应急预案及设备故障处理

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1、应急预案一、当发现紧急停电、停水、爆炸的时候,按下面步骤处理。1、停电·Ⅰ回路发生故障或停电时,启动Ⅱ回路的备机。Ⅱ回路发生故障或停电时,启动Ⅰ回路的备机。(注:Ⅰ回路的设备有3、4#螺杆机、1#氮压机;Ⅱ回路的设备有1、2#螺杆机、2#氮压机)·全厂停电,按螺杆机紧急停车的步骤处理,按下停车按钮。2、停水空分内循环水发生故障,立即倒用甲醇循环水或一次水·倒甲醇循环水步骤:开去水过滤器总阀、关空分循环水进系统阀、开甲醇回水总阀、关空分凉水塔进水阀。·倒一次水步骤:开一次水进水总阀、1#氮压机前连通

2、阀、关循环水进水总阀(楼梯下)和去水过滤器总阀、开循环水排地沟阀。3、爆炸·空气总管发生爆炸,则立即通知调度,由调度按仪表气中断应急预案处理.·单台机管线发生爆炸,则立即通知调度,岗位人员立即关闭事故机出口阀,停下事故机,并组织人员按开机程序开启备用机,并汇报调度室。二、重要设备可能发生的故障及消除方法1、分馏塔可能发生的故障及消除方法序号故障特征故障原因消除方法1氧气或氮气纯度降低1产量过高;2.分析不准;3.下塔调整不当;1关小采出阀;2检查分析仪器3检查液氮纯度,重新调整节2、节4开度;2产

3、量降低:1排出氧气、氮气纯度低液面稍有下降;2氧、氮纯度正常1.冷量不足;2.热交换器温度和压力差异过大;3.绝热材料结冰(1)加工空气量少于标准;(2)流程内有漏水之处;(3)分馏塔阻塞;(4)操作不当;1检查节1阀和膨胀机凸轮开度,进出口温度和下热交换器后的温度是否符合规定;2如发现温差和压差超过指标,则表明分馏塔已冻结,需停车加温;3.加热烘干绝热材料:(1)检查空压机膨胀机转数,空压机一级压力低;(2)检查分馏塔及空分设备的气密性;(3)将分馏塔加温吹除,仍无效,应清洗;(4)检查各阀开度

4、,压力温度是否符合规定标准,氧、氮排出阀是否适当;3热交换器阻力增大,前后压差大于1.0MPa热交换器阻塞;加温吹除之,如开车时间不长,可局部加温热交换器;4冷凝器内液面未变,而下塔压力升高;1.有大量氖氦气体聚结;2.膨胀机排气阀杆漏气;1.打开吹4阀吹除;2.检查膨胀机进排气阀门气密性,阀杆与顶杆间的间隙是否符合规定;5冷凝器液面下降,而压力仍继续升;1.绝热材料填塞不良;2.加热绝热材料受潮;3.节2节4阀开度不当或结霜;4.分馏塔漏气;1检查并加填绝热材料;2.加热绝热材料;3.调整正常开

5、度,除去阀口结霜;4.检查分馏塔气密性;6分馏塔外部结霜1绝热材料充填不良或受潮。2分馏塔漏气。1.检查并充填绝热材料或加热。2.检查分馏塔气密性。7启动时间延长,未见液体1塔底液面计不工作或失效,2.各阀和膨胀机操作不良,温度不适当。1将分析阀长期打开,以检查分馏塔中有无液体排出,检查液面计管子是否通气。2按操作法纠正操作缺陷。8液面失灵:1不见液体,2液面太稳定,3液面上升很慢或不上升4液面上下跳动过剧。5有气泡。6玻璃管内有液体、包含气体上升。7液面指示器不准确,有时过高。1指示器内缺指示液

6、,2一、二根管子阻塞,3指示器上部漏气或指示器管路堵塞。4接头中有一个漏气或指示器开度过大。5指示液不足,塔内液空或液氧过高。6指示器上部漏气或上管堵塞。7指示器上下阀开度不均衡。指示器上管或下管结冰。1.灌指示液到刻度“0”,2.将管子折开,检查接头衬垫是否堵塞孔眼,3.检查漏气处并消除之,或用干燥之稀有气体,吹除堵塞的管子。4.检查管子接头及指示器本身,适当关小指示器上下阀。5.加足指示液,降低液面。6.检查漏气处并消除之,或用稀有气体吹除堵塞的管子。7.检查校正开度,检查漏气,更换阀门。9膨

7、胀机的生产率调整正常,而发现温差太大,1热交换器冻结,2膨胀机空气增多,膨胀后温度低于指标。3加工空气量减少1.进行加温。2.检查通6阀和膨胀机的进出气阀的工作情况。3.检查空压机的生产率。10膨胀机前后压力和正常:1.膨胀后的温度上升。2.阀杆与顶杆间隙小,进气阀卡住漏气。1.膨胀机阀门工作不良。2.膨胀后压力突然上升。1.检查漏气情况。2.调整间隙,检查阀杆及密封圈。11中压压力表指针抖动液面太高检查液空节流阀是否开度太小,放出部分液体。12节流阀转动困难不灵活1填料压帽太紧;2阀心冻结;3阀

8、心丝扣损坏;1.放松压帽或调换填料;2.短促转动阀杆数圈后恢复到原位;3.调换新的阀门;13高、中、低压经常波动不稳定。1.节1阀与膨胀机的空气调整不良;2.塔板液体流动不良;1.调整节1阀与膨胀机凸轮开度;2.清洗塔板;14乙炔吸附器与下塔压差较正常时差0.05Mpa以上。吸附器阻力增大进行单独加热吹除。15中压压力高,节4阀无法关小,液氮纯度很低无法调整,氖氦吹除阀吹出有液体。下塔液泛:1关阀过快;2.降压过猛;3.气量过多;4.加温不彻底;5.周期未塔板小孔被堵;开大节2、节

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