酵罐的进水COD浓度为35000mg/L,去除率为70%,出水的COD浓度为10500mg/L。  c.活性污泥曝气池容积(V2)  一般,全混式沼气发酵罐的COD去除率为70%,气浮池的COD去除率为30%,浮渣体积占污水体积5%,所以,进入曝气池的有机物负荷(L2)为:  L2=[750×(1-0.15)]m3/d×[50×(1-0.3)×(1-0.7)]kgCOD/m3   =66

7、93.75kgCOD/d  曝气池的容积一般取1.0kgCOD/m3·d,则:  V2=6693.75kgCOD/d÷1.0kgCOD/m3·d=6693.75m3  水力停留时间=6693.75m3÷[750×(1-0.15)]m3/d=7.59d  按照以上计算,曝气池的进水COD浓度为7350mg/L,如果要求出水的COD浓度满足二级排放标准,即COD浓度不大于300mg/L,则曝气池的COD去除率不得小于96%。这是很难达到的。也就是说,即使采用上述所谓的[厌氧+好氧]处理工艺,其处理结果也很难达标。  1.3.4运转费用核算  我们再来看其运转费用。以

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