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时间:2018-08-04
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1、综采工作面瓦斯治理一、小组概况我们小组是综采队QC活动小组之一,该小组共有8人组成,其中有队干、技术员和班组长等,全体成员均接受QC专业课程教育,活动方式采用集体与个人相结合,时间有定期和不定期两种。几年来,针对生产过程中遇到的技术难题,有计划、有组织、有步骤地进行活动,对生产设备进行技术改造,解决了生产难题,为我队的安全生产创造了一个良好的环境。1、小组活动简介:(1)建组时间:九九年五月(2)本次活动时间:2008.7——2009.2(3)课题名称:综采工作面瓦斯治理(4)小组名称:综采队QC小组2、小组成员及分工:姓名性别年龄文化程度职务组内分工冯晋红男
2、36大专队长全面负责黄炜伟男27本科书记策划人员杨显国男41高中副队长实施人员王海斌男42高中副队长数据分析人员武联庆男41高中副队长实施人员李海光男41高中副队长实施人员栗双平男42高中副队长实施人员岳学功男31大专技术员发布人员9二、小组活动宗旨依靠科技进步,加强瓦斯管理,杜绝事故发生。三、选题依据1、当前安全形势面临挑战,频发的瓦斯事故使人们对目前的安全状况甚为担忧;随着我矿采煤机械化的不断提高,已逐步迈向自动化的目标,为适应市场经济需要,需提高全矿原煤产量,但我矿目前面临矿井储量严重不足,采区无法正常衔接,且我矿由综采队担负全矿的原煤产量,只有一面生产
3、原煤,工作面推进速度快,时刻存在瓦斯超限问题,如何确保现场安全,尤其针对现场的瓦斯控制,是当前面临的重要问题。 四、确定目标根据矿安全一号文件精神及部署,结合我队实际,平均月产原煤30万吨以上,平均日产原煤1万吨以上,正规循环率要达到93%以上,将目标确定为降低瓦斯超限事故降低80%,这个目标也是我们QC小组本次活动的目标。五、现状调查1、我矿属于低瓦斯矿井,但存在瓦斯局部超限现象,主要以一个综采队生产原煤确保矿产量,目前我队在2303自动化工作面生产,工作面瓦斯的检测的主要手段时通过上隅角、采煤机处、瓦斯巷、9风巷超前维护段10米以内,同时还有跟班队干、工长
4、、安全员携带瓦斯监测仪检测瓦斯。上隅角是我队目前掌控瓦斯超限的主要依据,随着2303工作面的加速推进,从生产过程中来看,上隅角瓦斯的控制情况是制约正常生产的主要因素,据统计:自2008年2303工作面开采以来,共发生瓦斯超限15次时间地点报警次数备注2008.12303工作面52008.22303工作面22008.32303工作面12008.42303工作面12008.52303工作面32008.62303工作面32、对目标可行性分析目标值确定后,我们针对所确定的目标值是否可行,进行了认真的分析。1)首先本小组成员有丰富的现场工作经验;四位成员具有15年以上的
5、现场工作经验,对现场出现的突发情况有较强的处理能力。2)现2303工作面是自动化程度较高的工作面,有2位对煤矿开采具有较高的理论水平,且有天地奔牛公司现场人员大力支持,确保设备安全操作。3)9通过对机组司机、放煤工人员进行加强培训,并实施严格的考核制度,端尾工对上隅角瓦斯的实时监控,使上隅角瓦斯得到有效的管理。由此可知目标值是完全可以实现的。六、因果分析图确认要因:我们针对因果图中分析的9个末端因素,进行逐一确认:确认一:瓦斯监测仪本身出现故障,显示不正常,据统计,自2303工作面投产以来,因监测仪本身出现故障仅2次,但未出现瓦斯超限,经确认为非要因。确认二:
6、悬挂不正确或悬挂过程导致瓦斯监测仪线扯断,未导致瓦斯超限,确认为非要因。确认三:9端尾工在现场安全意识不强,对端尾上隅角监管不到位,工长对现场的管理疏忽,导致瓦斯超限出现过6次。确认为要因。确认四:放煤工未放好煤。在现场工作中,放煤工的现场操作的好坏对瓦斯高低有直接影响,据统计,因放煤工现场操作不规范导致瓦斯超限达5次,确认为要因。确认五:机组司机在机尾割煤过程中同时打开两道门帘。在现场割煤过程中,机组割至机尾时,往往由于机组司机为图割煤方便,同时打开两道风帐,导致瓦斯无法从瓦斯巷排出(运巷为进风巷、风巷为回风巷),出现上隅角瓦斯超限,因同时打开两道风帐,导致
7、瓦斯超限出现过3次,经确认为要因。确认六:端尾老塘突然跨落,瞬间瓦斯积聚。据现场作业人员汇报:由于端尾老塘突然跨落,导致瓦斯超限1次,不能作为影响瓦斯超限的主要因素,确认为非要因。确认七:瓦斯巷局部出现跨落,导致瓦斯无法正常排出。瓦斯巷出现故障可以通过瓦斯巷监测仪查看,经观察,瓦斯巷监测仪仅出现过不正常1次,未超限,原因瓦斯巷底部漏风,导致瓦斯不能正常排出,经确认为非要因。确认八:风帐破碎,导致瓦斯无法正常从瓦斯巷排出,自该面投产以来,从未出现因风帐破碎,瓦斯超限事故发生。经确认为非要因。确认九:抽采系统管道质量不好,出现漏瓦斯现象,经通风队证明:瓦斯泄漏极少
8、,且每天有专人对管道情况进行检查,未出
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