寺河矿皮带机小结

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1、寺河矿皮带机小结寺河矿ACE皮带机于2002年4月到矿,5月初进行地面组装调试,,5月底下井安装于综采2301工作面。至2003年8月16日上午综采2301工作面结束以来,整套设备运行基本正常,现将其各阶段具体情况整理如下:一、设备到货及地面组装调试2002年4月8日ACE皮带机由天津港开始陆续运往我局寺河矿,共到货21个集装箱。除6个托辊外,所有货物基本到齐(现已补全),具体情况见到货验收纪要。2002年5月1日,在外方人员的指导下,依照皮带机总装图进行了地面组装,组装过程基本顺利。同时由于电机、开关、中间架等均为国产,在与进口设备配套时,出现了一些小的误差,具体情况如下:1、组装时,发

2、现CST冷循环泵、冷循环泵的电机及散热器同为一个底座,CST冷循环泵与散热器安放好后,冷循环泵电机因所留空间太小,安装不上。(电机为国产)2、组装时发现机头部纵梁(由外方提供),有的无连接孔;悬挂在储带部的传感器接线箱(本安型)无悬挂眼。3、进口冷循环泵的轴套(孔径约为51mm)和佳木斯22KW电机轴(外径约为52mm),不配套。4、皮带机的制动闸是湿式盘形闸,给其供油的是一个小型泵站(带散热器)。在安装过程中,发现2.2KW国产电机装不到进口设备的底座上。5、组装CST与其冷却泵时,发现CST出油口法兰盘与冷却泵连接的两通变径的法兰盘不配套,不能连接。6、地面调试时,ACE公司的Mr.B

3、ruce发现315开关提供4—20mA电流信号的插件,与PLC中模拟输入模块的内阻不相同,不相匹配。Mr.Bruce进行了整改。由以上6条可见,不论是国产与进口,还是进口与进口之间配合时,均有个别不匹配的情况,故此设备到货后,最好在地面进行系统组装调试后下井。二、井下试运行2002年5月底,皮带机开始陆续下井安装并试车运行。空运转过程中,设备一切正常。7月初,皮带机开始带负荷运行,7月9日在带载过程中,皮带机中间架在中部和机尾部出现卧倒现象,约有150架。出现这种情况的主要原因,为中间架设计不太合理所致,具体如下:1、纵梁座采用6mm钢板制作,U型卡联接强度低,在实际使用中,过煤量较小时,

4、就被拉直;2、皮带机“H”架调高部分采用单销结构,稳定性差。3、中间支腿的连接采用10#槽钢,使用中有部分已经变形。4、下拖辊的固定板厚度为6mm,使用中变形后和拖辊摩擦产生火花,且更换困难。5、皮带机尾上,皮带的通过间隙小,皮带卡通过时噪音大。6、机头过度段头重脚轻,强度单薄。7、机头大架与调高架的连接,机尾与中间架的连接强度低,稳定性差。整改措施:(7月23日整改完毕)1、纵梁座与纵梁的连接由现在的“U”形销改成M16X100高强度螺丝连接。2、在上下拖辊之间增加一直径60的钢管,通过螺丝与“H”架两边支腿连成一体,增加“H”架的承载能力和钢性。3、将皮带“H”架调高部分支腿外露150

5、mm后,和“H”架焊成一体,并将调高腿底板由原来130X130mm加大到150X250mm增加其稳定性。4、对下拖辊的固定钢板进行加固处理,增加其钢性,避免变形。三、井下运转此井下正式开采以来,皮带机运行基本正常,现将运行中曾出现的问题整理如下:1、2002年9月16日,皮带出现打滑,张力显示不正常,经Mr.Bruce分析判定为“变送器”损坏,更换后正常。2、从2002年7月11日及12月24日,皮带机分别出现两次打滑故障,张力显示异常,换上新的张力传感器后,皮带机运行正常。具体原因不明。拆下后发现张力传感器出现零点漂移,分析可能由于工人误操作,短时间内,使钢丝绳拉力超出测力范围所致。3、

6、2002年11月24日,在卷带过程中,当带卷到剩余约20m时,无法再卷带,卷带马达发出异响,皮带张力显示在10—20KN。2003年2月23日ACE服务Mr.Bruce分析认为卷不动带的原因,是张力设定值过高,将卷带张力由8KN改为2KN,到目前为止人仍在卷不动带,可能为卷带马达故障所致。1、2003年5—7月,ACE皮带机油泵损坏三台。其中一台损坏严重不能修复(离心轮及轴均损坏),已进行索赔;另两台均为机械密封损坏,一个原因为泵内无油,使机械密封干裂所致,另一个为拆卸时人为所致。2、2003年10月中旬上井准备检修,在运输过程中将皮带机制动闸接近开关碰坏。并且发现卷带装置的旋转油缸也损坏

7、不能动作。(有配件)3、2003年10月中旬,网关与PLC通讯模块连接的同轴电缆损坏(人为损坏),现无配件。四、现存问题1、卷带马达怀疑有内部泄露,导致卷带无力,此问题尚未解决。2、皮带机驱动方式为多点驱动,目前只铺设过2000米,没有连接中间驱动,怎么连接,程序怎么修改还需解决。五、体会ACE皮带机,从地面组装,井下试运行,到采完2301工作面,都或多或少的暴露出了一些问题,从中我学到了不少,也有了一些自己的认识,现整

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