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时间:2018-08-03
《对球式热风炉拱顶的修复》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、对球式热风炉拱顶的修复摘要:热风炉炉壳一旦出现开裂、发红、鼓包等现象,则说明该区域内部砌砖已发生脱落,如不及时修复将可能引发炉顶塌陷造成被迫停炉,为保证高炉正常生产有序进行,萍钢安源炼铁厂尝试在高炉不停产的情况下对热风炉拱顶进行修复,并取得了满意的效果。关键词:高炉、热风炉、拱顶修复1引言萍乡萍钢安源钢铁公司炼铁厂3#高炉,有效容积420m3,配三座架空球式热风炉。热风炉设计风温1100℃-1150℃,热风出口采用组合砖,燃烧口采用捣打料,拱顶材质采用低蠕变高铝砖,拱顶与大墙采用迷宫滑动连接方式
2、。上部设φ600人孔一个,供检修时使用。热风炉全高20.64m,热风炉炉壳直径上部/下部φ8.55m/φ7.31m,蓄热室直径7.19m,蓄热空高度6.2m,蓄热室断面积30.68㎡,废气温度250℃,助燃空气预热后150℃-180℃。2012年2月22日3号高炉7号热风炉拱顶钢壳大面积烧红,并存在开裂现象,在不停烧的情况之下,在钢壳外安装喷淋管,进行外部强制喷水冷却维持生产。经综合分析认为此次炉皮烧红是因为拱顶砌砖塌落所致,于是决定26日对7号热风炉凉炉后进行修补处理。2炉凉处理方案2.1热风
3、炉操作时间送风热风炉备注26日13:00~14:007号炉7号炉单独送风凉炉14:00~15:007号炉、9号炉7号炉、9号炉并联送风15:00~16:007号炉、8号炉7号炉、8号炉并联送风16:00~17:009号炉7号炉作混风炉17:00~18:008号炉7号炉作混风炉后续视7号热风炉拱顶温度(越低越好最终拱顶温度<400℃)继续混风凉炉到27日8:0027日8:00停7号炉,开下部人孔,装轴流风机凉炉,所有煤气阀、热风阀、冷风阀、烟道阀切断油路并锁定,必要时装盲板。2.2凉炉期间高炉操作
4、2.2.1高炉从2月24日中班19:00开始安排凉炉操作。2.2.2高炉风温变化。因本次凉炉时间长且7号热风炉自26日晚班就停用,故凉炉方式有所变化,在整个凉炉过程中确保最低风温不小于800℃,风温从14:00开始下跌,14:00~16:00平均风温下降300℃水平,,16:00风温最低到800℃(对应11:00---11:30负荷最轻),吨铁需增加焦炭90公斤;16:30以后平均风温下降200℃水平,吨铁需增加焦炭60公斤;高炉工长从26日白班11:00根据炉况对比风温变化逐步进行负荷调剂(减
5、轻0.35—0.6),并在17:00左右回调负荷,按后期850—900℃风温调整负荷,同时加强炉渣碱度的计算、观察、分析、判断。2.2.3拱顶温度下降到550℃后,6#热风炉做混风炉使用(小开冷风阀与热风阀),并控制好风温不低于800℃;混风至27日8:00后,停用7号热风炉;2.2.4凉炉过程中高炉风量将大幅度增加,工长应稳定风量在1500~1600m3/min;矿批可缩小到16—18t,上部装制:矿石:34/432/230/2焦炭:34/432/330/2。2.2.5凉炉及后期恢复期间负荷调
6、剂上以每100℃风温影响焦比30kg计算,煤粉以0.75折算焦比来计算负荷。2.2.6风温降低后,煤比适当控制125kg/t,并将煤粉按0.75置换比折算焦碳。2.37号热风炉处理期间操作2.3.1产量控制1150—1250t/d;2.3.2风量1450—1500m3/min,风压控制240—260kpa(以风量为标准调整压力);2.3.3换球期间控制氧气2500m3/h左右。2.3.4煤比125kg/t;2.3.5炉温0.6—0.8%,严格控制炉温下限;2.3.67号热风炉凉炉前,高炉休风1小
7、时堵3个风口(7号、8号、9号风口)。3修复操作实践3.1将热风炉上部检修人孔割开,将小颗粒及粉状物清除干净。3.2用σ10㎜钢板将拱顶组合砖脱落部位完全封闭,并在人孔周边焊接8根φ20㎜螺纹钢用来固定钢板。3.3使用纤维板将钢板与砖接合处的缝隙塞实,以防止浇注料的流失。3.4在灌浇自流料的同时不断对其进行搅拌,以确保自流料灌实。3.5考虑到浇注料的自身膨胀系数,自检修人孔平面向下还要预留300㎜的空间,以防止将其它砖胀落。3.6预留空间内用纤维板填实后,盖上人孔门子,并用气动保护焊焊接。4结束
8、语在高炉不停产的情况下对热风炉进行修复是一种有益的尝试,从修复效果来看达到了预期目的。如在热风炉不休风的情况下能进行修复并能确保效果,则损失将会更小,这需要进一步完善,从而保证高炉正常生产秩序处于可控状态。
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