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1、官32-74井挤水泥补救套管破损方案大港油田集团钻井工程公司2004年6月18日4设计人:修留永岳新庆高学生大港钻井工程公司审批意见:(签字)年月日大港油田公司开发事业部审批意见:(签字)年月日4一、基本情况官32-74井由钻井一公司50531队承钻,4月30日固井,5月2日试压20Mpa,30min压力不降。5月3日交井,5月15日井下作业公司下φ118mm通径规至2502.3m,替换成清水,试压20MPa,30min压力不降。然后气化水,测液面在1764m。起通径规时发现油管外壁有水,怀疑套管渗漏,下封隔器找漏
2、,初步判断3处可能有问题。6月10日钻井公司20507钻井队用118mm封隔器找漏,确定漏失位置在1936.48-1938.48m之间。6月15日用井下照相技术判断漏失点在1937.05m,(加补心差2.3m,应为1939.35m)。分析可能是1941m位置的套管丝扣脱开,经研究应用挤水泥的方法补救套管破损。1、井身结构φ444.5mm钻头×263m+φ339.7mm套管×260.19mφ215.9mm钻头×2620m+φ139.7mm套管×2617.54m2、油层套管规格φ139.7mm×N80×7.72mm3、
3、阻位2597.32m,人工井底2594.65m,水泥返深2138m。4、套管破损段最大井斜0.5度。二、挤水泥设计预计注水泥4m3,挤入量3.5m3,水泥浆密度1.88g/cm3。三、施工步骤1、用φ118mm通径规通径至2000m,清水循环起钻。2、井口安装250采油树,确保安装质量。3、下φ73mm钻杆至1950m,清水循环一周。4、接油管头锥挂,坐在采油树四通内,上紧四个顶丝。5、试挤清水1m3,记录压力和吸收量。确定挤水泥量。6、卸松四个顶丝,上提2m。7、注水泥4m3,密度1.88g/cm3。48、替清水
4、3.38m3。9、起钻450m,起钻时灌满清水。10、接油管头锥挂,坐在采油树四通内,上紧四个顶丝。11、间断挤清水,最终挤入水泥量3.5m3,压力20MPa。在挤水泥过程中,压力升至20MPa时停止挤入,待压力下降后继续挤水泥作业。12、蹩压候凝,12小时后放空起钻,24小时下钻钻塞至1960m。13、套管试压20MPa。如试压合格,继续下钻到阻位通井,循环一周起钻,起钻。四、注替排量及施工时间工序排量m3/min累计流量m3时间min累计时间min注水泥0.5488替清水0.53.38715起钻24柱13515
5、0循环0.540190座井口20210挤水泥0.2-0.530240五、水泥化验采用嘉华G级密度:1.88g/cm3试验温度:65οС,压力:20MPa稠化时间:300min24小时强度:>14MPa采用井场水源进行水泥浆模拟化验,确定药品加量。六、技术要求1、施工计量4注水泥计量,根据水灰比计算,用水泥车计量。替清水计量用水泥车计量,由固井公司负责。2、施工设备采用一台CPT-Y4型水泥车负责注水泥、替清水、挤水泥施工。一台AC-400型水泥车负责供水。一台下灰罐供灰,一台AC-400型水泥车备用。七、注意事项1
6、、仔细检查井口工具,杜绝井口落物,严防发生落物卡钻。2、入井钻杆必须保证畅通,丈量必须准确无误。3、在注水泥前必须对钻井队设备及井口工具进行仔细检查,确保正常起钻。4、在注水泥前必须对固井队设备进行仔细检查、试压至25Mpa,保证满足挤水泥作业。大港油田集团公司钻井工程公司生产技术部2004年6月18日4
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